转炉炼钢厂水泵节能改造与分析

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1、52柳钢科技2013年第1期转炉炼钢厂水泵节能改造与分析饶以廷陆坚(转炉厂)摘要:总结转炉炼钢厂在150t系统转炉本体设备水泵组、空调风机冷却水泵组、净环设备冷却水泵组实施的调整供水方式、匹配水泵等节能改造及其效果,对实施水泵变频调速节能进行可行性分析。关键词:离心式水泵;供水方式;匹配;变频调速;节能Energy-savingTransformationforWaterPumpanditsAnalysisRAOYitingLUJian(ConverterPlant)Abstract:Theenergy

2、-savingtransformation,suchastoadjustwatersupplywayandmatchwaterpump,implementedforthewaterpumpsetusedin150tconverterfurnace,thecoolingwaterpumpsetusedinairconditionersandthecoolingwaterpumpsetusedinpurificationcyclingequipments,anditseffectsweresummarize

3、d.Thefeasibilityofimplementingfrequencycontrolforwaterpumpwasanalyzed.KeyWords:CentrifugalWaterPump;WaterSupplyWay;Match;FrequencyControl;Energy-sav-ing1概述2水泵节能改造柳钢转炉炼钢厂150t、120t系统拥有浊循一般来说,在保证了系统供水流量压力要求的前提下,希望水泵都在高效经济运行区,环水、净循环水以及软水循环系统,共有200而离心泵的高效区一般在

4、额定流量的0.85~1.15多组离心式水泵,水泵运行用电占炼钢厂总用[1]倍。由于设计、工艺、设备、运行的变化等原电的24%左右。由于水循环系统部分设计工艺因,导致现有供水泵组偏离经济运行区,运行不合理,如流量偏大,管路系统阻力过小;水效率较低,因此,针对供水泵组工艺参数、设泵、电机选型不匹配,出现大马拉小车现象;备性能调查,现场跟踪用水点流量、压力、回水泵运行方式不经济等,导致部分泵组运行效水温度特点,以及泵组供水工艺方式,对循环率低,电耗过高,能源浪费严重。因此,对水水系统进行相应的节能改造。泵进行

5、节能改造势在必行。本文以近期150t系2.1供水方式调整统几组典型离心式水泵机组的节能改造为例,2.1.1转炉本体设备水泵组探讨水泵高效运行改造的节能潜力。150t系统转炉本体设备净循环冷却水系统,有4台相同额定参数的水泵(3用1备),并联作者:饶以廷,大学学历,助理工程师,现从事节运行为3座转炉本体设备提供冷却水。3台水泵能环保管理工作。2013年第1期饶以廷等:转炉炼钢厂水泵节能改造与分析533实际流量、实际电流均远低于额定流量、额定转炉汽化系统取样:6m/h;转炉汽化系统水泵33电流,偏离经济运行

6、区,此时电机属于大马拉冷却:54m/h;冷干机系统:30m/h;转炉煤3小车。气加压站系统:180m/h;焦炉煤气加压站系33同时查看转炉设备监控情况,其冷却设备统:20m/h。理论合计用水为964m/h。包括:(1)转炉本体;(2)氧枪口、下料口、现场调查水泵组并未给转炉煤气加压站系副枪密封口;(3)其它设备。共3路支管。其统和焦炉煤气加压站系统供水,因此理论上用3中,转炉本体冷却水进出水温差仅3℃~5℃,水只需要764m/h。而目前实际运行用水量比理3设计流量偏大,其冷却水流量可以减小。在保论多出2

7、90m/h。因此管路系统设计偏大,同证设备冷却效果的前提下,通过调小3座转炉时,查看风机冷却水进出水温度均为36℃,空本体设备冷却水回水阀门开度,降低本体设备调冷却水回水温度≤40℃,冷却水流量过大。冷却水流量。调试结束后,冷却水流量减小到所以,可将阀门开度调小降低冷却水量,使系33920m/h。运行1星期,本体设备冷却水回水温统工况点流量稳定在750~760m/h。调节好后,3度均小于45℃,其它2路支管设备水温差正考虑到水泵额定流量为687m/h,扬程46m,常。可以将2台水泵并联运行改为1台水泵单

8、独运3行,此时电机也不会过载(电机功率132kW,由于转炉设备水泵组额定流量为466m/h,3额定电流241.3A,功率因数0.85)。调整前后水现实际运行冷却水流量由1076m/h下降到92033泵运行参数见表2。改为单台水泵运行后,节能m/h,平均每台水泵运行流量为460m/h,接近额定流量,因此可以将水泵3用1备改为2用1效果明显,从电参数来看,每小时节能约:74备,以提高水泵运行效率且节电节能。停1台kW·h,节能量:34.4%。泵

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