¢4.2×13m水泥磨系统的优化改进

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1、--WORD格式---可编辑--¢4.2×13m水泥磨系统的优化改进周建军·山西阳泉亚美建筑材料有限责任公司045000----WORD格式---可编辑--1系统概况山西阳泉亚美建筑材料有限责任公司一分厂现有一条2500t/d熟料新型干法----WORD格式---可编辑--生产线,配有两套闭路水泥粉磨系统(其配置如表1),于2006年10月开始调----WORD格式---可编辑--试。调试初期两套水泥磨系统运行效果始终不理想,存在很多问题,磨机滑履温----WORD格式---可编辑--度偏高、出磨

2、筛板频繁堵塞、选粉机异常振动,台时徘徊在90t/h左右等。我经----WORD格式---可编辑--过对设备、工艺环节的跟踪及分析,采取了一系列技改措施,取得了很好的效果。----WORD格式---可编辑--表1水泥粉磨系统主要配置----WORD格式---可编辑--设备名称磨机规格参数规格¢4.2×13m,生产能力85t/h(P.O42.5)90t/h(P.O32.5)----WORD格式---可编辑--装载量:209t;主电机:3150kw----WORD格式---可编辑--选粉机脉冲布袋式除

3、尘器主排风机改进型LXN2500O—Sepa高效选粉机;生产能力LPM2×9D,处理风量<188000m3/h,过滤面积风速:1.06m/min流量160000m3/h,全压8000Pa110~150t/h;2804m2;过滤----WORD格式---可编辑--2问题跟踪及分析经过对设备和工艺环节进行现象跟踪、数据采集、工艺分析和停机检查,发现该水泥粉磨系统存在以下主要问题。(1)磨机出磨端滑履温度超高(大于84℃)而频繁跳停。严重时一个班跳停两次,直接影响磨机的正常运行。原因分析:磨机滑履温度升高的原

4、因主要为:磨内研磨体之间的相互撞击和滚动产生的部分热量以及温度较高(150℃左右,严重时达到300℃左右)的熟料的热量,经筒体传导至滑环上,导致滑履温度随之升高。(2)磨机出料筛板堵塞频繁,基本上一个月停磨处理一次,严重时一个月两次,磨机工况不稳定,台时、质量波动很大。原因分析:由于出料筛板的篦缝夹角小,使粗粒物料和小钢球以及一些铁制物件很容易在篦缝中卡住,减少了通风面积,有时甚至堵死,导致物料无法排出。(3)选粉机在转速达到1400r/min时振动严重,严重时整个混凝土框架都在晃动。原因分析:经检查发现,

5、入O—Sepa高效选粉机的一次风道堵料严重,原因是因为一次风量不足,造成单位体积气体含尘量过高,有效的风量不能带动过多的水泥颗粒,在转子与导流叶片的分级区内不能形成稳定的气流,致使一次----WORD格式---可编辑--风道内积灰严重;风道内积灰后,通风面积减少,使得单位体积含尘量进一步加大,造成导向叶片间隙积灰,从而选粉机发生振动。(4)台时虽然达到设计要求,但跟同类型磨机相比,还有一定的差距。具体见表2¢4.2×13m磨机台时相关对比数据(表2)品种设计台时同类型磨机台时我厂实际台时P.C32.5Mpa

6、90t/h105t/h98.0t/hP.O42.5Mpa85t/h90t/h85.6t/h原因分析:经过长时间的运行和停磨检查,发现磨机二仓粉磨能力不平衡,钢球级配不合理是造成台时偏低的原因。3改进措施及效果试产以来,我们根据检查分析出的问题,逐一进行了改造,取得了明显的效果,具体改造方案如下:(1)滑履温度超高造成停磨,采取了如下措施:第一、加装喷水装置。我厂出窑熟料温度一般在260℃左右,高时能达到350℃.为此对出库熟料皮带加装可控喷水装置,将入磨熟料温度控制在150℃以内。既降低了熟料温度,又能改善

7、熟料的易烧性。第二、在磨尾滑履罩上方增设一套淋油管。为增加润滑油量,我们将低压系统的供油管路又分一路通到滑履罩上方,以加强对滑环的冷却;同时将磨尾稀油站的润滑油由原来的工业闭式齿轮油L-CKCVG320改为工业闭式齿轮油L-CKCVG460。这样,良好的润滑能有效地降低滑履轴承和滑环之间的摩擦,减少摩擦面的发热;充足的油量又能将热量带走,降低轴承温度,保持良好的润滑效果。通过上述改造,确保磨机的滑履温度控制在了正常范围值内。(2)出料筛板频繁堵塞主要采取了如下措施。第一,经过停磨检查和认真分析,对现在所用出

8、料筛板进行了局部改造。(如图2、图3)将出料筛板的篦缝夹角增加至69°。----WORD格式---可编辑--改进后,卡塞现象明显减少,大大减轻了清理篦缝的劳动,并且使出料筛板----WORD格式---可编辑--的运转时间由原来的600小时增至2500小时,产量也有所提高。产量提高主要从以下数据可以看出:一是改造前每次处理出料筛板的篦缝需要停车8个小时,处理篦缝的间隔时间为600小时,而经过改造后可至少增加32小时

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