高炉冶炼低硅生铁技术的探讨

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1、第35卷第6期甘肃冶金Vo1.35No.62013年12月GANSUMETALLURGYDee.,2013文章编号:1672-4461(2013)06-0023-02高炉冶炼低硅生铁技术的探讨杨生州,侯伟(兰州资源环境职业技术学院,甘肃兰州730021)摘要:高炉冶炼过程中,降硅是一项重大节能增产措施。既可降低高炉焦比和提高产量,也可促使转炉炼钢实行无渣或少渣冶炼,从而降低炼钢成本。本文分析了国内外高炉冶炼低硅生铁的技术现状、硅的还原机理,提出了高炉冶炼低硅生铁的技术措施。关键词:高炉;低硅生产;冶炼中图分类号:TF53文献标识码:ADiscussionon

2、LowSiliconPigIronBlastFurnaceSmeltingTechnologyYANGSheng—zhou,HOUWei(LanzhouResourcesEnvironmentVoc-TechCollege,Lanzhou730021,China)Abstract:Inblastfurnacesmeltingprocess,reductionsiliconisasignificantenergysavingandproductionenhancingmeas—ures.Itcanreducecokerateinblastfurnaceandi

3、mprovetheproduction,andalsorealizenon—slagorlessslagsmeltinginconvertersteelmakingpractice,SOastodecreasethecostofsteelmaking.Thispaperanalyzesthelowsiliconpigironblastfurnacesmeltingtechnologystatusquoathomeandabroad,thereductionmechanismofsilicon.Finallytechnologymeas—uresforlows

4、iliconpigironblastfurnacesmeltingareputforward.KeyWords:blastfurnace;lowsiliconproduction;smelting量损失减少。随着渣量的减少、对转炉耐火材料的1引言侵蚀减弱,延长了炉龄。高炉冶炼过程中,降硅是一项重大节能增产措2国内外技术现状施。生铁含硅量的降低既可降低焦比和提高产量,也可促使炼钢实行无渣或少渣冶炼,缩短炼钢时间,2.1国外情况降低能耗和材料费用,因此,硅铁的冶炼技术是炼铁日本是研究低硅铁冶炼技术最早的国家。日本生产技术现代化的重要内容之一。在低硅铁冶炼机理研究

5、以及操作技术均处于领先地随着科学技术和社会经济的发展,要求冶金行位。日本高炉铁水W[si]含量已由20世纪70年代业提供的是更多的优级钢材,相应的对钢中的S、P的0.5%一0.6%水平降至0.3%一0.4%左右,并且等有害元素的限制也更加严格,而传统的LD炼钢部分高炉降至0.15%~0.25%左右。工艺是以保证产量为宗旨的。而在一座转炉内又要欧洲一些国家生铁W[Si]含量也在降低。德国同时进行去除H、N、Si、Mn、P、S等一系列反应,难以汉堡厂4号高炉生铁w[si]含量由1979年的0.达到理想的效果,因此要求开发研究新的炼钢工艺。39%降低到1984年1

6、—12月的0.29%。法国索尔由于铁水中W[si]含量的减少,炼钢过程中si梅、瑞典SSAB、芬兰柯威赫、俄国卡拉巴达等厂高炉的氧化产物SiO也就相应降低。炼钢渣中的(CaO)追求低硅冶炼,铁水W[Si]含量0.28%一0.4%。的活度得到提高,导致脱[P]效果改善。因此,脱北美国家的高炉铁水W[si]含量稍高一些,但[P]用的CaO与渣量大大降低。根据统计,铁水中近年来也有所降低。例如,美国铁水含W[si]水平w[Si]含量每降低0.1%,将使吨钢产渣量减少8%在2O世纪80年代前后大体在0.8%左右,近年来~13%,而且这种炼钢过程平稳、周期短、铁损与热

7、也在不断降低。但是与日本相比,仍有较大差距。E-mail:GSLYJL@126.corn厶'棼S锻1eJ:ou93li—一8珏56os486E)24甘肃冶金第35卷2.2国内情况54%。目前,我国大型钢铁厂如宝钢在1999年已降我国从1979年开始推广冶炼低硅生铁的先进至0.30%~0.33%左右。经验,重点企业高炉生铁W[si]含量逐年降低。根据国内风口、渣口及铁口三个水平面的渣铁1978年8月我国重点冶金企业铁水平均W[Si]含量取样结果,高炉内铁水W[si]含量变化趋势如图1为0.76%,1982年6月为0.62%,1984年9月为0.所示。Sj0+=

8、SiSi-2e=SMn2+2e=12345Si含量/

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