液压硫化机合模应力测试与分析

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1、液压气动与密封/2010年第4期液压硫化机合模应力测试与分析岑大兵(桂林电子科技大学机电工程学院,广西桂林541004)摘要:介绍了188巨胎液压硫化机的基本结构和工作原理,结合传统的应变电测法,提出了具体实施方案,对其合模机构进行了合模应力测试。测试结果表明:由于加工误差,各合模杆在0。与180。位置的应力相差较大,但整个合模机构能够安全承载,满足实际工作要求。根据应力测试分析的结果及试制过程合模机构出现断裂的情况,提出了在合模机构上安装实时监控系统的方案,并付诸应用;取得了较好地效果,进一步提高了该硫化机的安全性和可靠性。关键词:液压硫化机;应力测试;应变电测法中图分类号:TM930文献标

2、识码:A文章编号:1008—0813(2010)04—0054—03Stress—testandAnalysisforthe188一inchGiant—TireHydraulicVu]canizingMachineCENDa—bing(SchoolofMechanical&ElectricalEngineering,GuilinUniversityofElectronic&Technology,G~gxi,Guilin541(134,China)Abstract:Thispaperintroducedthebasicstructureandworkingprincipleforthe188一i

3、nchgiant—tirehydraulicvulcanizingmachine,combiningtothetraditionalstrainelectrictestingmethod,theconcreteimplementationplanwasgiven,andthematchedmoldsstresstestforthemode—lockingstructureofvulcanizerwasconducted.Testresultsshowedthat,duetoprocessingerrors,itcausedlargerstressdifferencebetweenintheze

4、rodegreepositionandonehundredeightydegreepositionforeverymode—lockingrod,buttheentiremode—lockingstructurewasloadedsafely,satisfiedtheactualworkrequirement.Accordingtotheresultsoftheanalysisofstresstestandfracturephenomenahappenedtomode—lockingstructureattheprocessofthevulcanizationmachinetrialprodu

5、ction,aplanofinstallingreal—timemonitoringsysteminmode—lockingstructureWasproposedandwasemployed;itachievedabettereffectandfurtherimprovedthereliabilityandsafetyforthevulcanizer.KeyWords:hydraulicvulcanizingmachine;stresstest;strainelectrictestingmethod4800mm,可硫化的胎圈直径为51~57inch,调模高度O引言为1250—1600mm,加

6、热方式为蒸锅式,最大生胎高轮胎定型硫化机是一种重要的橡胶机械,主要用度为1400mm,最大生胎直径为3594mm,最大合模于空心轮胎的外胎硫化和定型,按其传动方式来分,力约为40000kN。该硫化机工作时其合模力完全来源有机械式和液压式两类。本文以某橡胶机械厂最新研于液压缸的液压力。工作时,升降液压缸带动上模沿制出的188”巨胎液压硫化机为研究对象,(结合传统导向柱上升,在机架内形成空腔,装胎装置转进装的电阻应变测量法,给出了具体实施方案,对其关键胎,中心机构的上下环上升,胎胚定位,装胎装置卸部件合模机构进行了合模应力测试,验证其安全性和胎后退出,升降液压缸带动上模沿导向柱下降合模,可靠性,测

7、试结果证明该测试方法安全可行;在测试胎胚定型后合模到位,合模以后通过转杆和合模杆的的基础上,结合试制过程中合模机构出现断裂的情配合将上下模部分锁住,在模座下面的l2个短行程况,提出了在合模机构上安装实时监控系统的方案,加力液压缸作用下,产生要求的合模力。轮胎硫化结并成功得到应用,取得了较好的效果,进一步提高了束后,加力液压缸卸压,升降液压缸带动上模上升,该硫化机的安全性和可靠性。本次现场应力测试的

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