动修厂建厂以来事故案例

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1、能源动力总厂动修厂事故案例汇编2013年11月28日11目录安全事故篇2电气伤害案例一2机械伤害案例二2案例三3案例四3案例五3物体打击案例六4案例七4案例八5案例九5案例十6案例十一6案例十二6高温伤害案例十三7车辆伤害案例十四7高空坠落案例十五8案例十六8其它伤害案例十七9案例十八9案例十九9案例二十10设备险肇事故篇案例二十一1111安全事故篇一、电气伤害案例一事故经过:2005年5月26日,电检车间在供水厂三连铸水站EM-H8206C台更换接触器,由于接线端子在配电盘侧面,空间狭窄,视线也不好,在

2、接入过程中造成相间短路,电弧烧伤一职工的左手背。事故原因:1.在更换接触器时,未切断接触器上部电源,进行带电作业。2.带电作业未按照带电作业的规范要求实施操作。3.监护职工未作好提示保护工作。事故预防控制措施:1、针对现场危险因素结合实际落实安全措施,检修前要与运行单位共同确认,在安全措施落实不到位的情况下不能开始作业。2、检修人员在工作中要严格遵守公司、总厂和动修厂制订的各项安全管理规章制度和规程、规定,养成好习惯。杜绝习惯性违章作业。3、针对现场重点危险作业,车间领导和管理人员必须到现场带班,配合班组

3、抓好现场安全监控。二、机械伤害案例二事故经过:2006年9月20日,机一车间管钳二班在更换热力厂冶炼电站“四号炉省煤器联箱”施工过程中,李某在使用电动磨光机打磨管子口时,因砂轮片突然破裂,碎片飞出将李某防护镜打破,并将其上唇挫裂伤、鼻外伤及鼻骨骨折。事故原因:1、施工现场狭窄,人员无避让空间。2、检修上场未认真检查工机具的情况;3、现场安全监护工作联保工作落实不到位。事故预防控制措施:111、要求班组针对现场实际情况开展危险因素辨识,做好工前工机具的检查确认工作。2、不断提高职工的安全技能,使之能正确操作

4、运用电工工具。3、检修过程中要落实联保互保和监护工作,及时提醒,及时整改。案例三事故经过:2007年4月10日16时55分,机二车间一职工与另一职工配合翻一鼓风1#机3#瓦的下瓦时,在等职工去取吊环过程中因瓦突然下滑,将左手中指挤伤,经疹断为左手中指内侧皮肉撕裂。事故原因:1、作业人员安全意识不强,以至瓦翻过时发生挤压事故;2、作业人员在配合作业时未及时提醒;3、在连续的抢时间、抢工期、加班加点的情况下,作业人员非常疲劳,致使作业人员的反应能力下降,在瓦翻过来时未能及时将手松开。事故预防控制措施:1、广泛

5、的开展危险因素辨识,彻底排查作业前、作业中、作业后存在的危险因素,并针对危险因素制定相应的方案,严格监督作业人员落实;2、加强联保互保的执行力度,现场作业人员不能因急于完成任务而忽视联保互保的重要性,联保互保必须落到实处;3、加强加班作业和夜间作业的安全监护,相关作业要指定带班人员,且车间带班人员要发挥指导作用。案例四事故经过:2010年5月7日16时40分,机一车间管钳一班在热力厂焦耐电站处理3#给水泵组振动,调整定心施工中,刘洪斌开始拆对轮螺栓,姜亚平在旁边进行安全监护,在拆到第5个对轮螺栓时,3#电

6、动给水泵突然启动,扳手飞出,致使姜亚平的左小腿击伤,送武钢一医院诊断为左小腿外侧肌肉撕裂。事故原因:运行人员误操作是造成事故的主要原因;检修人员自我保护意识不强,调试过程中未认真确认停电安全措施。事故预防控制措施:1、11针对现场危险因素结合实际落实安全措施,检修前要与运行单位共同确认,在安全措施落实不到位的情况下不能开始作业。2、检修作业必须做到挂牌停电检修,特别是在试车后二次检修时要进行再次安全确认。案例五事故经过:2011年12月22日上午9点20分,由于大风,动修厂机关大院宣传横幅被吹松,政工科张

7、军、罗建功使用升降梯对横幅进行调整,于9点45分完成调整工作,刘有才主动协助张军、罗建功收升降梯,不料升降梯活动部分突然下滑,造成刘有才左手大拇指末端皮肉因受到挤压而撕裂。 事故原因:使用者缺乏相关安全技能知识是造成事故的主要原因;刘有才握梯子的部位不当是造成事故的直接原因。事故预防控制措施:1、作业前要对作业过程中的危险因素进行辨识,做好安全防范措施;2、使用特殊工机具时,要请专业人员进行指导监护;3、机关管理人员应重视安全意识、安全技能的提升,不能严格要求别人而忽视了自己;4、要求职工吸取事故教训,在

8、今后使用升降梯时务必要固定伸缩杆,防止伸缩杆下滑伤人。三、物体打击案例六事故经过:2005年9月23日,0七电站3号炉大修,在引风机紧螺丝时,职工宁某帮钳工的忙,使用大锤落空,不慎将手指压伤。事故原因:1、职工缺乏安全技能,站位不对。2、打大锤时用力过大,造成大锤落空。3、联保互保未认真落实。事故预防控制措施:1、加强职工安全意识,检修前充分对危险因素有预知,同时要强化职工的技能,规范作业过程。2、、加强联保互保的执行力度,现

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