《井下复杂案例分析》PPT课件

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1、钻井事故复杂案例轮古15-1井溢流卡钻事故一.基础数据轮古15-1井位于塔里木盆地塔北隆起轮南低凸起轮南潜山构造,是一口开发定向井,该井2001年11月15日开钻,2002年3月17日完钻,2002年3月20日完井。二、溢流发生经过2002年3月5日,钻井至井深5919.77米,钻井液密度1.08g/cm3,地层:奥陶系,岩性以泥晶灰岩为主,夹泥质灰岩。发现井漏,漏速8.1m3/h。继续钻进至5923.34m,漏速33m3/h,提至套管内,静止观察,发生溢流,关井,立、套压为零。用15升/秒的排量控制套压0.5兆帕左右节流循环压井,40分钟后,出口不返泥浆,开井,静止观察,井口微溢,上下活

2、动钻具遇阻卡,多次活动无效,钻具卡死。三、处理经过关井,用500型水泥车返挤密度1.10g/cm3的泥浆80m3,泵压由30MPa降至5Mpa,开泵正挤密度1.2、1.32的泥浆40m3,开井,立、套压为零。上提钻具解卡。由于邻井油气层中有H2S及本井稠油情况,采取边漏边钻的措施,用1.15g/cm3的泥浆钻至井深5953.43m完钻。四、案例分析1.在轮古地区,发生溢流后,首先节流循环出溢流物是首选的技术措施。2.考虑到钻具在套管内,分析卡钻原因可能是环空被溢出稠油堵死。3.套管下深符合正反挤的条件。4.正确地分析了井下的复杂情况,井下的复杂情况得到了正确地处理。钻井事故复杂案例XX井溢

3、流井漏复杂一.基础资料XX井是埃索公司在塔里木第十二风险区块上的一口预探井,由塔里木油田反包,位于塔里木盆地巴楚凸起阿恰断裂带乔米买提构造高部。井身结构:133/8″*667米+95/8″*2063.31米+81/2″钻头*2535米二.发生经过121/4″钻头钻至1502米,发生溢流6方。关井无套压。泥浆密度1.07,粘度42′,裸眼地层为泥盆系,套管鞋处668米做地破试验,破裂压力6.5MPa,破裂梯度2.04g/cm3。三.原因分析1.裸眼井段裂缝发育。2、地层压力大于漏失压力,故关井无套压。3、关井无立、套压,溢流性质不清楚,初步判断为盐水层。四.处理过程1、关井反循环打入密度1.

4、30的泥浆35方,起钻至660米。2、注堵漏泥浆18方,密度1.12,浓度22.7%,第二次注堵漏泥浆时,钻头水眼堵,起钻下光钻杆。3.分别下钻到井深748.94米、858.41米和1090米挤入密度1.16,浓度19.9%的泥浆35方,浓度25.7%的泥浆19.6方,浓度26.16%的泥浆13.8方,循环不漏,压井成功,后将泥浆密度调整到1.19g/cm3,恢复正常。五.点评1.在发生溢流同时发生井漏时,首先应该堵漏,提高地层承载能力,才能建立有效泥浆液柱压力大于地层压力。2.在进行堵漏作业时,钻头位置应在漏层以上,防止堵漏泥浆在漏层桥堵,卡死钻具。3.裸眼内堵漏应下入光钻杆,原则上不要

5、下入钻铤和钻头,可以带一个小的铣齿接头。钻井事故复杂案例羊塔克5-3井卡钻事故一.基本数据:事故井深:4580.31米井身结构:133/8"×510.09米+121/4"×4580.31地层及岩性:上第三系吉迪克组,砂岩,泥岩泥浆性能(当时):密度1.48g/cm3,粘度,60秒,氯根15500PPm,井下落鱼:121/4"FS2563钻头+630*NC56(母)+8"NDC*1根+8"LDC*1根+121/4"F+8"LDC*3根鱼长45.79米鱼顶位置:实探在4437.5米一.基本数据:7.发生时间:2003年10月20日16:408.解除时间:2003年11月29日19:309.损失

6、时间:962:5010.工程报废进尺:330.31米11、返工进尺:330.31米12、返工井段:4250-4580.31米二.发生经过:2003年10月20日16:40钻进至4580.31m,转盘扭矩增大,上提钻具遇卡10吨,活动钻具,最大220吨,最小160吨(钻具原悬重170吨),转盘不能转动,活动无效,钻具卡死.三.处理过程循环活动钻具:循环活动钻具过程中泵压逐渐上升,环空不畅通,最后环空堵死.2.溢流关井观察:环空堵死后,继续蹩压24MPa上下活动钻具,期间泥浆出口间断返出,液面上涨2.5方,关环形防喷器,套压由0↗2.5MPa,立压24↘11MPa.正打压至立压14MPa,观察

7、,立压14MPa↘8.5MPa↗24MPa,关方钻杆下旋塞。关井观察,套压逐渐降至0MPa。三.处理过程开井求压:开井观察环空无外溢,钻杆内无外溢,钻头水眼堵死。4.倒扣起钻:2003年10月22日19:25开井观察环空外溢,关环形防喷器,套压0↗2.6MPa,钻杆内无外溢.,现场决定倒开钻具,进行压井作业。在钻具紧扣过程中,钻具突然解卡,恢复原悬重,由于钻具水眼不通,环空垮塌严重,钻具上提挂卡严重,最大上提至270吨,

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