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时间:2019-02-23
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1、海量资料超值下载一号机168启动过程汽机专业总结一、启动全程概述本次启动从6月19日2:00进行凝汽器冷态冲洗开始,6月21日3:50进行汽机冲转,10:41机组一次并网成功,13:00负荷220M开始投入小机运行。16:211号机因电气故障跳闸,锅炉MFT,厂用电失去,机组跳闸。2009-6-2213:30汽机重新冲转,16:25机组与系统并列运行。2009-6-230:58因除氧器加热电动门逻辑连接错误导致锅炉MFT动作,汽机跳闸。3:10汽机重新冲转,3:50:00发电机重新并网。23:00开始机组168进程。6月30日23:00机组通过了16
2、8小时满负荷试运行。从汽机冲转至机组开始168试运进程时间大约为68小时。二、启动过程的专题分析1、关于22日开机过程中三次振动大的分析第一次6-2213:31冲转过程中,冲转参数当转速达到1768RPM时,4瓦Y向突增至146um,打闸停机,当隋走至1000RPM时,7、8瓦Y向振动突增至139um,119um。在定速工况后22—32分钟的时间内,振动持续增大。打闸停机,隋走时间:13:32—14:20,约48分钟。第二次冲转,调整主汽压为9.74MPA,主汽/再热汽温为456/456,调节级温度399,高中低压胀差(-2.1/-1.07/9.9)
3、,15:22分再次冲转。16:25并网后,#4瓦Y向最高瓦振为107um。经低负荷暖机后开始慢慢恢复到到正常值。因锅炉MFT导致机组跳闸,6-234:36并网后,汽机6瓦振动最大到128μm,经调整及低负荷暖机后振动慢慢回落到正常值。31海量资料超值下载今后冲转过程中,必须严格按照启机缸温匹配原则控制主、再热汽压汽温在合适范围内,控制升温升压率,特别是控制好轴封的压力及温度,冲转时轴封压力为30-60KPA,温度330-360,不建议用主蒸汽供给轴封用汽,即使缸温匹配原则符合,也不建议用升速率为300RPM/MIN进行冲转,高压旁路应投入自动方式,控
4、制冲转压力9.7MPA,如热态启动,仍建议冲转过程中在1500RPM进行短时间暖机。2、B小汽轴封回汽疏水管道堵塞B小汽在运行过程中轴端冒汽,从而造成小机B润滑油进水,经检查确认为轴封回汽疏水U型管道堵塞造成小机轴封回汽的不畅,导致小机轴封回汽压力升高,B小机回汽不畅,排汽窜入润滑油系统中,造成小机润滑油进水。处理过程:在轴封回汽疏水U型管上打出二小孔,排出管中大量的积水,整个过程持续约十小时左右,积水排完后,轴端冒汽现象消失。运行及整改措施:(1)正常运行注意监视小机轴封汽及回汽压力,轴封汽压力保持为10KPA左右,回汽压力保持-2到-5KPA左右
5、。并经常检查轴封回汽管道U型管水封是否正常。(2)当发现小机轴端冒汽时,应及时进行轴封压力的调整,并定期进行小机润滑油质的化验。(3)清通B小机小汽轴封回汽疏水管道,A小机未发现此现象。(4)建议在A、B小机轴封回汽“U”型管前再增加一道疏水手动门,正常运行时关闭,需要紧急疏水时打开。3、辅汽疏水扩容箱满水位及顶部排汽口喷水的现象及处理机组168过程中现场检查发现辅汽疏水扩容箱满水位,大量热水从扩容箱顶部排汽口冒出。按有压疏水阀门确认卡检查发现产生这一现象有二个原因:1、二段抽汽的抽汽逆止门前后疏水手动门至7.5米有压放水母管关闭不严。2、7。5米、
6、0米各段有压放水门存在内漏现象:如下表:一抽逆止门后有压放水一次门一抽逆止门后有压放水二次门冷再至2A进汽管放水四抽至除氧器进汽电动门后放水31海量资料超值下载6号低加汽室放水1A高加汽室放水3B高加水室放水汽泵A前置泵泵体放水汽泵B前置泵泵体放水高加出口管后放水辅汽至轴封、预暖系统供汽管疏水(2个)辅汽至除氧器供汽调门后疏水辅汽至A小机调试/启动供汽电动门前疏水辅汽至B小机调试/启动供汽电动门前疏水辅汽联箱疏水B汽泵再循环门前放水一、二次门主蒸汽供轴封手动门前疏水门1号机A/B列高加出口管放水一次门(69℃);1号机B列#1高加疏水段放水一次门(1
7、17℃);1号机辅汽联箱至汽轮机轴封电动门前疏水器旁路门(166℃);1号机A列1号高加疏水段放水一(115℃)、二次门(73℃);1号机A列3号高加疏水段放水一次门(105℃);1号机B列3号高加疏水段放水一(100℃)、二次门(60℃);1号机辅汽至除氧器供汽调门后疏水门(105℃);1号机A汽泵再循环调门后放水总门(76℃);1号机电泵出口放水总门(76℃);1号机A列2号高加疏水段放水一(94℃)、二次门(70℃);1号机B列2号高加疏水段放水一(103℃)、二次门(82℃);1A高加疏水冷却段放水--69℃3B高加疏水冷却段放水--54℃。
8、31海量资料超值下载7.5米有压放水母管接收高压给水管道的放水、1、3号高加汽水侧的管道放水等高温高压的介质
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