1机热态启动总结

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1、#1机热态启动总结7月15日10时48分#1机组进行闭冷水系统排补过程中,#5低加出口凝结水串入闭冷水造成A、B一次风机轴承温度高相继跳闸,锅炉MFT动作机组跳闸。通过看回放#1机组本次停机事故及热态启动过程存在的问题作以下总结:一、机组跳闸前后的操作所存在的问题:1、进行闭冷水系统排补操作,监盘人员监视不力,而就地操作人员对系统不熟悉,检查不够仔细。主值未能交代清楚本次操作存在的危险点。当发现参数异常时未能及时分析原因,未能及时作出正确的处理。所以导致本次停机事故。2、机组跳闸后减温水未能及时关闭,造成温度过低,特别是高旁后温度、高排逆止门后温度下降

2、幅度较大,容易造成汽机进水。3、锅炉MFT后对汽包水位控制不好,水位波动较大。4、轴封汽源切换不及时造成轴封短时断汽,真空下降。轴封温度过低,未及时将减温后疏水旁路门打开。5、凝汽器水位低造成凝泵跳闸。6、A一次风机跳闸后,锅炉主控切至手动,送引风机切至手动,未及时将送引风机投入自动,当B一次风机跳闸锅炉MFT,两台引风机抢风。二、#1机组热态启动基本过程:10:48锅炉MFT11:00闭冷水系统恢复正常,启动A一次风机、密封风机11:10投入小油枪11:30启动A磨煤机13:00汽机冲转13:35发电机并网16:00250MW三、#1机组热态启动(本

3、次)操作上存在的问题:6月23日0:35低、高旁各开5%暖管,0:41汽包压力升至0.52MPa。1:30凝结水、炉水含铁大于1400μg/L,加强排污。5:18轴封暖管,启A轴加风机。5:37启EH油泵。8:30炉OFT(广火人员私自切供油泵滤网造成供油压力低所致),9:00#1炉吹扫,点火投A磨发现热风闸板门打不开(执行机构汽缸压缩空气管脱开)。9:36#1炉熄火,停各大风机,关闭各风烟挡板,#1炉开始焖炉。9:30重新启动。当启动B一次风机升一次风压至9KPa时,炉膛内压力激升,水封溢水,立即停B一次风机,保留送、引风机加强吹扫。14:10重启各

4、大风机,14:40投小油枪,15:00投入A制粉系统,投A制时粉管间隔开启。17:36投减温水控制气温,18:01主汽温度334℃、主汽压力2.58MPa,关高旁,准备冲转。18:18挂闸、冲转。18:24600rpm,摩擦检查正常。18:32重新挂闸,18:43目标转速2040rpm,升速率100rpm开始升速,18:51汽机转速1700左右时在几乎在一分钟内升至2714rpm左右,查高旁在手动状态下自行开至25%,立即手动关闭。19:00汽机在2040rpm状态下中速暖机。(注:A磨投粉后由于热风闸板门打不开,低风量送粉使粉管积粉,告中试不理,运行

5、较长时间后方停A制,重新投磨时一次风压提升较快,粉管同时全开,造成炉膛内爆)6月24日0:22中速暖机结束。0:30汽机转速2900rpm,0:51阀切换结束,机组参数平稳,0:58汽机转速升至3000rpm。1:08汽机跳闸,首出原因为轴承温度高,开高旁30%。1:45查为保护误动,关高旁重新挂闸,2:06汽机3000rpm。3:15做喷油试验,动作油压0.14MPa,3:25做OPC试验,动作转速3091rpm。4:03打闸停机,4:11转速1400r顶轴油泵自启,4:44转速到0,盘车自投不成功,手动投入。7:09停炉。15:08停真空泵,真空到

6、零退轴封。22:55#1炉启风机、投小油枪点火升温升压。(注:注油试验只做了一次,建议做两次)6月25日5:50高旁开度9.1%突然自行关闭,DCS上无法开启,开启过热器对空排汽泄压。9:20主汽压力14.5MPa做各安全门助跳试验。14:00汽机辅汽联箱压力、温度不断下降,压力由0.98MPa下降至0.78MPa,温度由230℃下降至180℃,将轴封汽源由辅汽倒冷再。14:10开始做过热器#1安全门实跳试验,15:22过热器压力升至18.33MPa,#1安全门动作,开大高、低旁,低旁由17%开至22%突然关至3%,再热器压力由3.0MPa突升至6.3

7、6MPa,紧急手动MFT,开启再热器、过热器向空排汽门泄压,经查低旁误关。15:23盘车跳闸,手动投入。15:58#1炉重新点火做再热器出口安全阀压力整定试验,再热汽压力4.14MPa,安全门动作。此时低旁从16%又误关至6%。再热汽压力由3.2MPa升至4.3MPa。16:40试验结束,#1炉停炉。(注:汽机高旁在本次启动过程中误动较多,建议彻查)。化学方面已能制出一部分除盐水(包括反渗透装置),大量除盐水仍靠老厂制,水处理除二级混床不能正常投入外,其余制水设备已调试完毕。燃料输煤系统已调试完毕,除2A皮带三工位底座仍存在裂纹、2B皮带程控无法进行外

8、,其余已基本正常。本次启动脱硫、脱硝未参与。二、以下就对这次整组启动中的一些问题提出自己个人的

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