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1、江西中电投新昌发电有限责任公司#2机组A级检修高中压缸盖缸扌艮告编制:日期:审核:日期:复审:日期批准:日期:2012年3月30日#2机A修高中压缸扣缸会签检修单位人员监理业主单位人员时间一、设备简述:新昌#2机组汽轮发为东方汽轮机有限公司制造N700-25/600/600型(高屮压合缸)的超超临界、一次中间再热、单轴、三缸四排汽、双背压凝汽式汽轮机;汽轮机为单轴三缸四排汽型式,从机头到机尾依次串联高中压缸(逆流高压缸、顺流屮压缸)及两个双流低压缸。高圧缸呈反向布置(头对屮压缸),由一个单流调节级与7个单流压力级组成。中压缸共有6个压
2、力级。高压进汽部分集中在汽缸屮部,高屮压转子的支持轴承位于汽轮机的高压及屮压排汽侧。两端猫爪采用水平中分面支承。二、设备修前情况新昌#2机机于2010年2月第一次整套启动,在运行期间隙内,机组于2010年5月、2010年7月、2011年10月和2011年12月进行四次启停,在2011年11月进行了#2机组A修前性能试验,具体结果如下;1、轴対系统、汽机高中压平衡盘漏汽率为4.76%,设计值为2.64%,偏人2.12个百分点,影响热耗29.7kJ/kWh;轴加温升比设计值0.9°C增加了0.24°C左右,轴加进汽量比设计值2.29t/h
3、偏高0.69t/ho2、机组高压缸效率偏低于设计值,3VWO工况下高压缸效率平均值为81.61%,比设计值84.2%低2.59个百分点,4VWO工况与设计VWO工况对比,高压缸效率偏低2.07个百分点。3、按照轴封漏汽量试验结果计算,中压缸的实际效率约为91.11%,比设计值93.29%偏低2.18个百分点。4、各监视段压力普遍偏高于设计值;5、1段抽汽温度比设计值偏高。6、#2机组投运后发现,高压调节级温度测点不准。三、设备解体情况1.在1月27FI,召开了由生技术、监理、检修三方的修前技术交底会。2.2月1日开始高中压缸的检修工作
4、。3.2月12日高中压缸解体工作结束,完成修前数据的测量。4.2月13F1高中压内下缸吊出,2月14H高中压内下缸返回东汽厂进行加工处理屮分而变形,3月1日高中压内下缸完在返厂处理检修,返回现场。5.2月20日召开解体报告会。6.3月30日完成髙中压缸绝大部分修后数据测量,验收项忖签字、不符合项闭环。7.3月31日基本具备扣缸条件,申请扣缸。四、设备解体过程中发现的异常情况1、高中压内缸变形严重,具体测量结果如下图(单位nun):31汽机厂标准为申分面彌允基把紧1/3嫖崔0.05mm2讎中分面上的记录为自由状态间除值,方樹的记录为般1
5、/3螺栓的间隙。在口由状态下,最大间隙处位于右侧过桥汽封处,具休测量结果为3.20mm;第二大间隙位于左侧调节级叶嘴处,具体测量结果为2.95mm。在把紧1/3螺栓后,最大间隙处位于右侧过桥汽封处,具体测量结果为3.05mm;第二大间隙位于左侧调节级叶嘴处,具体测量结果为2.85mm;原因分析:①该汽缸在制造过程屮,时效处理不彻底,留有残余应力,②高屮压内缸上下半均为Cr-Mo-V钢整个铸件,该材质高温性能及抗热疲劳能力不够。处理措施:返东汽厂进行中分面间隙及汽缸其它优化处理。处理步骤为;将上下缸分别上龙门铳,根据变形情况确定屮分面的
6、修拂量,铳屮分面。再上镇床定屮分面定位销孔位置,钻除定位销,铳各级隔板和汽封体的洼窝深度。第三步上立车分别完成汽封各挡内孔、外缸挡汽板的外圆和镶齿凹槽,汽缸的外齿和内齿、侧汽封齿的加工,工作结束后进行金属检查,配好各定位俏和键,再返回新昌。同时对高中压内缸与外缸汽封圈进行更换,以汽封圈之间重新设计一圈石墨圈,以减少内外缸之间的蒸汽流动。2、中压隔板套中分面间隙偏人(厂家标准为口由状态下0・25mm以下,把紧1/3螺栓0.03mm塞尺不入),具体测量数据见下图(内侧数据为自由状态下测量结果,外侧数据为把紧螺栓后测量结果)原因分析:由于机
7、组长期在高温环境下运行,不可避免存在变形。处理方案:通过热紧屮压隔板套螺栓,屮压隔板套屮分面间隙最大达0.40mm,无法消除,经专业会讨论,将中压隔板套上下两半分别外送到人型加工厂,上人型铳床,找正后,以中分血最低点进行加工中分面,同时在装复过程中,通过测量中压4、5、6级隔板槽径向膨胀间隙,上下左右径向膨胀间隙均大于1.20mm,经与东汽现场工代核对,该膨胀间隙是能保证隔板的安全运行。3、中压第一级隔板上下半隔板在和同位置都存在裂纹,上半两侧的裂纹分别长度50、100,下半两条都超过260mm,均在内环与静叶结合部位,照片如下:原因
8、分析:该级板为围带式结构,汽道中,10mm厚度的围带固定住静叶片,进行口熔焊将静叶片端头与围带外侧固定,再与隔板体、隔板外环组合,焊接直至精加工。围带材质00Crl2-0,内、外环材质2CrllMoVNbN锻件。由于隔板
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