首钢京唐2号高炉护炉措施

首钢京唐2号高炉护炉措施

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1、冶金之家网站首钢京唐2号高炉护炉措施霍吉祥,黄俊杰(首钢京唐钢铁联合有限责任公司)摘要:对首钢京唐2号高炉护炉措施进行了总结,通过分析现场数据,评价护炉措施取得的效果。认为加钛矿配合较高冷却强度,护炉效果最好;控制冶炼强度立竿见影,但不建议采用;而单纯的提水量、降水温、局部强制冷却和替换大斜度风口等从数据看并无明显效果。关键词:特大型高炉;钛矿护炉;冷却强度近几年来,炉缸出现问题的高炉明显呈增多趋势,而且大多都是炉龄并不太长,炉容从2000m3到5000m3的高炉上均有发生。首钢京唐2号高炉(5500

2、m3)投产1年多以后,炉缸“象脚”区温度于2012年2月7日开始逐步升高,到5月急剧爬升,一度高达504.7℃(其余正常测点在100℃左右),引起高度重视。京唐高炉技术人员先后采取了:提冷却水流量,降冷却水温度,替换大斜度风口,控制冶炼强度,局部通工业水强制冷却和加钛矿护炉等措施,最终将高温区各点温度同步控制到了正常范围。虽然,多项护炉措施综合使用,但效果在特大型高炉上的表现不尽相同。1炉缸高温测点情况2号高炉炉缸结构采用“炭质+陶瓷垫复合炉缸炉底”结构,加深的死铁层设计,“象脚”区采用铜冷却壁,炉底

3、双层陶瓷垫,耐衬表面有喷涂层,炉体炉缸采用除盐水密闭循环冷却。高温炉衬热电偶测点在第3段铜冷却壁,炉衬第7层上,3号与4号铁口之间偏4号铁口方向,炉底陶瓷垫上方464mm位置区域。测点位置耐材由外圈914mm厚的NMD砖和内圈800.5mm厚的NMA砖砌筑,标高10.2m,深入冷却壁热面300mm,此测点号为TE31316(如图1所示)。用一维传输简化计算,若测点温度为440℃,炉衬厚度约1000~1300mm;按470℃估算炉衬厚度约900~1000mm,此测点位置计算热流强度约为45.4kW/m2

4、。2护炉过程针对炉缸局部温度异常情况,京唐高炉技术人员非常重视,部领导多次组织对策研讨会,及时采取了多项措施。反复对该测点进行校对和检查,同时开展炉皮测温确认,安排专人负责测点温度跟踪监控,并制订一系列护炉措施准备工作。另外,京唐高炉技术人员先后对迁钢、本钢、鞍钢、鲅鱼圈等高炉进行了考察,邀请多方专家进行了会诊。整个护炉过程主要采取了以下措施:提冷却水流量,降冷却水温度,替换大斜度风口,控制冶炼强度,局部通工业水强制冷却和加钛矿护炉等。结合TE31316测点温度的变化(如图2所示),对2号高炉采取了不

5、同的护炉措施(见表1)。冶金之家网站3护炉效果3.1单纯提冷却水量和降冷却水温度无明显效果从图1、表1中不难看出,B、C、E点虽然采取了提冷却水量措施,但从作用时间看,并无明显效果(E点降水温也未见成效),其中F、H点处有其他措施综合作用。另外,每次提冷却水量以后,温度虽然爬升趋势有所减缓,但是就算考虑作用效果滞后,也并没有出现扭转温度上升趋势。因此,在炉缸出现问题时,经检查,如果不是水系统造成的原因,单纯提冷却水量和降冷却水温来进行护炉,效果是微小的。3.2局部强制冷却和替换大斜度风口效果甚微H点检

6、修进行了改造,局部通高压水强制冷却和将14个风口由斜8°改成斜5°。之后持续约15天,但温度并无下降趋势。高温点只是随着检修后负荷水平的波动而波动。检修改造以后,第2~3段冷却壁182、184号冷却支管(高温区)的热流情况如图3所示。强制冷却改造后,水压由1.1MPa逐步提高到1.4MPa,但从图3虚线左边趋势不难看出,热负荷仍高位持续,其效果甚微。冶金之家网站3.3控制冶炼强度效果立竿见影但并不可取D、F、G、H点均有不同程度的控制冶炼强度的措施,高温点温度迅速反应,护炉效果立竿见影。但加Ti矿后冶

7、炼强度与温度对应性打乱,可见适量加Ti矿护炉时,也可以稳定较高的冶炼强度水平。作为追求生产高效经济的特大型高炉,护炉时牺牲冶炼强度,在不到逼不得已时不可取。高温点温度与产量的对照趋势如图4所示,体现了冶炼强度与高温点波动的相关性。3.4配合较高冷却强度下加钛矿护炉效果显著自6月5日加钛矿护炉开始,高温点温度停止爬升,随着入炉剂量的加大,温度迅速下降。至6月10日,TE31316测点区域温度均明显下降到安全的正常范围。同时,2号高炉护炉期间适时地采取了进攻措施,富氧率在6月13日稳定到了3.7%,负荷在

8、6月20日达到5.51的高水平,产量回到12800t/d。由此可见,配合较高冷却强度下加钛护炉效果显著。(1)加钛护炉后渣铁的成分变化。通过跟踪加钛护炉后渣铁成分变化(见表2),2号高炉在6月6日[Si]达到0.5%以上时,渣铁中钛均有较大幅度提升,其中渣中(TiO2)达到了1.90%,铁中[Ti]达到了0.09%,表明护炉钛矿剂量足。根据实践,过高的[Ti]使铁水流动性变差,风量也会萎缩。因此,严格控制炉温很有必要。冶金之家网站(2)钛平衡计算结果跟踪

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