对于提高闪光焊机焊接质量技术分析

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1、第32卷第6期甘肃冶金V01.32No.62010年l2月GANSUMETALLURGYDeC.,2010文章编号:1672-4461(2010)06-0093-03提高闪光焊机焊接质量技术分析纪马力(酒泉钢铁集团公司碳钢薄板厂,甘肃嘉峪关735100)摘要:本文分析了影响焊接质量的因素,提出提高“一次焊接成功率”的目标,通过分析,找出了焊缝不稳定的原因,并提出了相应的措施,从而使焊机“焊接成功率”大幅提高,为酸洗和轧机提速创造条件。关键词:焊缝质量;一次焊接成功率;二刀一板;顶锻长度中图分类号:TCA07文献标识码:A形成的液态金属

2、过梁爆破的火花喷射,形成连续的1引言闪光。当闪光加热到适当温度时,顶锻油缸突然加碳钢冷轧工序酸洗冷轧联合机组投产后,机组速,以很大的压力使焊件端面相互挤压,随即切断电设备实现连续生产。为机组实现连续轧制的主要设流,焊接区发生强烈的塑性变形,接合面处交互结备之一就是焊机,随着轧机的产量不断提高,焊机状晶,形成牢固的接头。态出现不稳定,严重制约生产的稳定。因此相关技3酒钢NMW-C1375FS焊机焊接存术人员提出了一些技术措施,为此提出“提高焊缝在问题质量,提高焊接成功率,确保轧机提速增产”这个目标,经过分析和一系列现场试验,找到了影响焊

3、接质焊机主要有以下问题:带钢焊接后,在带钢的厚量的一些原因,并采取措施,取得了很好的效果。度方向发生错位;焊缝光整后明显有台阶;焊缝宽度宽窄不一,上下焊缝不在同一位置;焊缝光整时经常2NMW-C1375FS闪光焊机焊接原有深浅不一的现象;刀片损坏现象较多;重焊次数理多。这些问题影响了轧机产能发挥,提高了生产成带钢由固定机架和活动机架分别夹住,通过圆本。盘剪对带钢进行修平剪切,再由顶锻油缸后退使带4焊缝质量判定钢接近,接通焊接变压器,在带钢断面接触时产生焊件电阻和接触电阻带钢被加热,并在接触点加热所焊缝质量情况见图1。照片1照片2照片3

4、图1焊缝质量从图1中照片1、照片2中我们可以清楚地看部分焊渣,手指触摸有明显台阶现象,纵观整个板宽到焊缝经光整刀刨削完后,刨削痕迹明显偏向一侧,方向的焊缝,明显有宽窄不一现象。从厚度方向观而且一侧(箭头所指)的带钢完全没有刨削到,留有察,上下表面的焊缝刨削痕迹不在同一位置,是典型E'mail:G⋯删—SLYJL@12&c0nl甘肃冶金第32卷的搭焊现象。从图1中照片3观察,焊缝经光整刀5.2电极板对焊接质量的影响分析刨削后,刨削痕迹居中,且宽度一致,手指触摸无台电极板是焊机的关键部件,电极板的水平度直阶感觉,厚度方向观察,刨削痕迹在同

5、一位置,宽度接影响焊接质量,如果水平安装不到位,焊接完的焊一致。杯突试验结果,照片1延宽度方向开裂数目缝形状如照片4,前后带钢严重错位,无法生产。另超标,严重不合格,照片3焊缝杯突试验结果无一开一个问题是焊缝经常刨得深浅不一。同时,带钢焊裂,合格。接完刨削时焊缝被刨断时有一定规律的。厚度大于因此,在实际生产中,我们可以根据焊缝的形态2.5mm以上的带钢,焊缝出现深浅不一的概率要小来较准确地判断焊接质量(实际生产中不可能一直于其他厚度的带钢。用杯突试验来判定焊接质量,主要以目测为主来判带钢传动侧有一个向下弯曲、操作侧带钢有一断焊接质量)

6、。标准的好的焊缝经刨削后有如下特个向上翘的现象,正是由于带钢传动侧的下弯,造成征:光整刀在刨削焊缝时(由传动侧向操作侧运动)刀(1)焊缝延带钢宽度方向宽窄一致,约8~l0mm片钩住下弯的带钢,刨浅了焊缝,但带钢厚度较厚宽度;时,只表现为传动侧下表面带钢边缘部分被光整得(2)焊缝刨削后,上下表面位置一致,刨削痕迹居深一些、宽一些,操作侧带钢上表面焊缝也较宽而且焊缝当中,不能有错开;深。经过仔细分析,电极压住带钢准备剪切,圆盘剪(3)~LI果有变窄处不应有台阶存在;由传动侧向操作俱I』运动的过程中把前后带钢的头尾(4)杯突试验达标,进一步

7、确认。剪切掉,保证焊接时前后是两个厚度面接触,圆盘剪的下刀高度应略比下电极低,这样保证圆盘剪如自5影响焊接质量的因素如地移动,不会被卡死。因此经过磨削的电极安装经过长期摸索,总结出以下几点因素对焊机焊时要垫垫片,计算公式是:电极高度+垫片≥35接质量产生影响:材料、两刀一板(圆盘剪、光整刀、mmo电极板)、直头机啮合量、顶锻量等。电极的垫片尺寸(厚度)以0.5mm的倍数加工5.1材料(钢板)缺陷对焊接质量的影响制作,材质为纯铜材料(强度低),而且要求较高的材料(钢板)的厚度超差是对焊接质量影响最平直度,所以制作后垫片厚度都是0.5mm

8、的倍数,大的因素。由于带钢头尾超差,造成焊机焊接时厚就是0.5mm、1mm、2mm、3mm等。电极经使用一度方向的对中出现偏差,这样焊接后造成带钢上表段时间后要经过磨削修理后可重复使用,修磨后的面有一个较明显的厚差引起的

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