空冷器翅片管腐蚀失效分析

空冷器翅片管腐蚀失效分析

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1、空冷器翅片管腐蚀失效分析1.简况某空冷器换热元件为高频焊螺旋翅片管,翅片管基材为10钢,翅片为铝合金,管子规格25×2mm,操作压力0.4MPa,管内介质天然气,进口温度190~200℃,出口温度40℃。2005年,使用了6个月时出现泄漏。2检验分析2.1宏观检验沿翅片管纵向剖开,可以清晰的观察到,管内有腐蚀产物,呈黑色,内壁布满腐蚀坑,管壁厚不均匀减薄,呈全面腐蚀特征,图1;腐蚀产物松散易清理,清洗后的内壁表面呈铁褐色,无金属光泽,存在纵向条纹,蚀坑也呈现一定的方向性,表明介质的流动对腐蚀存在影响。出口端腐蚀较进口

2、端严重。图1翅片管内壁腐蚀形貌2.2化学成分分析在样品上取样进行化学成分分析,结果符合GB/T8163-1987中的10钢标准。2.3金相组织在管子上取样进行金相组织分析。翅片管金相组织为铁素体+少量珠光体,图2-1、2-2;内壁表面存在全面腐蚀产物和腐蚀坑,图2―3;外壁表面翅片根部存在变形和微裂纹,图2-4、2-5。图2-1金相组织图2-2金相组织图2-3内壁表面腐蚀产物和腐蚀坑图2-4翅片根部变形特征图2-5翅片根部微裂纹图2翅片管金相组织2.4腐蚀形貌在电子显微镜下进行腐蚀形貌高倍观察,见图3,腐蚀形貌特征为

3、腐蚀产物、腐蚀坑和腐蚀产物下的金属基体组织的显现。图3-1腐蚀产物和腐蚀坑图3-2腐蚀产物图3-3基体组织的晶粒晶界3-4基体组织的晶粒晶界图3翅片管微观腐蚀形貌2.5腐蚀产物分析从翅片管内壁表面取粉末样品进行腐蚀产物的X-ary成分分析和X-ary衍射结构分析。腐蚀产物中含有大量的S和Fe,少量的O、Al、Si、P。X-ary衍射结构分析证实腐蚀反应生成物主要为Fe3S4。3.结果分析①材料选用10钢,组织正火状态;管子化学成分和金相组织正常。②翅片管金相检查发现:·内壁表面全面腐蚀;·外壁表面翅片根部存在裂纹,该

4、裂纹的尖端有分叉特征,呈应力腐蚀的特征,裂纹产生于翅片根部焊接出,这个缺陷对设备质量和正常运行存在影响。③翅片管失效特征为内壁表面全面腐蚀,主要表现为内壁表面不均匀减薄,腐蚀产物为黑色,松散易清理。腐蚀产物主要为Fe3S4。④宏观腐蚀形貌表明腐蚀受到液体介质冲刷的影响,微观形貌显现出基体组织的晶粒、的晶界等,表明腐蚀是由电化学过程造成的。从腐蚀区域的分布和腐蚀产物成分分析,说明在空冷器的低温段,由于冷凝水的析出,介质中的硫化氢溶解到冷凝水中,由此,造成了管程严重的H2S腐蚀。⑤外壁存在应力腐蚀裂纹,说明翅片的焊接热影

5、响区存在对应力腐蚀的敏感组织,焊接残余应力较大,在湿硫化氢环境下有发生应力腐蚀的危险。4.结论翅片管是由于管程介质中H2S引起的全面腐蚀破坏。5.建议对操作介质组分进行全面分析,根据介质情况选择耐蚀合金。

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