燃煤电厂除渣方式对比研究

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1、燃煤电厂除渣方式对比研究2011-05-0517:39:17【摘要】湿式除渣和干式除渣是燃煤电厂中应用较多的两种除渣方式。本文通过对这两种除渣方式进行比较分析,为相关工程除渣方式的选择提供参考。【关键词】电厂;除渣;对比燃煤电厂除渣系统的运行情况,直接影响到整个机组运行的女全可靠性[1]。丨1前国内燃煤电厂大多采用机械式除渣系统。机械排渣系统具体又分为湿式除渣和十式排渣两种类型。对这两种除渣方式进行技术性比较,可为设计工作者在选择方案是提供参考。1干式除渣系统1.1干式除渣系统简介干式除渣系统方式适用于燃用小低灰份煤种的锅炉,因为该种方式要求一般要求用于冷却锅炉干渣的风量不高于锅炉总风量

2、的1%O干式除渣系统主要由两部分组成:笫一部分包插炉底灰渣的取送、冷却及粉碎;笫二部分包括粉碎后炉渣的再冷却、采用机械输送直金渣仓(丿牟)贮存。仓(丿牟)内的灰渣,既可以综合利用,也可用灰车或作其它方式处理。其系统流程图如下:一井关门风冷推渣机.级机械提升机r—>碎渣机图干式除渣系统流程图Autooo«m干式除渣系统是每台炉设1台风冷式排渣机,容量保证不低于锅炉BMCR条件下的最大产渣量,并留冇200〜300%的余量。十式排渣机为锅炉出渣口用渣斗相连,渣斗容积可满足锅炉MCR工况卜小时排量。渣斗底部设有液压关断门,允许干式排漬机故障停运4小时而不影响锅炉的安全运行。干式排渣机的关键部件是

3、传送带,它由不锈钢丝编成的椭闘型网和不锈纲板组成,空气通过板间间隙进入,使传送带上的炉渣燃烧并冷却。传送带由(1)800mm不锈钢驱动鼓驱动,带速很低,约50cm/mino尾部的转向鼓设冇自动气力张紧装置,以保证传送带的张力。为了冷却传送带上的炉底渣并使其继续燃尽,在传送带I、•和排渣机头部设有进风管,利用炉内负压就地吸风,进风址约为锅炉总燃烧风址1%左右,保持炉风风温400°C左右,回收了渣的热量,提鬲了锅炉效率。同时将850°C的炉渣在传送中冷却,温度降到100°C左右,进入碎渣机,经斗链式提升机(或负压系统)送至渣仓贮存。贮存在渣仓中的干渣可经干灰卸料器装入干灰罐车送至综合利用用户

4、,也可经湿式双轴搅拌机加湿搅拌后装入R卸汽乍送至综合利用用户。整套系统采用程序口动控制,贮渣仓卸渣采用就地手动挖制,各设备设有就地启停按钮。1.2干式除渣系统特点系统能实现炉底渣的收集、送出、冷却、粉碎、提升、存储、卸料的功能。达到灰渣干式排放要求,使灰渣的排放与输送在一个密闭连续的系统屮完成,系统的运行由工业计算机自动控制。该系统上要特点是以•无水方式进行炉底灰渣处理;炉底渣没有经过低温水冷却,保持了较高的活性,综合利用价值高;风冷排渣机回收了渣的热a,nJ*提高锅炉效率。1.3干式除渣系统常见问题及解决方法(1)挤渣头运动不畅,固定架变形。引发原因为锅炉结焦过多、过大,造成挤渣装置经

5、常动作,发牛挤渣装置固定架变形及挤渣头油缸支撑架撕裂等情况,导致导向槽变形,挤渣头在滑道上运动不畅,造成机械K死。首先找出结焦原因,从根本上根除结焦;其次加强挤渣装置固定架;当遇到大渣破碎困难时,可从捅渣孔把大渣取出或人为破碎。(2)开启挤压头时,钢带上渣层过厚,冷却效果不佳,引起钢带机受阻不能正常运转。造成原因是挤压头开启速度过快,降低挤压头开启速度便可。(3)排渣机清扫链容易磨损。T•渣机底部总是有积灰无法完全清理,刮板部分埋在积灰中运动,阻力人,直接磨损严重,同时造成链轮和坏链负荷人增引起磨损。解决办法是在刮板上增加滚轮,改滑动摩擦为滚动摩擦;开启底部侧孔,通过炉膛负压把积灰吹进炉

6、膛。(4)渣落到钢带上呈堆状,造成冷却效果不好。可分别在钢带机水平段中部、过渡段上部布置1套炉渣摊平装置,使呈堆状的炉渣在经过摊平装置后,在钢帯机上分布均匀,使渣得到充分冷却。(5)斗式提升机震动,链条跑偏。引发原因是斗式提升机过高及支撑不牢固。设计时应控制渣仓高度,合理降低斗式提升机的髙度。(6)斗式提升机底部积灰。釆取人工定期清理;也可接人压缩空气吹扫。2湿式除浹系统2.1湿式除渣系统简介湿式除渣系统上要由炉渣输送和捞渣机溢流水两部分组成。每台锅炉冷灰斗底部安装一台水浸刮板捞渣机将炉底渣连续捞出,捞渣机出力保证不低于锅炉BMCR条件下的最大产渣量,并留冇300%的余量。捞渣机排出的炉

7、底渣,经带冇倾斜脱水段的刮板输渣机输送至贮渣仓,炉渣在倾斜段脱水,落入仓中渣的含水率一般W40%,贮渣仓设有析水元件,可将渣中水进一步析!11,然后直接装入自卸汽车运送至贮灰场。其系统流程除渣供水泵图如下:除渣供水系统刮板捞渣__机图2-1干式除渣系统流程图刮板输渣机或斗式提升机2.2湿式除渣系统特点该系统流程介理、生产环节较少、系统较简单、省水、运行•维护费用和投资较省。该系统在国内外电厂应用较广泛,国内与本设计相同方案的有嘉兴电

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