事故原因分析

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1、一炼钢烟道堵塞事故原因分析一、事故经过2007年10月17日22时一炼钢转炉吹炼过程中(本炉吹炼时间4分钟)炉口突然冒烟严重,同时接风机房通知,烟气含氧量高,无法回收,炉前提枪停吹,并通知有关人员巡检。巡检部位有风机转速是否正常,除尘系统是否正常,烟道有无结渣(主要是氮封口以下,以往烟道结渣主要集中在氮封口以下),没有发现任何问题,随后继续生产,此时烟道冒烟严重,直到18日凌晨1:30分转炉停炉换包。换包期间重新巡检时发现泄薄膜破裂,主烟道倾斜段粘渣严重(不停产无法观察到),有3/4被积渣堵塞(堵塞物为渣子),随即组织

2、人员清理,由于第一次发生类似事故,没有相应的处理预案,故处理时间较长,直至18日早8:58恢复生产。10月30日再次出现烟道堵塞现象,堵塞物密度较轻,状如除尘灰和石灰粉等混合物。化验分析全铁含量为39%,CaO31.25%,MgO7.39%,与除尘灰成分相近。二、事故原因:1、转炉烟道一段倾斜段没有人孔,自投产一直未清理,造成积渣较多,也没有有效清理措施,是事故的客观原因。2、自07年9月份开始一炼钢为降低石灰消耗开始大量使用白云石代替镁球配镁,每炉消耗在900-1000公斤,由于害怕影响石灰粉品位,一直没有过筛,加上

3、目前石灰粉量较大,造成烟气中粉尘量较大且易烧结。清理下的积渣成分如下:全铁30.97%,CaO:31.25%,MgO:7.39%,说明辅料不筛分粉末量大是造成烟道堵塞的主要原因。3、转炉扩容后供养强度由原来的10000立方米/小时,提高到目前的13000立方米,且波动较大,而风机转速没有变化,造成烟道内烟气流速降低,容易沉积到烟道上。4、操作方面由于烟道与炉口距离较低,溢渣后不利于观察炉况,返干现象较重。5、溅渣枪位不当,前期压枪急,溅到烟罩上的炉渣较多。三、采取措施:1、预防措施①联合机动处在一段留有人孔,以便清理积

4、渣,防止类似事故的发生。②选择转炉合适的装入量,控制合适的氧压和流量,尽量减少钢水喷溅。③选择合适的溅渣枪位,溅渣枪位由高到底逐步缓枪,防止大量炉渣飞溅粘在烟道上。④每天从氧枪处检查烟道中结渣情况,发现少量的渣钢要及时清理干净。⑤所有入炉辅料必须严格过筛。⑥规范并严格控制过程氧气流量,避免返干和喷溅。2、处理方法小面积的积渣,可以用氧枪吹氮气冲刷烟道(视结渣部位定氧枪枪位),使渣钢脱落。大面积的渣钢,可以用雷管爆破,----在烟道结渣部位放入雷管,靠雷管爆炸的冲击力震落渣钢,为防止炸坏固定烟道水管,一般要控制药量,需分

5、几次爆破(国内大钢厂采取的措施)。第一炼钢车间2007-10-19

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