500kV主变油中乙炔含量异常的处理

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1、J电力安全技术第l6卷(2014年第7期)500kV主变油中乙炔含量异常的处理卢建强(国电铜陵发电有限公司,安徽铜陵244I53)[摘要]主要介绍某公司2号机组投产后500kV主变油中乙炔含量异常的4次处理过程。分别采用了全面检查、滤油处理及局部放电试验等措施,最终将主变油中乙炔含量稳定在0.60L/L左右,并分析总结了可能的原因及应注意的问题。[关键词]变压器;乙炔含量;色谱分析;滤油处理1发现问题2处理问题某公司l期工程2号主变采用常州东芝问题出现后,该公司和设备制造公司积极合作,变压器有限公司生产的变压器,型号为SFP一历时5年时间经过4次全面检查处理,最终将油中720MVA

2、/500kV,于200808-19正式投运,当乙炔含量稳定在0.60V-L/L左右。时变压器油中乙炔含量为0。2008-09-28,该变压2.1第1次处理器通过168h满负荷试运行,其油中乙炔含量达到设备制造公司制定了较为详实的工作方案,对0.71uL/L,随后含量缓慢上升。2008-12-25至主变压器进行了全面检查,检查过程及结果如表220090829期间,该主变油中乙炔含量异常变化所示。其中,发现高压C相引线的连接处有异常,过程如图l所示;对该主变进行了多次油色谱分析,如图2所示。结果如表1所示。表2全面检查过程及结果2.5序号检查项目检查结果2.01测量夹件对油箱、夹件对铁

3、芯的绝缘电阻无异常/用内窥镜检查空载开关内部动、静触柱J1.5无异常表面是否异常\/j1.03检查石墨屏蔽接地螺栓处无异常/,’.检查低压升高座内部铜排的连接螺栓是0.5无异常。否松动高压C相引线的连0检查高压套管油中均压球的紧固情况,接处附近有异常,高压、低压引线连接处的紧固情况J其余无异常∞0检查BCT端子板内表面有无变色,连无异常”接螺栓是否松动0检查油箱磁屏蔽围屏等在能见的范围内无异常是否变色等图1变压器油中乙炔含量异常变化过程8对其他项目进行目视检查无异常表1变压器油色谱分析结果L/L图2高压c相引线连接处异常—一第16卷(2014年第7期)电力安全技术J设备制造公司专家

4、同省电科院专家及厂内专业2010-02-10停2号主变,设备制造公司对2技术人员讨论分析认为:屏蔽用铝箔及铝箔包住的号主变进行第2次排油检查。在检查中发现铁芯皱纹纸变色是由微量的局部放电而引起的。高压C油道2导通,测量其电阻值为8.6Q,经通过施加相连接处屏蔽用铝箔误包到了高压线圈出线绝缘的150V的电压处理后恢复正常。初步分析油道导通斜梢上而形成电场畸变的结构,使得变压器运行时原因是异物落在油道之间,因油道导通使油道两侧产生局部放电,导致乙炔产生。的铁芯片之间产生循环电流,从而引起局部温度过根据检查结果,进行了修复,具体步骤如下:高而产生乙炔。同时,在外部检查中更换了2台转(1)

5、剥除高压C相出线表面的绝缘纸;子表面类似有加工划痕的油泵,由设备制造公司带(2)包扎绝缘纸,重新整形;回检测。2010-03-04该主变顺利通过了局部放电(3)铝箔屏蔽,确保与线圈出线绝缘斜梢的距试验。考虑局部放电试验非常接近变压器的实际运离适当;行状态,初步判断该主变由线圈、引线、套管等部(4)进行绝缘纸的包扎与复原,并对高压A,B分构成的主回路没有异常,主变可以投入运行。2相进行相同处理;2号主变于2010-03-09再次投入运行,启(5)复查和确认。动前乙炔含量为0,启动24h后油色谱分析表明2009-09-09,2号机调停,由设备制造公司对乙炔含量为0.08~tL/L,至2

6、010-03-14上升至2号主变进行了第1次排油检查。9月14日一9月0.23L/L,且每天增长0.05“L/L。初步认定23日,检查发现高压侧C相引线连接处有过热痕为绝缘内部残存乙炔释放,需继续观察运行。截至迹并进行了处理。2009-10-13,2号主变投运。运2010-05-12,乙炔含量上升至0.67L/L。n00.【0行后,乙炔含量缓慢上升到1.0L/L左右,并稳2.3第3次处理寸00.【0定运行2个多月。2010-01-22,取样检查,发现2010-05-14,2号机组停机检修,设备制造●n0、0_【0乙炔含量达到了1.7L/L并不断上涨,至2010-公司对主变进行第3次

7、处理。第3次处理前后油中00.【002~09达到了2.93L/L。乙炔含量变化过程如图4所示。第3次处理后运行卜00_【02.2第2次处理至2011-01-25乙炔含量上升至0.47L/L。∞00_【02号主变经过第1次排油检查后,乙炔含量变00.【0化过程如图3所示,油色谱分析结果如表3所示。0_【0_【0●_【_I0_【0●_I0_【0●_【0_【_【0图3第1次排油检查后油中乙炔含量变化过程图4第3次处理前后油中乙炔含量变化过程表3变压器第1次排油检查后油色谱分

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