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时间:2019-01-09
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1、全自动除杂系统在八宝粥罐头生产线的应用 摘要:八宝粥罐头原料大都为农产品,而原料中大量杂质一直都是八宝粥工业化生产的疑难问题。全自动除杂系统在生产线中的应用,有效地解决了八宝粥原料中杂质种类繁多、数量巨大而带来的挑选困难问题,提高了生产线效率,降低了人工劳动强度,并最终提升了八宝粥产品的品质。 关键词:八宝粥;原料;除杂 Abstract:TherawMaterialsforeight-treasurecongeearealwaysfromagriculturalproducts.Butimpurityinthe
2、serawmaterialsalwaysleadstogreatqualitycomplaints,becauseofitslargequantityandvariety.Anewsetofautomaticimpurityremovalsystemisaverygoodsolution,andcanimprovelineefficiency,reducelabourintensity. Keywords:Eight-treasureCongee;RawMaterial;ImpurityRemoval 中图分类号:
3、TS20文献标识码:A 1.八宝粥罐头原料现状4 八宝粥罐头生产涉及到大量的农产品原料,如大麦仁、红芸豆等。而由于农产品收购没有专门的品种质量标准,混收、混储情况严重。加之深加工企业生产规模小,档次水平较低。因此,最终供给八宝粥罐头生产的原料中仍然含有大量、多种杂质,其中石子、霉变粒、草籽为主要杂质(表1)。 由于使用量巨大,八宝粥罐头生产企业在原料验收时只能采取抽样检测的方法,往往无法全面了解原料中杂质的情况。为确保最终产品质量,企业不得不再次投入大量的人力物力进行杂质人工挑选。而人工挑选有着几个很明显的问题:
4、 ①挑选标准不统一,靠个人的感官等进行判断; ②人工操作本身就有情绪化等因素导致不稳定; ③旺季生产时,临时增加大量非熟练人员; ④企业人员变动;这些因素也导致最终产品质量不稳定。 2.全自动除杂系统的设计 鉴于以上问题,标准统一、稳定性好、自动化程度高的机械化解决方案迫在眉睫。分析原料杂质的主要成分,主要以石子、草籽、霉变类为主,这些杂质自身在比重、颜色等特性上有较大区别。同时为防止其他恶性杂质的意外产生,还需要考虑金属、玻璃等杂质的影响。现在市场上成熟除杂设备有很多种,如振动筛、比重去石机、色选机等。为
5、保证除杂系统的效率,根据杂质的特性以及各除杂设备的能力特点,我们设计一套全自动除杂系统,分别针对原料使用量最大的米类和豆类(图2)。主要除杂设备由布勒无锡公司提供,如磁选器、比重分级机、色选机等。并配置集生产控制、设备监视、生产调度于一体的中央控制系统,如图1所示。图2为八宝原料去杂系统工艺流程。 3.除杂效果4 3.1杂质清除情况 系统投入使用后,对除杂后原粮进行抽样检测(见表2),经过除杂系统的原粮已极少有杂质带出。 3.2质量提升情况 经过全自动除杂系统投入19个月市场反应跟踪统计,八宝粥产品投诉率呈现
6、下降趋势,由原亿份之307.5下降至亿份之210.68,下降31.5%(图3)。由杂质引起的客诉情况则分别为:石子类下降63.4%,虫子类下降43.9%,苍蝇/蜜蜂类下降31%,金属类下降37.9%,塑料丝/毛发类下降39.3%,其他杂质类下降38.4%,变质下降38.6%,其他类下降38.1%(图4)。 3.3挑选人员减少 原挑选人员按照单班30人配置,全自动除杂系统投入使用后,由于采用了中央集中控制系统,单班仅保留4名投料工、2名打包工和1名操作工。为确保因除杂率带来的少量带出杂质,原料使用之前仍保留4名复检人
7、员,但劳动强度已经大大降低。 结论 全自动除杂系统在八宝粥罐头生产线的应用,从源头上解决了因农产品原料复杂、杂质含量多所带来的最终产品质量问题。系统投入后的连续使用,设备运行稳定,去杂效果明显,八宝粥成品的投诉率明显下降。另外,因为自动化程度较高,既解决了人工挑选质量的不稳定问题,又降低了人员工作强度,给企业运行节约了巨大的成本。 参考文献4 [1]余奇飞.全面质量管理在莲子八宝粥罐头生产中的应用[J].漳州职业技术学院学报,2004(3):68-71.4
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