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时间:2019-03-17
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1、浅层疏松砂岩普通稠油油藏聚表剂调驱开采特征-工程论文浅层疏松砂岩普通稠油油藏聚表剂调驱开采特征唐颖1冯有奎2倪方天1(1.中信石油技术开发(北京)有限公司北京100004;2.中国地质大学北京100083)摘要:针对K油田浅层疏松砂岩、高渗透大孔道、普通稠油油藏和高矿化度地层水的特点,在油田中区G层开展了聚表剂调驱先导试验,探索在高含水后期层内控水的调整方法。注入聚表剂后注聚井注入压力由自吸上升到2-53MPa,阻力系数和残余阻力系数较高,有效期长。试验井区北部油井生产动态呈现多次见效特征,有注剂阶段调剖和后续水驱扩大波及体积两个作用的增油效果。关键词:T
2、BF;聚表剂;提高采收率;调驱10/10经过30多年的开发,由于长期注过蒸汽、热水和冷水,K油田中区采出程度低,约16.95%;年采油速度只有0.47%;综合含水率高,已达96%;层间差异大,层内矛盾突出。原始沉积多旋回和韵律特征,造成了地层内部渗透性存在较大差异,注入水容易形成指进和突进现象,而纵向的强非均质性叉使得水驱在纵向的波及系数很低。中区G层地质条件非常复杂,蒸汽驱对油层的破坏很大,2010年曾注过化学示踪剂,油井两小时就见到注入药剂,分析认为优势通道窜流速度达到2039m/d,必须设法封堵。为此,需要选择能够既“堵”叉“驱”的化学剂。聚合物、表
3、面活性剂是三次采油提高采收率的常用化学剂…,结合两者的主要功能可实现这一目的。但由于K油田原油黏度高、地层水和注入水矿化度高,有边水侵入和高渗透水窜大孔道等特点,普通聚合物、表面活性剂难以达到预期效果。为此,试验选择了专门针对K油田特点的TBF聚表剂调驱技术。1现场试验概况1.1试验区简介试验区位于K油田中部PTV-3区,试验目的层为G层,面积约0.319km2,试验井组地质储量l.19×lO-6t,油藏埋深300~450m,原始地层压力3~4MPa,原始地层温度25~30℃。原始饱和压力2.0~3.0MPa,原油密度0.94g/cm3,地层原油黏度340
4、一400mPa.S,储层孔隙度30%,渗透率200-800mD。地层水密度104一105g/cm3,矿化度大于4.0xl0-4mg/L。据1451、1452井2009年底测得的产液剖面显示,1451井有两个高渗透条带,1452井有3个高渗透条带,每个条带厚度1~2m不等,全井有效厚度动用程度29.1%一384%。1451井高渗透条带厚度4m,占全井19%,高渗透条带出液量占全井产液量的843%。1.2TBF聚表剂技术指标和调驱机理10/10TBF调驱型聚表剂技术指标见表l。该剂的分子能吸附在岩石表面改变润湿性,增加水流阻力,起到长效封堵作用,进一步扩大波及
5、体积,对大孔道有封堵作用。另外,通过它的超分子结构包裹、增溶分散原油,提高洗油效率和原油流动性,可提高驱油效率。调驱剂室内评价结果:在较宽的浓度范围内(5~2000mg/L),溶液的界面张力保持较低的数值(0.4-0.5mN/m);与K油田高矿化度地层水配伍性好,可直接用油田现场污水配制驱替液;针对K油田油样具有高效增溶乳化性能和很好的降黏效果,在常规浓度1000~2000mg/L,液油比ll的条件下,降黏率可达95%以上;采出液在不加任何破乳剂的条件下可暴气破乳;岩心实验表明,TBF调驱型聚表剂驱岩心实验阻力系数RF为78,残余阻力系数RRF为178;可
6、比水驱提高采收率209/o,含水率下降20%;后续水驱阶段驱油效果较好,调驱作用有效期长。1.3注入方案10/10采用四注九采井网(图1),注入井四口:4366、4367、1642、1643,采油井一线井9口:1451、1452、1453、1545、1546、1547、1803、1804、1805。其中,1546井为井组中心井。试验前平均单井日产It,含水98.5%,试验井区采出程度28.3%。二线井8口:1544、1450、1358、1359、1360、1454、1548、1644。注入剂为K油田专用调驱型聚表剂TBF,注入水质为油田回注污水,注入浓度为
7、1500mg/L.母液配置浓度为6000一8000mg/L,注入剂用量167t,注水井日注入量1.40m3,油井平均日产液113m3。1.4实施情况10/10试验分为两个阶段进行。(1)化学药剂注入阶段。2009年12月l6日试验正式注入化学剂段塞,2010年9月23日结束,总计注入TBF+粉167t,注入TBF溶液98x104m3,注入有效油藏孔隙体积约006PV,平均注入浓度1700mg/L殷塞体积用量102PV.mg/L,井口注入黏度64mPa.s。(2)后续水驱阶段。2010年9月24日以后试验区恢复注水。截止2014年2月底,累计注入化学剂和后续
8、水驱段塞体积433xl05m3,占试验井组油层孔隙体积的27%。2
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