分析步进式翻转冷床液压系统故障与处理

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1、液压气动与密封/2013年第04期步进式翻转冷床液压系统故障分析与处理焦莉(四川机电职业技术学院,四川攀枝花617000)摘要:某厂方圆坯步进式翻转冷床在线运行时,由于设计不合理,出现升降动作不同步、整体运行时间达不到设计拉速要求的缺陷。该文针对这种情况,对该系统进行改造,解决了存在的问题,从而减少备件、油品消耗、确保了设备在线的正常运行和设计拉速的实现,使设备的故障率得到了控制。关键词:步进式翻转冷床;液压系统;运行时间;故障中图分类号:TH137文献标识码:A文章编号:1008—0813(2013)04—0064—03FaultAnalysis

2、andProcessingofStepTypeTiltingCoolingBedHydraulicSystemJIA0L(SichuanElectromechanicalInstituteofVocationandTechnology,Panzhihua617000,China)Abstract:Aroundbilletsteptypetiltingcoolingbedon-lineoperation,duetotheunreasonabledesign,appearanceofliftingactionisnotsynchronized,theo

3、verallrunningtimeisnotuptothedesignrequirementsofthedefectsofcastingspeed.Thisarticleinviewofthissituation,thesystemtransformation,theproblemwassolved,therebyreducingthespareparts,oilconsumption,toensurethattheequipmentonlineandthenormaloperationofdesigndrawingspeedisachieved,

4、SOthatthefailurerateoftheequipmentcanbecontrolled.Keywords:steptypetiltingcoolingbed;hydraulicsystem;runningtime;faultO引言冷床动作时跑偏的现象。影响冷床的正常工作和铸机的生产节奏。由于偏载现象频繁,加剧了负载较大一方某厂的步进式翻转冷床,安装在出坯辊道与过跨辊活塞与缸体的摩擦,油缸使用一段时间后缸体内部出道之间,主要用于对方圆铸坯进行冷却,能够实现对铸现严重磨损。由于油缸磨损所产生的铁屑会随着油液坯均匀降温,防止由于冷却不均造成的

5、铸坯变形现象。的流动进入到系统,造成油液污染和加速液压元件的而且便于后部工序中磁盘吊作业。由于步进式翻转冷床磨损,损坏几率大增,甚至出现报废。的原液压系统设计不合理,造成冷床升降动作不同步,铸坯在冷却时经常出现拉斜的事故,严重影响后部工序的执行,从而影响生产顺利进行。同时,由于步进式翻转冷床运行时间与铸坯设计平均拉速也不匹配,造成生产节奏严重受限。介于这些问题,必须对步进式翻转冷床液压系统进行改造,以降低故障发生率和停机时间,提高设备的可靠性,确保生产任务的顺利完成。1步进式翻转冷床存在的故障(1)步进式翻转冷床液压系统原理如图1所示:油液通过平衡

6、阀出口油管直接进入4个液压缸的无杆腔.完成液压缸的升出动作。由于冷床上的铸坯摆放不规则,导致各个油缸受力不相同,油缸动作速度不一致.同步性差,造成了升降不同步,从而常出现铸坯在图1步进式翻转冷床原液压系统图收稿日期:2012一l1—26(2)步进式翻转冷床运行时间与铸坯设计平均拉作者简介:焦莉(1974一),女,河北清河人,讲师,硕士,主要从事机电控制技术方面的教学和研究工作。速不一致,使冷床运行时间受限,生产节奏受到影响。64HvdraulicsPneumatics&Seals,NO.04.2013(3)系统温升快,发热高。由于冷床平移动作的速度

7、已调节到最大化,平移来回动作的时间及由平移动作和升降动作相互转换中2步进式翻转冷床故障分析与处理间停顿时间共计为18s。以下的核算主要针对升降动作2.1液压缸升降不同步现象的运行时间。通过上列表格中的参数,可以根据公式得从原设计液压系统原理来看.同步马达接在工作出升降油缸两个腔体的容积。油缸的回油路上,同步精度未能得到很好地发挥。如果升降油缸无杆腔容积:将油缸两腔液压软管对换,使通过同步液压马达的液V无=~rR2h10.6L压油,直接进入油缸无杆腔,至此同步液压马达才真正升降油缸有杆腔容积:起到了同步的作用。再将平衡阀出口油管与单向节流V有=R一订

8、r2h≈5L阀出口硬管更换。这些改造都直接在原有液压系统回设计铸坯的最高拉速v=20m/min,定尺为6m,则:路上进行改

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