应用配套开采技术,普通稠油藏实现高效开发.pdf

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1、技术管理应用配套开采技术,普通稠油藏实现高效开发乌丽娟(中油辽河油田公司锦州采油厂油藏工程研究所辽宁盘锦121209)摘要:欢17块兴隆台油层是欢喜岭油田的普通稠油藏,油田求油井均保留5~15m的避水厚度。进入蒸汽吞吐开发中后期,在整个开发历程中,特别是“十一五”期间在油藏已经进入蒸汽吞随着边底水被大量采出,边底水能量大大减弱;并且动态监测资吐开发后期,始终保持较高开发水平。料及侧钻井的电测解释分析,认为避水油层未水淹。2005年~一、油藏基本情况2009年,为了提高纵向上储量动用程度,补开避水厚度措施8井1.地质概况次,单井平均射开避水层10~15米,油汽比0.

2、8以上,累积增产原欢17块兴隆台油层位于欢喜岭油田的西南部,含油面积油2.86×104t。2.3Km2,地质储量841×104t。断块内共发育12条四级断层,将3.纵向上剩余油挖潜配套技术断块切割成12个小块。开发目的层为S1下-S2的兴隆台油层,(1)深入研究剩余油分布,实施层系互换油层平均有效厚度20.8m。区块储层岩性以细砂岩和含砾中、细本文所指的层系互换是指在多套开发层系的油藏中,不同层砂岩为主,属于孔隙式胶结,胶结物为泥质,泥质含量为15%,储系交叉油井间互相交换目的层,而形成加密效果的措施。1998年层有效孔隙度28%,渗透率0.7μm2。在断块中部锦

3、204块实施细分层系综合调整,断块日产油由断块原油性质属普通稠油,原油密度为0.971g/cm3,脱气原190t/d增加到314t/d,增加了124t/d,采油速度由1.68%提高到油粘度155~2333mPa/S;地层水总矿化度2681.76,水型为2.77%。欢17块兴隆台油层在处于蒸汽吞吐采油中后期阶段,共NaHCO43型。实施层系互换28井次,累增油22.82×10t。2.开发历程(2)充分利用动态监测资料,应用分层注汽技术改善产液剖区块自1979年4月采用400~500m井网干抽投产,平均单井面日产油10t/d,生产周期短,仅3~15个月;1984年4月

4、在断块东欢17块兴隆台油层纵向上储量动用程度由于受多种因素影部进行蒸汽吞吐试验研究,取得好较效果,平均单井初期日产油响,有50%左右的动用差甚至未动用。2003年以来本块主要采用117t/d。分层注汽不断改善产液剖面,应用机械分注和投球选择性分注技1989年将断块井网加密完善为141m井网,共布井33口,至术,已实施106井次,平均单井增油246t,平均单井节汽284m3,累1990底年全部投产,使断块采油速度上升至3.75%,年度油汽比增油2.6×104t。1.6。(3)配合动态监测实施重水淹区挖潜技术1993年后区块进入吞吐采油中后期,又分别进行了4次调通过对

5、区块整体开发特点及水侵规律研究,编制了《欢17块整,共部署各类油井89口。在吞吐开发中后期采油速度1.96%,兴隆台油层2000~2004年动态监测系统方案》,并引进适合油藏含水71.5%,与1993年相比含水下降6.1%,年油气比0.56,采出特点的监测手段和技术,如环空产液剖面及中子寿命等监测技程度31.38%,实现了断块持续高产稳产。术,进一步指导水淹规律研究,抓住时机,对主力出水层适时地进二、研究与实践紧密结合,形成了适合油藏特点和开发需要的配行机械堵水、超细水泥堵水等措施,不断挖潜层间剩余油,取得了套开采技术显著的效果。2000年~2004年综合应用各种

6、找水技术24口,指1.编制科学的开发方案是断块实现高效开发的前提导在水淹区实施堵水、堵水补层等进攻性措施83井次,初期日增针对断块油藏地质特点和蒸汽吞吐试验结果,1982年编制了油440t/d,平均单井日增油5.3t/d,累积当年增油6.6×104t。《欢喜岭油田欢17兴隆台油层布井方案》,方案对断块的开采井4.应用钻采工艺技术,实现控水增油网、开采方式、采油速度及稳产年限做了较为科学的设计。方案(1)侧钻大修恢复油井产能要求:断块主体部位采用141m正方形吞吐,设计开发井118口,欢17断块由于多轮次的蒸汽吞吐,导致许多油井套管损坏,分批实施,采用注蒸汽开采方式

7、;取全分层试油资料,提高电测解进入吞吐开发中后期,平均每年新增套损井占总井数的12%左释精度。蒸汽吞吐阶段以1.0~1.5%的采油速度稳产6年,地层右,套损严重的油井因不能正常生产而停产。侧钻技术是是指从压力降至5.2MPa、吞吐阶段采收率16.22%。实施结果表明:该原井眼油层顶界以上的某一深度处开窗定向另钻一新井眼。方案是科学合理的:1994年以来,我们优选潜力油井共实施侧钻23口,累增油7.84×一是主体部位采用141m正方形井网,符合了当时的生产力104t;实施大修措施28口,年累增油2.92×104t,平均单井年增油水平;1272t。二是取全取准资料,对

8、于搞清区块

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