浅析开口机液压系统技术改造

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1、HydraulicsPneumatics&Seals/No.3.2010开口机液压系统技术改造龙飚贺运刚邱兰(1.北京三一重机公司液压所,北京102206;2.包钢炼铁厂,内蒙古包头014010;3.企星冶金机电公司,北京102401)摘要:包钢炼铁厂1、3、4高炉使用的气动开口机屡现开口困难。在2004年,企星冶金机电设备公司应邀共同对其钻进机构进行全面技术改造,更新液压系统,使其满足正常工作之需求。关键词:开口机;液压系统中图分类号:TH137.1文献标识码:A文章编号:1008—0813(2010)03—0049—03TechnicalTransforlTlofHy

2、draulicSystemforTappingMachineLONGBiaoHEYun—gangQIULan(1.HydraulicInstitute,Bei#ingSANYHeavyMachineryCo.,LTD,Beqing1022062,2.BaotouIronandSteelCompany,Baotou014010,3.QMEMCi.e.QixingMetallurgicalElectric&MechanicalCo.,LTD,Beo'ing102401)Abstract:Thetappingmachinesof1#、3#、4#blastfurnaceinBao

3、touIronandSteelCompanyaredificulttodrillopenrepeatedly.In2004.QMEMCwasinvitedtoconductacomprehensivetransformationofitsdrillingsector,updatethehydraulicsystemtomeetthedemandforwork.KeyWords:tappingmachine;hydraulicsyste炼铁厂痛下决心,先对4高炉开口机进行气改液的技术0引言改造。包钢炼铁厂4高炉是1995年投产的2200m级别大(2)问题二型现代化高炉,采用

4、外燃式热风炉皮带上料,炉顶引进液压源问题,原气动开口机只有回转机构是液压驱了卢森堡(PW)布料器(05年改为包钢BGⅢ型布料动的,因此开口机液压泵站并不大,当送进机构使用液器),炉前是环形出铁口,炉内采用美国霍尼韦尔公司压凿岩机后,其泵站能力已无法满足要求,需扩容计算机控制系统,通过触摸式控制台使高炉冶铁实现全改造。部自动化操作。日产铁44O0~4800t左右,全年可产生(3)问题三铁170万t。但这座当时包钢最现代化的高炉,其炉前液压操作阀台尺寸问题,由于是改造项目,炉前操的DDS气液复合式开铁口机却故障频繁,严重影响高作室必须使用原气动操作阀台的摆放位置,因此液压操炉

5、正常生产。作阀台外形尺寸受到严格限制,否则无法在原操作室内2004年,包钢炼铁厂与北京企星冶金机电公司摆放。(开口机专业公司)密切合作,将该开口机的送进机构2研究与措施及开口机液压系统进行了改造,改造后完全满足了生产要求,其后企星公司又对1、3高炉的DDS开口机陆(1)针对气动凿岩机能力不足的问题,决定采用桂续进行改造,取得了满意效果。林同方的YYG250液压凿岩机,它具有抗污染能力强、使用压力适中、冲击功率大、防空打、经济性好等优1问题的提出点,而且,包钢有其使用维护之经验,能形成规模生产(1)问题一能力。气动开口机能力不足的问题,并非包钢独有,凡选(2)液压源问题,包

6、钢4高炉开口机旋转部分液压用气动凿岩机作为开铁口机者,都有类似问题,开口时系统在1995年投产时选用的是63Peyl4—1B恒功压变间长,故障频繁,当故障发生时炉前维修工作量剧增,量泵及Y200L一4电动机,由于当时开口机送进系统和甚至,几个炉口的开口机同时出现故障,维修人员在几钻进机构都是气动的,所以能满足使用要求,但面对改个出铁口间奔忙,疲惫不堪,维修费用剧增。为此包钢造后的液压马达送进系统和液压凿岩机钻进机构,其能力不足问题就十分突出,为此要改造液压源。收稿日期:2009-08—27改造后开口机原理如图1所示,泵站原理如图2作者简介:龙飚(1968一),男,液压工程

7、师,现从事工程机械装备液压系统的研制开发。所示。49液压气动与密封/2010年第3期口机转钎回路压力降到要求的9~10MPa。开口机送进3新系统的特点回路降到5~8MPa,实践证明,改造后,完全满足了正(1)共用油源。常生产的要求。由于改造后开口机各动作压力不等,且又共用一个(2)动作时的压力、流量关系。油源,不可能设多个油源,为解决压力不匹配问题,在1)回转时:压力14~17.5MPa,最大流量80IMmin。开口机转钎和小车送进回路,分别加装了减压阀,使开2)转钎时:压力9~IOMPa,最大流量60L/min。小车进/退1

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