液压故障分析

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1、1.1漏油、发热、振动、噪声运行中四类故障:漏油、发热、振动、噪声。通常伴随出现,也有伴随其他故障。1.1.1预防性检查,耳听、目测、手感等手段1)泵吸空,有时可听到噗噗声,同时油管振动。2)溢流阀阀芯振动,甚至高频啸叫,溢流阀附近高压管振动。3)壳体发热,手摸可感知。温度彡65°C吋,一般人的手只能碰一下,即离开。若手能坚持什:,说明油温尚在敁高允许范围内,否则,说明油温过高。4)泵和马达故障,常伴随壳体发热和不易听山的噪声:若发热同时噪声大,应停机检修。5)为预防元件损坏,可在泄油管接上透明管子,观察流速、颜色、泡沫

2、等。1.1.2漏油泄漏机理:缝隙泄漏:q-h3;多孔泄漏(表面粗糙);粘附泄漏;动力泄漏。1.1.3发热1)卸荷lEj路动作不良,当系统不需要压力油吋,油仍在溢流阀的设定压力下溢流——检查先导回路和卸荷阀的动作是否正常;2)多路阀上的二次溢流阀压力与LS溢流阀压力不匹配(二次阀应比LS溢流脚压力高lObar以上),重新调节;3)多路阀上的安全阀压力与泵上的压力切断阀压力不匹配——重新调节安全阀应比切断阀压力高15bar以上;4)与元件质量和系统装配质量有关:系统发热和元件损坏有关,二者经常互为因果,恶性循环。元件质量不好

3、,出厂时就有N在污染;或冷热加工过程中有缺欠,调试时往往发现不了问题。5)液压元件规格选用不合理•根据系统的工作压力和通过阀的最大流量选6)冷却不足,散热不足;冷却水供应失灵,冷却水管道中有结沉淀,油箱的散热面积不足——改装冷却系统或加大油箱容量及散热面积;消除故障,消除沉淀。7)用泵时,泵的流量过大——合理选泵。8)油箱中液面太低,油液循环太快——加油液到至少在油标处可见的位置9)使用一段时间后,零件磨损,问题暴露,局部发热,高温,油变稀,汕膜变薄,甚至铁磨铁,系统发热,漏油量大。由于高温,油变稀,元件更热,越热越稀,

4、恶性循环。10)元件虽好,但油受污染,也会造成泵、马达摩擦副过度磨损,甚至产生更多金属污染物,又产生恶性循环。1.1.4振动和噪声两方面:机械振动;液压系统本身。一般在加速度比a/g>0.3吋,须考虑缓冲1)振动和噪声实质:不同频率的周期性振动,互为因果。2)泵与联轴节不同心或轴承损坏;马达和缸也产生噪声,但工作吋间比泵短;阀的噪声也比泵小。3)如吸汕管螺纹没拧紧,运转后漏气,吸空,产生噪声。4)伴随吸空引起振动,或阀突然换向等也会引起振动,乃至接少松动,进一步引起振动。1.2油中有泡沫和水1)调试系统或检查元件,拆装管

5、道后,油中会出现泡沫,但运行一段时间后,会白然消失。若泡沫并不消失或运转中突然出现泡沫,应检查相关元件是否漏气,方法是:将黄油或肥皂水涂在可疑处。2)油的颜色如变成乳G色或浑浊不清,表示油中进水,应及吋查找原因。油的颜色变化在先,所以经常注意油的颜色是必要的。1.3泵吸油不足导致压力不正常1)油温低,油粘度大2)空滤器堵塞3)油箱油面压力低4)吸滤器堵塞5)吸油管漏气6)油箱油面低1.4泵吸油正常时压力上不去原因分析1)泵内LS阀卡滞2)变量泵的排量过小3)泵的泄漏过大4)泵压油管路系统泄漏过大5)和压油管路相连的阀泄漏

6、过大6)相关的缸或马达泄漏过大7)安全阀调整不当1.5液压栗过热1)泵内零件磨损,发热增多2)泵泄漏过大,发热增多3)泵泄漏过小,热量带不走4)系统发热量大,油温升高5)冷却水量不足,冷却器散热差,温升高1.6泵、马达轴封漏油1)泵泄油管阻力过大2)泵泄漏过多3)泵启动吋泵体内无油,泵轴封损坏1.7马达动作缓慢1)多路阀流量限制器调得过小2)马达泄漏严重3)马达机械效率严重下降4)外货载过大5)系统泄漏过大1.8液压缸爬行1)缸内有空气2)活塞杆弯曲3)缸端盖密封过紧或过松4)缸盖、活塞、活塞杆同轴度差5)缸的安装位置偏

7、移6)缸孔直线度不良7)缸体变形1.9液压缸推力不足或速度渐慢甚至停止1)缸两腔间的密封处间隙大2)缸两腔间的密封件损坏3)缸端油封太紧或活塞杆弯曲4)缸体内孔某一段磨损严重5)缸的泄漏过多6)系统泄漏过大1.10溢流阀调压时的故障及排除1.10.1溢流阀调节螺杆全松,压力却上升?①原因:先导阀孔堵塞;主阀芯卡住办法:若发现阀孔或阀芯划伤-油石磨-金相砂纸抛光;如属同心度差,拆下重装并试验该阀;②原因:溢流阀的进出接反办法:拆卸管路,重装;1.10.2溢流阀调节螺杆拧紧,压力不上升?原因:先导阀与阀座不严;有异物或主阀芯

8、阻尼孔堵塞;办法.•疏通先导阀u和阻尼孔-重装试验1.10.3压力升到某值,继续拧螺杆,压力不上升?原因:导阀处宥异物,使阀U间隙不能减小。办法:拆卸清洗先导阀。1.10.4压力上升不均匀?原因:调压弹簧折断或弯曲办法:拆检,换新弹簧1.10.5压力升到某值时,尖叫声?原因:弹簧振子固有频率和流量压力脉动频率井振。办

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