关于熟料质量超标的分析

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1、关于太子山熟料质量超标的分析太子山熟料线于9月3日检修结束后投料,运行质量较差,主要是出窑熟料的游离钙超标频繁,尤其是自9月24日以后,出窑熟料游离钙超标严重,日平均样均在2.0%^上。公司和分厂分别在9月26日、28日组织多专业进行分析,并与29日协调区域工艺专业人员到场帮扶调整,期间系统改观不明显,10月5日再次组织研讨并调整后,出窑熟料游离钙合格率有所改观,但仍未达到集团标准。一、现对导致游离钙超标的分析汇总如下:1、原材料大幅度变化不适应窑的煅烧。自海螺接管后,粘土改用一种红粘土,铝含量由之前

2、的降至8$右,导致熟料中Al2CB含量大幅下降,尤其是2小26日熟料中Al2CB含量只有4.5-4.6%;为保证熟料中液相量,配料中Fe2CB含量控制由月初的3.5QI右调整至3.右,最高达到4.15%,导致熟料煅烧时烧结范围变窄,易提前出现液相。同时接管后原煤采购中有一家王洼煤矿的原煤,其热值在4800大卡左右,内水在9%^上,导致自9月7日后入窖煤粉的水分均在5.0%^上,最高达到6.06%,24-26日入窑煤粉的水分在5.9^右,导致窖内窖前的温度不集中,烧成带温度下降,火焰后移,结合熟料中Al

3、、Fe的变化,造成窑尾结浮皮,烟室结皮,导致窑工况急剧恶化。自开会研讨后,27日将原库存的粘土进行搭配,熟料中AI2CB含量上升至5.0-5.2Q/(左右,Fe2CB含量下降至3.7-3.右;采购低水分原煤进厂搭配10月2日后入窑煤粉水分控制在3-4%同时组织对窑尾结皮进行清理,并操作中增大窑内用风,窑况于10月5日后开始好转。2、率值不受控,波动大。10.4.10.5.10.6.10.7.10.8.10.9.10.10.熟料KH最大值0.9230.9680.9550.8611.0850.9150.9

4、02熟料KH最小值0.7740.7840.8500.7640.7750.8090.790熟曰

5、的钙应KH值离对料大游6.685.904.113.168.353.201.82造成率值不稳定的原因有以下方面:(U石灰石开采目前属于外包,其炮孔样无法反映石灰石品位,铲装时无法做到质量搭配,造成下山石灰石的品位波动大,10月份入堆石灰石的CaO含量最高52.%,最低47.%,导致出磨生料率值的波动;(2>9月下旬至10月初因天气下雨,进厂物料潮湿,石灰石中含土量大导致石灰石仓积料,在仓料位波动时导致出磨生料率

6、值波动,后经过放仓及控制仓料位,目前已将积料清除;(3>目前质量调度均为新接触配料岗位,经验不足,调整的幅度把握不到位,调整滞后而造成率值波动;(4>目前的部分设施不能满足均化的要求:a、石灰石堆料机因测量杆缺少,采用人工来回堆料;b、均化库均化效果差,入库为单点下料,出库6个区有2个区堵死,目前无法清理;转阀売体磨损严重,目前已无法修复,导致立磨因回转阀频繁卡料而止料。3、目前窑工况虽有好转,但窖内温度不高,窑抗波动能力较差,主要反映在:a、因9月下旬长时间低产低窑速和高Fe物料的影响,窑10-20

7、米出现厚窑皮,该区域筒体最低温度在140°C,造成窑前风速增快,窑内通风量下降,使火焰的温度不集中,高温点后移;b、因火焰后燃烧和阶段性低率值生料影响,窑尾烟室粉料较多,容易在缩口部位堆积,影响窑内的通风,造成窑内不完全燃烧;c、因生料率值的波动造成窖加减产频繁,窑热工制度不稳定。进而造成出窑熟料的跑点。、下一步措施:1、做好石灰石的源头控制:a、每周由公司领导带队到矿山实地了解现状,对下山石灰石铲装进行协调;b、质控处每天到矿山铲装点进行取样化验;c、加强对进厂石灰石外观验收,对含土量大的车次不得直

8、接入破碎机,倒入堆场由装载机进行搭配下料;d、确定均化堆场内石灰石的CaO含量目标,每一堆料堆预留1米左右的空间作为调节,确保石灰石的CaO含量的稳定;2、加强物流系统的管理:a、保持调配站各物料仓料位的稳定,有计划的组织物料仓放仓工作,每次计划停机后由分厂领导带队对各仓结皮进行清理;b、红、黄粘土的搭配由质量调度现场指挥;c、粘土、铁粉断料5分钟,立磨立即止料处理;d、生产调度、质量调度每6小时到调配站签到一次,以检查物料的下料情况;3、加强煤料的对口工作:a、进厂原煤每天进厂量控制在500吨左右,

9、做到每车一检,提高原煤数据的准确性;b、使用前期高内水的原煤时,其搭配量不高于总量的1/3;c、立磨计划停机超过4小时,在停机前3小时通知质控提高出磨率值;4、加强操作优化调整:a、分厂工艺领导与操作员组队帮扶,以做好操作思路的统一和问题的协调组织;b、定时对烟室积料组织清理,保证系统通风的稳定。

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