近年武钢炼铁工序能耗现状分析

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1、近年武钢炼铁工序能耗现状分析李东(武汉钢铁公司炼铁厂武汉!"##$")摘要近年武钢炼铁系统技术改造较多,每年都有先进技术与节能设备应用,炼铁工序能耗逐年降低,由%&&&年!’#(%)*+,/-(.降低到/##"年!!’(0)*+,/-(.,通过对武钢工序能耗分析与调查,认识到精料是降低工序能耗的基础,技术进步和操作水平的提高是降低工序能耗的重要保证。关键词炼铁工序能耗技术改造节能降耗一、概述随着我国社会主义市场经济的发展,我国能源消耗量不断增加,能源供需矛盾日显突出。武钢是国有大型企业,年产近千万吨钢,而武钢炼铁工序又是能源消耗大户,其能源消耗量占公

2、司总能源消耗量的001以上,因此,武钢要想提高自己产品的竞争力,首先必须提高产品的技术含量与质量,开展节能降耗活动,降低产品成本。武钢现有五座高炉,总容积%#&’02",年产$##万-铁,随着武钢的发展,将在二年内建成具有3座高炉生产总容积为%3"’02",年产%/##万-生铁的生产能力。从近年炼铁系统的发展看,新技术、新装备得到广泛运用,技术装备水平不断提高,炼铁工序能耗逐年降低,由%&&&年!’#(%)*+,/-(.下降到/##"年的!!’(0)*+,/-(.,但与宝钢"&!($)*+,/-(.工序能耗相比还相差!#!0#)*+,/-(.,这说明

3、我们节能降耗潜力巨大,还应在精料、用料结构、布料矩阵、能源介质消耗、操作参数上下功夫,使炼铁工序能耗逐步降至一流企业水平。二、工序能耗构成武钢炼铁工序能耗主要由三个方面构成:燃料消耗、动力消耗、回收。其中燃料消耗包括:焦碳实物消耗量、小块焦实物消耗量、原煤实物消耗量、煤气消耗量。动力消耗包括:鼓风、蒸汽、电、水、压缩空气、氧气、氮气。回收包括:荒煤气回收和454发电。%&&&年!/##"年工序能耗消耗情况)*+,/-(.年%&&&/###/##%/##//##"%&&&!/##"年平均值燃料消耗0$/($0$%(00$"(!0$%(/03/(%0$/

4、(/动力消耗3&(033(33$(!3$(!3&(&3$($煤气回收/#’(//##(0%&3(0%&3($%&$(3/##(%4540(3’(%0(00(’’(’0(&从燃料消耗、动力消耗和回收看,燃料消耗占总消耗的$$1,动力消耗占总消耗的%/1,回收占总消耗的"%1,燃料消耗是影响工序能耗的主要因素,因此工作重点应放在燃料消耗控制上,控制综合焦比与入炉焦比,同时不能放松对动力消耗和回收的管理。三、近年工序能耗发展趋势从这几年工序能耗演变看,工序能耗呈下降趋势,特别是自八国联军技术在0高炉应用以后,经过多年姓名:李东性别:男工作单位:武钢炼铁厂生

5、产技术部职务职称:炼铁工程师通讯地址:武汉市青山区厂前’’/的吸收和消化,铁厂已把!高炉的先进技术成功运用到其它高炉上,如有钟炉顶到无钟炉顶、无烟煤喷吹到烟煤混喷,高炉开路冷却到软水密闭循环、有渣口高炉到多铁口无渣口高炉等,大大促进了铁厂技术进步和技术改造,有效提高生产率,使生铁产量不断攀升,由年产"##万$到%##万$生铁,入炉焦比实现“破四见三”,工序能耗逐年降低,由&’’’年("#)(*+,-/$).下降到/##0年的((")1*+,-/$).,取得良好经济效益。回顾近年工序能耗变化,燃料消耗由!%/)%*+,-/$).下降到!1/)&*+,-

6、/$).,下降了&#)1*+,-/$).,动力消耗在不断增加新设备的条件下基本维持在1’)!!%#*+,-/$).,回收方面由于入炉焦比降低,氧气用量加大,荒煤气回收由/#")/*+,-/$).下降到&’%)1*+,-/$).,下降了1)!*+,-/$).,回收难度增加,但232发电由!)1*+,-/$).上升到")"*+,-/$).,增加了#)’*+,-/$).。&’’’年!/##0年工序能耗*+,-/$).序号&/0(!年&’’’/###/##&/##//##0工序能耗("#)((!/)"(!%)%(!")/((")1注:工序能耗没有扣除转供消耗

7、量四、影响工序能耗的因素&、精料近年随着改革开放的不断深入和企业的发展,武钢改革开放的步伐也在不断加快,烧结与炼焦工艺同步改造,新技术不断应用,如烧结的小烧结机改为大烧结机,燃料分加、厚料层等,焦化的()04焦炉改为"4焦炉,1号、%号焦炉的干熄焦技术等均提高了炼铁整体精料水平。同时炼铁加强沟下过筛改造,先后派工程技术人员到宝钢等学习,并结合武钢实际情况,先后对&!!高炉焦碳与烧结筛子进行改造,大大改善了过筛效果,减少了粉末入炉,为高炉强化冶炼,优化经济技术指标,改善煤气利用打下基础。从近年入炉铁份与焦碳质量表看,精料水平提高有利于降低燃料消耗,武钢

8、入炉铁份由&’’"年!")1/5提高到/##0年的!%)’05,有效降低高炉渣量,改善高炉透气性,为高炉消灭

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