《辅机节电讲义》word版

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1、辅机节电技术(脱硫、除灰、除尘系统)一、概况火力发电厂脱硫系统、除灰系统、除尘系统耗电量占全厂生产用电的27%左右,脱硫系统耗电率0.58%~1.58%,除灰耗电率0.12%~0.52%,除尘耗电率0.12%~0.29%;1~4月份,我厂脱硫、除灰、除尘系统耗电量占全厂发电耗电量的22.27%,165MW机组占13.77%,300MW机组占33.07%,300MW机组脱硫、除灰、除尘系统耗电量占机组发电厂用电比例较大。1~4月份,我厂脱硫、除灰、除尘系统耗电率分别完成1.02%、0.34%、0.23%,165MW机组分别完成0.63%、0.35%、0.12%,300MW机组分别完成1.4

2、1%、0.33%、0.35%。与系统先进单位相比,我厂300MW机组脱硫、除灰、除尘耗电率均较高,165MW机组除灰系统耗电率较高。经3月底除尘器运行优化,300MW机组除尘4月份已降至0.2%。二、除尘节电技术介绍电除尘器作为环保除尘的重要设备,其重要的作用就是要高效除尘,减少粉尘排放。因此电除尘器运行的好坏对控制环境污染非常关键。而电除尘器运行方式的优化与否,对其运行的电耗大小影响很大,决定了该设备节电的效果和运行的经济性。是采用高压静电除尘原理,含尘气体进入电除尘器内,在高压电场作用下粉尘荷电,并在电场力的作用下流向极板(带负电荷粉尘)、极线(带正电荷粉尘),最后通过振打设备将粉尘

3、从极板、极线上打下落入灰斗中排出。由此可知,电除尘器的效率与其供电的有效作用密切相关,这里电能的消耗是必要的和必需的。我厂300MW机组电除尘设计配备电器负荷:高压电源:20台高压电源,输出为72kV/1.2A单台整流变功率123kVA,总功率2460kVA低压电源:瓷轴加热、绝缘子加热及阴、阳极振打电机64台(功率0.18kW)。影响电除尘除尘效率和耗电率的因素:锅炉负荷、烟尘特性、控制方式。电除尘器与其他设备显著不同的是,锅炉负荷越低,除尘效率越高,能耗也越高。而在锅炉满负荷运行时,能耗反而会低一些。烟尘特性主要指粉尘的理化性质和电性能,如:燃煤的含硫量、灰分、飞灰可燃物;粉尘浓度、

4、烟气流速、烟气温度;粉尘成分、粒度、比电阻等等。对有些对粉尘虽然除尘器消耗的电能很大,但却未用到收尘上;不仅电耗很大,且除尘效率不高。控制方式指用于电除尘器高、低压电源的多种供电方式,那一种供电方式更适合,需要经过系统的调整试验才能确定。通过试验证明我厂目前采用的火花跟踪控制方式最省电。高压电源节电措施:1、停1个或数个电场。2、控制、降低运行参数。3、采用间隙供电。4、利用电除尘器上位机节能控制系统,自动调整运行方式和参数。此方法因应用时间短,控制程序尚不完善,特别是其控制反馈信号(烟尘连续监测仪信号)不稳定、不准确,使其不能达到最佳效果并保证长期可靠运行。5、采用高(中)频开关电源和

5、三相高压电源。该类电源以其优良的供电特性对提高除尘效率非常有利,这也就为节电提供了调整空间,同时,因它们的功率因素比单相可控硅电源高,内耗小,这也直接产生节电效果。(首电已使用高频开关电源,效果较好)低压电源节电措施:1、在日常运行中,一定要消除设备缺陷,保证系统运行良好,电除尘漏风率应小于3%;2、通过调整,确定各电场电极振打间隔时间,保证电除尘器振打清灰效果良好。3、检修期间调整极板间距符合设计要求,保证气流分布均匀。三、除灰系统节电:除灰系统的任务是把电除尘收集的粉煤灰,按照不同的用途,输送到不同的目的地,其主要包括:气力输灰系统、干灰分选系统、制浆排灰系统等;其耗电设备主要包括空

6、压机、干灰分选风机、柱塞泵、气化风机及气化风加热器等。压缩空气系统的主要节电措施:1、保持压缩空气系统的严密性,包括储气罐安全门、排污阀及管道等,使得物尽其用。2、调整输灰系统参泵进料时间和间隔时间,每次进料仓泵有较高的料位,电除尘灰斗又不积灰,灰气比达到设计要求(300MW机组28:1)减少压缩空气的使用量。3、我厂空压机皆为容积式空压机,其明显的特征就是耗电量随运行气压的升高而急剧增大。因此应分析压缩空气运行压力曲线,将空压机起跳压力值设定为稍高于平均运行压力,保证空压机有较长的卸载运行时间。4、对于活塞式空压机,压缩气体的温度对耗功影响较大,因此运行中应保持有足够的冷却水量和合适的

7、冷却水温。气化风机及气化风加热器节电措施:我厂300MW机组共有6台气化风机及配套的气化风加热器,气化风加热器总功率45×2+60×4=330kW,两台机组50%负荷时,影响厂用电率约0.1%,最好的节电措施是用气气换热器或汽气换热器替代电加热器。干灰分选系统节电措施:1、粗细灰分输2、采用干灰分选风机间断运行,或按负荷不同选用不同容量风机。3、调整干灰分选分离器,保持其高效工作。柱塞泵节电措施:柱塞泵为容积泵,其出口压力直接影响泵

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