轴承衬套工艺改进

轴承衬套工艺改进

ID:22212923

大小:25.50 KB

页数:5页

时间:2018-10-27

轴承衬套工艺改进_第1页
轴承衬套工艺改进_第2页
轴承衬套工艺改进_第3页
轴承衬套工艺改进_第4页
轴承衬套工艺改进_第5页
资源描述:

《轴承衬套工艺改进》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在学术论文-天天文库

1、轴承衬套工艺改进  摘要:滑动轴承中用减磨材料制成的衬套又叫轴承衬套,轴承衬套主要代替轴的磨损,同时也具有支撑轴运转,减振,减磨损的作用。轴承衬套大量应用于飞机的可动部分,也常用于直升飞机的旋翼主轴及飞机起落架等。本课题研究的是PWC公司的一种轴承衬套,由于该衬套要求的尺寸精度高,零件易变形,尺寸和位置度易超差。这给生产和交付带来很大的困难。通过改进数车压紧方式,改进夹具和刀具,优化程序等方面对该工艺进行优化,保证零件合格。该方法可用于其它类似零件,具有一定的推广性。  关键词:轴承衬套;变形;改进  1立项背景  PWC的某轴承衬套年产量约360件,质量问题频

2、发。在2016年废品损失16346元。主要问题有:(1)尺寸超差:厚度尺寸3.137±0.012、外圆尺寸Φ181.19±0.03、Φ184.29±0.01、内孔尺寸Φ175.064±0.012加工中不合格。(2)刀具打刀:数铣加工斜孔Φ3.17±0.05时,钻头和铣刀断在零件内。(3)电火花工序位置度超差:电火花加工小孔Φ0.80±0.03的位置度要求Φ0.25,实际位置度高达Φ0.5。  2数车工序的原因分析及改进措施  2.1数车130工序尺寸超差原因分析  外圆尺寸Φ181.19±0.03和Φ184.29±0.01在130工序数车加工,如图1所示。零件外

3、圆的椭圆较大,造成局部超差。  超差原因:加工时椭圆大,局部靠近下差,且钳工去除毛刺抛光时局部超差。压紧力过大造成零件变形,切刀加工切削力比较大,也会造成外圆变形,产生椭圆。  2.2数车130工序改进措施  2.2.1减少精车压紧力。粗车时切削力大,压紧力不宜太少;精车时切削力小,压紧力可适当减少。为此在精车(N4001)前松一下压板,重新找正零件,压紧力比粗车减少。  2.2.2切刀装夹方式改进。原来切刀装夹按支靠到刀盘为准,打表检查发现刀杆跳动0.45。重新装夹切刀,跳动≤0.1,消除底刃不平对槽底的影响。  2.2.3改进切槽程序。改进前的程序先切中间槽

4、底,余量为0,再加工两侧,余量0.02,最后精加工;改进后,底面和侧面余量调整为0.1,先加工左侧,最后加工右侧与底部。  2.2.4提高主轴转速。  改进前转速为115r/min;  改进后转速为250r/min。  切削速度为原来的2.17倍,效果更好。  2.3数车150工序尺寸超差原因分析  厚度3.137±0.012和内孔Φ175.064±0.012在150工序数车加工。  原因分析:改进前零件的安装采用软爪定位固定,压紧时三处受力,零件为三角变形。机床上测量尺寸合格,松开软爪后对于尺寸公差±0.012,位置度要求Φ0.012,难以保证。  2.4数车

5、150工序改进措施  2.4.1将150工序数车分为两道工序加工。零件外圆没有压紧,所以圆度最大只有0.01,最大最小值都满足内圆尺寸要求。为保证位置度要求,加工找正零件外圆,对称四点跳动≤0.005,外圆与各基准为130工序加工,所以能保证Φ0.012的位置度。  新增155工序加工压紧面,保证厚度3.137±0.012。  2.4.2设计制造简易夹具。定位尺寸以Φ184.292±0.015,端面六处压板压紧零件。  3数铣工序的原因分析及改进措施  3.1数铣加工打刀原因分析  数铣加工斜孔Φ3.17±0.05时,斜孔深度为17mm,为直径的5倍。钻头和铣刀

6、断在零件内。  改进前:(1)T12刀用Φ3.0的铣刀埋平面;(2)T13刀用修磨中心钻打中心孔;(3)T14刀用Φ2.8的合金钻头;(4)T15刀Φ3.1镗刀镗孔;(5)T17刀用Φ3.17铣刀埋孔。  打刀原因:刀具不合适,钻头2.8,镗刀3.1,镗刀余量0.3,铁屑较多且不易排除。加工深度不合理,原程序中钻头、镗刀、埋钻深度为同一尺寸,加工到底部时切削力突然增大。加工参数不合理,转速1000r/min,进刀20mm/min,线速度仅为9.4mm/min。  3.2数铣加工改进措施  3.2.1改进数铣刀具。钻头由Φ2.8更改为Φ3.0合金钻头。镗刀余量减少

7、0.2,遇到铁屑排不出,也不至于打刀。中心?@刃部直径为5.0mm,需要修磨至Φ3.0才能不干涉,给生产准备带来不便。将中心钻调整为Φ2.0,不需修磨。  3.2.2调整加工深度。将钻头钻深加大0.07,镗刀钻深加大0.02,铣刀埋孔深度不变。改进后刀具与孔底有0.05-0.07的间隙,不会产生突然增大的切削力。  3.2.3优化加工参数。Φ3的合金铣刀转速由600r/min提高到2100r/min。进给f由5mm/min提高到15mm/min;Φ3的合金钻头1000r/min提高到2200r/min;Φ3.17的铣刀1000r/min提高到3000r/min。

8、经过参数优化,刀具不打刀

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。