氯碱生产事故案例分析

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1、氯碱生产安全事故案例分析中国氯碱工业协会刘东升2011.10.18Contents氢引起的安全事故及案例分析1氯引起的安全事故及案例分析2三氯化氮引起安全事故及案例分析3氯化氢引起的安全事故及案例分析4乙炔引起的安全事故及案例分析5氯乙烯引起的安全事故及案例分析6一、氢引起的安全事故及案例分析事故案例一2006年3月,华东某厂的一个1000m3氢气气柜由于长期保养不善,柜顶局部锈蚀穿孔使气柜内氢气泄漏,维修人员违章操作,在清理铁屑的过程中,铁屑和柜体发生摩擦,产生火花引燃了氢气,消防部门接警后出动了14辆消防车、80余名消防官兵赶到现场处置,近2小时后泄漏处的火

2、焰完全熄灭。事故案例二2007年6月,华东某公司的一个2500M3氢气气柜顶部二根放空管遭到雷击起火。(2007年5月,该市有关部门对氢气气柜周围三根避雷针进行过检测,结果是合格的。)一、氢引起的安全事故及案例分析2004年7月,西部某公司的氯化氢工序,有人在启用砂轮机时发生了爆炸,造成1死1伤,爆炸的贮罐炸成碎片,散落四处。据分析是砂轮机和金属件碰出的火星引爆了氢气。事故案例三事故案例四2005年4月,南方某厂新开车的氯化氢工段盐酸炉点火时,一名操作人员由于操作不当脸部被喷出的火焰烧伤。一、氢引起的安全事故及案例分析盐酸三合一石墨合成炉爆炸2001年8月至20

3、04年12月江西某电化厂三合一炉生产系统数次发生爆炸。点炉时发生爆炸原因分析:点炉时多次发生爆炸,点炉前,对各项指标进行了分析:氯气纯度≥93%,氢气纯度≥98%,氯内含氢≤0.8%,炉内含氢≤0.067%,等等指标均合格。经事故分析会确认,炉内系统一定有死角不能够置换,致使氯内含氢超标,点炉时爆炸。经检查,氯气进炉管是置换死角,在此位置增加了氢气置换阀后,点炉再未发生过爆炸。事故案例五一、氢引起的安全事故及案例分析熄炉时及熄炉后发生爆炸原因分析:单个设备工艺设计制作不合理,形成氢气积聚死角;填料塔顶抽气除沫圈构成死角;水分离桶排气管安装制作时误插入10cm也构

4、成死角。这两类设备材质为塑料,发生爆炸时死角部位被炸碎。三合一炉系统熄炉后余氢不易抽除,残留在炉内形成隐患,开炉门遇空气易发生爆炸。为除尽炉内余氢,增设了抽余氢连通阀。熄炉时负压过大,从系统不严密处抽人了空气,与系统尚未抽除的余氢形成爆炸性混合物。一、氢引起的安全事故及案例分析合成氯化氢循环液槽爆裂事故2009年1月23日,内蒙古某氯碱厂氯化氢合成装置循环槽爆炸,当天的气温为-20℃。操作人员发现循环槽冒氯气,并发现氯化氢合成炉火焰呈黄色,明显过氯。操作人员及时降氯。共经3次上述调整,但每次调整2~3S后氯化氢合成炉火焰又变黄;同时,发现氢气流量计FE-02显示

5、流量逐步减小,由1545m3/h降至730m3/h;PI-05显示进合成炉的氢气压力正在下降;氢气分配台排空阀PV-01的开度在增加。岗位操作人员立即用蒸汽加热氢气调节阀FV-02,却同时发现循环槽仍在跑氯。于是,要求DCS操作人员降氯增氢。氯气流量由1565m3/h降到最低值310m3/h。在降氯的过程中,同时开启氢气阀FV-02,8min后,循环槽发生爆炸。事故案例六一、氢引起的安全事故及案例分析事故原因分析:(1)氢气管路调节阀结冰堵塞。由于天气寒冷,氢气中的水进人合成装置时,调节阀冻结,进合成炉的氢气流量减少,造成进合成炉的氯气和氢气配比不当。(2)循环

6、槽内有排空管线,可将过量的氯气和氢气及时排到外部,不应发生爆炸,但爆炸还是发生了。分析其原因,过量的氯气和氢气都堆积在循环槽内,没有顺利地通过放空烟囱排走,具备了爆炸条件,才造成事故。一、氢引起的安全事故及案例分析技改措施:(1)解决氢气管路结冰堵塞有2种方法。①降低氢气含水量。来自电解的氢气首先经洗涤,再压缩,然后进行冷却。氢气冷却分2段进行:1段冷却是用循环水冷却至40℃以下;2段冷却再用8℃冷冻水冷却到约l8℃。1t氢气含水约l0kg,冷却除水后的氢气送至氯化氢合成工序。②提高氢气温度。增加氢气管路伴热,提高进合成炉的氢气温度,杜绝调节阀冻结、堵塞。(2)

7、循环液槽排空管改造。循环液槽放空管线配置要求:必须保证不积水,因此循环液槽放空管线安装须垂直或倾斜度大于45°以保证冷凝水不停留在管路中间冻结堵塞管路。一、氢引起的安全事故及案例分析江苏某企业盐酸罐发生爆炸24日上午10点20分左右,江苏某企业一盐酸罐突然发生爆炸,一名工人在爆炸中死亡,另一名工人被爆炸冲击冲到附近配电房的屋顶上。事故案例七一、氢引起的安全事故及案例分析事故原因分析:在盐酸合成过程中,来自电解系统的氯气在合成炉中与氢气燃烧生成氯化氢,经两级降膜吸收器逆流吸收,分别进入稀盐酸贮槽和浓盐酸贮槽。在生产过程中,稀盐酸贮槽和浓盐酸贮槽中不可避免的会积存一

8、些氢气和空气的混合气体,

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