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时间:2017-07-23
《滚珠丝杠在数控机床上的使用 毕业论文》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在学术论文-天天文库。
1、目录摘 要1前言3第一章滚珠丝杆的简述51.1滚珠丝杆的特点51.2滚轴丝杠的常见故障51.3滚轴丝杠常见故障的处理61.4实例解析7第二章丝杠的保养及维护82.1丝杠的保养与维护82.2安装及注意事项9第三章滚珠丝杠的应用103.1滑动丝杠副相比驱动力113.2滚珠丝杠的特点123.3滚珠丝杠产品与应用12结论15致谢语17参考文献1914摘要滚珠丝杠以其传动效率高、精度好,精度保持性强等特点广泛应用于数控机床,但是常常由于使用、维修、维护不当等原因,造成无法满足加工精度要求,本文根据滚珠丝杠副的特点,及历年来对数控机床的维修,通过对滚珠丝杠损坏原因的分析,并结合具体维修案
2、例,阐述了滚珠丝杠在数控机床上的使用,及其如何延长滚珠丝杠的使用寿命。关键词:功能部件,数控机床,滚动导轨副,滚珠丝杠副,数控系统14前言 滚珠丝杆是将回转运动转化为直线运动,或将直线运动转化为回转运动的理想的产品。滚珠丝杆由螺杆、螺母和滚珠组成。它的功能是将旋转运动转化成直线运动,这是滚珠螺丝的进一步延伸和发展,这项发展的重要意义就是将轴承从滚动动作变成滑动动作。由于具有很小的摩擦阻力,滚珠丝杆被广泛应用于各种数控机床和精密仪器。 14第一章滚珠丝杆的简述1.1滚珠丝杆的特点 1、与滑动丝杠副相比驱动力矩为1/3 滚珠丝杆的丝杠轴与丝母之间有很多滚珠在做滚动运动
3、,所以能得到较高的运动效率。与过去的滑动丝杠副相比驱动力矩达到1/3以下,即达到同样运动结果所需的动力为使用滚动丝杠副的1/3。在省电方面很有帮助。 2、高精度轴承的保证 滚珠丝杆是用日本制造的世界最高水平的机械设备连贯生产出来的,特别是在研削、组装、检查各工序的工厂环境方面,对温度•湿度进行了严格的控制,由于完善的品质管理体制使精度得以充分保证 3、微进给可能 滚珠丝杆由于是利用滚珠运动,所以启动力矩极小,不会出现滑动运动那样的爬行现象,能保证实现精确的微进给。 4、无侧隙、刚性高 滚珠丝杆可以加予压,由于予压力可使轴向间隙达到负值,进而得到较高的刚性(滚珠
4、丝杠内通过给滚珠加予压力,在实际用于机械装置等时,由于滚珠的斥力可使丝母部的刚性增强)。 5、高速进给轴承可能 滚珠丝杆由于运动效率高、发热小、所以可实现高速进给(运动)。 精度公差:C10,C7,C5,C3,C2,C1--数字越小,精度越高。1.2滚轴丝杠的常见故障 14但在实际应用中,经常由于工作人员对丝杠的性能不了解或保养不够等原因,造成丝杠副的故障或损坏,从而对机床进给运动造成各种影响: (1)过载问题 滚珠丝杠副进给传动的润滑状态不良、轴向预加载荷太大、丝杠与导轨不平行、螺母轴线与导轨不平行、丝杠弯曲变形时,都会引起过载报警。一般会在CRT上显示伺服
5、电动机过载、过热或过流的报警,或在电柜的进给驱动单元上,用指示灯或数码管提示驱动单元过载、过流信息。 (2)窜动问题 窜动问题是滚珠丝杠副进给传动的润滑状态不良、丝杠支承轴承的压盖压合情况不好、滚珠丝杠副滚珠有破损、丝杠支承轴承可能破裂、轴向预加载荷太小,使进给传动链的传动间隙过大,引起丝杠传动时的轴向窜动。 (3)爬行问题 爬行问题一般发生在启动加速段或低速进给时,多因进给传动链的润滑状态不良、外加负载过大等因素所致。尤其要注意的是,伺服电动机和滚珠丝杠连接用的联轴器,如连接松动或联轴器本身缺陷,如裂纹等,会造成滚珠丝杠转动和伺服电动机的转动不同步,从而使进给运动忽
6、快忽慢,产生爬行现象。1.3滚轴丝杠常见故障的处理 对于丝杠引起故障如何进行处理呢,下面我们来对它进行一下分析和总结,以确定我们的维修思路。滚珠丝杠副常见的故障会引起数控机床产生进给运动误差,而进给运动误差表现在由滚珠丝杠副的工作状况上,反映为噪声过大、运动不灵活。下面就这两种故障现象进行简要分析。 (1)故障现象1——滚珠丝杠副噪声过大(见表1.1)表1.1滚珠丝杠副噪声过大 (2)故障现象2——滚珠丝杠运动不灵活(见表1.2)表1.2滚珠丝杠运动不灵活14 1.4实例解析 1.一台VMC850(FANUC0M-D系统)加工中心,在工作中发现Y轴加工尺寸老是不稳
7、定,偶而还会出现409#报警。经检查发现Y轴丝杠锁紧螺母松动,打紧后重新安装,试加工,不再出现409#报警,但加工尺寸还是不太稳定,再次检查Y轴丝杠,没有发现什么问题,将其从机床上取下,用手转动螺母副,发现螺母副间隙过大,明显看到有晃动现象。分析原因并再次检查丝杠润滑系统,发现润滑油管断裂,不能有效进行润滑,更换油管及丝杠,重新安装,故障排除。 2.一台VM85(FANUC0I)加工中心,X轴在工作中出现噪音大,经检查发现轴承座密封损坏导致丝杠轴承锈蚀,需更换轴承,工作人员进更换,但更换后试机,发
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