SMT工程改善报告(Sony)

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1、改善前后对比10月初注:针对70种部品以下程序切换。10月末③加强对各工序操作工的程序切换培训,减少不必要的等待MODA。①减少SMT程序重复调试加强机修人员与编程人员的反馈联系,及时更新保证网络发布程序的正确性以及对MV、MSH、HDP、MPAG3用软盘备份调试过的程序缩短程序调试时间。②合理安排生产计划,尽量使不同机种但基板程序相同或派生的连续生产,减少不必要的部品切换和程序调试。④班长和机动人员积极配合操作工切换,加快部品上下料的速度,减少部品切换时间3w/Aug3w/JulGanttChartofSMTmodelchangeGanttChartofSMTmodelc

2、hange部品切换时间25min23min3w/Aug②机种切换时严格使用经验证正确的软件。3w/Sep①因ICFeeder不足:原:IC部品机种切换时才上Feeder;现:切换前尽可能找到ICFeeder把部品备齐。缺件调试时间5min3min70种以下部品的机种切换新方法:Date:2002.09.27Shift:middlePreviousNowModel:SX-912ASX-912ADFeederQ’ty38+248+31、在前一机种生产时对设备进行设置,退出一只Table,进行不停机上料;2、前机种结束后取出通用部品,放置到退出的Table上,完成部品切换;3

3、、核对部品。1、进一步规范新上料方式,缩短部品切换时间。2、在今后前一机种生产过程中就对不停机上料后的部品进行核对,减少部品核对部品时间。下一步打算:部品切换时间23min12minGanttChartofSMTmodelchangeGanttChartofSMTmodelchange经调查自插SMT程序中,使用70只料架的占50%左右,而自插有3条SMT生产线有双75料架台面,可采用不停机上料方式进行部品切换。目标:10月底70种以下部品的机种切换时间由目前的2925分钟。25min机种平均切换时间41min41+252=33minSepOctGanttCharto

4、fSMTmodelchange70种以上部品程序切换时间针对70种以上部品的程序切换,部品切换仍占切换时间的56%,目前计划购买部分料架,通过充分部品上料准备,减少25%部品切换时间。机种平均切换时间33min33+252=29min目标:12月底机种平均切换时间由目前的33分钟。29DecNovH/MReject&CountermeasureSheet影响手插反馈不良的关键要因分析对策一览表○完成△进行中×未对策影响手插反馈不良的关键要因分析对策一览表(回顾)○完成△进行中×未对策○完成△进行中×未对策影响手插反馈不良的关键要因分析对策一览表(回顾)A/ISMT机种切

5、换LossTime统计SMT机种切换达成率10月机种切换改善工作◆通过机修人员与编程人员经常开会进行经验交流,倡导快速便捷的调试技术在实际生产中的应用。(上机调试时间5分钟3.5分钟)程序调试经验交流对相同或类似机种的程序数据进行参考调用如Mark/Offset及Angle数据等对调试过的程序全部备份,设备内存不够的使用备份软盘,以便今后切换。利用废损基板制作SupportPin安装摸板,缩短安装SupportPin的时间。在程序调试过程中遇到问题或不良,与编程人员沟通以便及时更新,并成为手顺。A/IDept1w-Nov放班情况统计

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