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1、空冷器铜管腐蚀原因分析(济宁某热电厂,山东济宁272038)摘要:介绍了高硕度、高含盐量的强腐蚀性水质对发电机空冷器铜管的腐蚀特征。分析了引起铜合金管脱锌腐蚀的主要原因如管材、水质、流速等,并针对存在的问题提出了相应的解决措施。关键词:空冷器铜管脱锌腐蚀分析某热电厂#1机组为15MW双抽汽轮发电机组,1994年5月投产,该机组发电机采用空气冷却,空冷器铜管选用Hsn68型黄铜管。2001年8刀的检修中发现铜管脱锌腐蚀严重,不能使用,遂将5组空冷器铜管全部更换为Hsn70-lA型黃铜管,外为铝翅散热片
2、,于2001年9月30仃正式投入使用。但在2004年8月初的检修中,再次发现铜管腐蚀严重,并于2004年10月份出现泄漏现象。Hsn70—1A型黄铜管的使用寿命应在20年左右,此次却运行不足3年
3、佃报废,为此,我们对腐蚀原因进行了分析。1铜管腐蚀形态1」腐蚀铜管内壁宏观观察将受腐蚀的铜管对剖开,部分铜管与铝翅自动脱离。铜管内壁覆盖有一薄层均匀的灰绿色沉积物,并有许多3—10mm不等的突起(每10cm长的剖面上就有6—10个不等,),大多突起处铜管已破裂(见图1)。沉积物下还有一些不易察觉的扁平的小鼓
4、包,鼓包为蓝白色堆积物质。将沉积物和堆积物清除,露出疏松的纯铜组织,将纯铜打磨掉以后,在铜管内壁上呈现出密密麻麻的紫铜栓塞(见图2)和部分栓塞脱落后的直径1mm左右的蚀孔。将栓塞清除后,整个铜管内壁呈蜂窝状(见图3)。铜管剖面右较明显的分层现象,内层为紫红色,外层为金黄色,有较明显的层状脱锌现象。铜管外壁可看到许多凹坑(见图4)及隐隐约约的紫红色的脱锌斑点,大多凹坑已破损。铝翅的内壁有许多坚硬的白色鼓包(见图5),鼓包的大小与铜管外壁的凹坑相对应。1.2铜管腐蚀产物理化分析1・2.1铜管内舉腐蚀产物
5、分析清除铜管内壁沉积物,并将其中鼓包产物收集,进行了定性分析,结果表明鼓包内大多为锌盐,不含铜盐,腐蚀产物溶液PH值为7.6。1.2.2铝翅内壁腐蚀产物分析将铜管与铝翅剥离,铜管外壁无附着物,铝翅内壁有许多表层光滑的口色突起,将突起表层膜破坏后,里而全为粉白色粉状物质,经分析,这些粉状物质多为铝的氧化产物。1.2.3腐蚀铜管的材质分析将腐蚀铜管内外腐蚀产物清除干•净,利用原子吸收法对黄铜部分的微量元索进行测定。所用仪器型号为SpectrAASOOo分析结果及标准见卜•表一:元素实测结果%标准%不巾0
6、.00150.03-0.06锡0.020.8-1.3表一结杲表明该铜合金管部分金属化学成分不符合国标中Hsn70—1A型黄铜管的材质要求。2运行工况分析2」冷却水水质分析空冷器所用冷却水为冷凝器循环冷却水,该厂冷凝器循环水系统为开式循环冷却水系统,防垢处理方式为三聚磷酸钠+硫酸的处理方式,浓缩倍率的极限值控制在2.5,补充水采用8眼水井井水。各井同期水质见表二:指标单位#1井#2井#3井#4井#5井#6井#7井#8井PH7.227.187.407.267」57.337.146.99Ca2+mg/18
7、4.099.083.093.0122.0118.0134.0156.0Mg2+mg/122.828.228.827.038.443.252.850.4crmg/127.544.526.043.095.5101.0130.0112.0SO42-mg/131.337.929.433.850.966.696.9158.7碱度mg/1414.8439.2442.3427.0463.6463.6555」555.1含盐量mg/1640.6713.2671.4691.5846.3870.31115.71109.8
8、表二:各水井水质分析汇总表曲表二可以看岀8眼井井水水质差别较大,补充水的含盐量为640-1100mg/l不等,C「浓度在27.5-130mg/lZ间波动,偶有泥沙且近年來水质有恶化趋势。由于补水水井不固定,造成循环冷却水浓缩倍率波动大且不能代表冷却水真正浓缩情况,因此循环水水质亦不稳定,各控制指标如含盐量、c「浓度、C/+浓度等均波动较大。含盐量短期可高达1500mg/1,C0浓度多在200mg/1以内,但有吋高达300mg/1,碱度也不是很稳定,有时可达9.4mmol/l,11杀菌灭藻处理不是很好
9、,因此空冷器的铜管多运行在高含盐量、高硬、高氯的微碱性水的强腐蚀性环境中。2.2铜管运行工况分析该批铜管在运行前未进行预膜处理,运行初期冷却水高盐、高硕、高碱,运行中未有清洗措施,未添加缓蚀剂。Hsn70-lA型铜管允许流速为1.0—2.0m/s,但该厂空冷器铜管额定流速较低,只有0.68m/so3腐蚀原因分析经以上分析,我们认为该批铜管为脱锌腐蚀,且为层状脱锌与栓塞脱锌的协同作用。其腐蚀原因分析如2(1)铜管的材质不符合耍求是造成铜管脫锌的主耍原因。该铜管的神含量只
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