某600mw超临界机组主蒸汽取样管开裂原因分析与处理

某600mw超临界机组主蒸汽取样管开裂原因分析与处理

ID:22031424

大小:68.50 KB

页数:22页

时间:2018-10-26

某600mw超临界机组主蒸汽取样管开裂原因分析与处理_第1页
某600mw超临界机组主蒸汽取样管开裂原因分析与处理_第2页
某600mw超临界机组主蒸汽取样管开裂原因分析与处理_第3页
某600mw超临界机组主蒸汽取样管开裂原因分析与处理_第4页
某600mw超临界机组主蒸汽取样管开裂原因分析与处理_第5页
资源描述:

《某600mw超临界机组主蒸汽取样管开裂原因分析与处理》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在学术论文-天天文库

1、某600MW超临界机组主蒸汽取样管开裂原因分析与处理开漆协鑫发电有限公司河北唐山市063100摘要:木文针对某火电厂600MW超临界机组蒸汽取样管多次开裂、泄漏问题,通过现场勘查、分析和管系应力及支吊架计算,分析评估了管系的应力水平和管道开裂、泄漏的主要原因,提出了相应的处理措施,处理措施效果良好,对此类管道支吊架的设置与安装只有重要的参考价值。关键词:管道;开裂;应力1前言国内火电厂锅炉范围内的吹灰、蒸汽取样、压力测量、疏水、放气等管道一般都是由锅炉厂提供安装示意图,由电建公司现场自行设计安装,缺少相应的设计图纸,所以在安装、检修中,管

2、道的管线布置、支吊架的配置常常存在很大的人为性。其存在的问题往往容易被人们忽视,认为这些管道的安全问题不是那么重要。然而,这些管道的压力和温度都比较高,且绝大部分布置在锅炉平台、走廊附近,一旦开裂、泄漏,同样可能发生机组迫停,造成很大的经济损失,甚至发生人身伤亡事故。因此,应对这类管道的安全运行予以重视。某电厂一期2×600MW超临界机组的锅炉为东方锅炉(集团)股份有限公司生产,于2010年相继移交生产运行。机组投运后,主蒸汽、高温再热蒸汽管道蒸汽取样管多次发生开裂、泄漏事故,影响了机组的安全运行,造成了一定的经济损失。201

3、4年2月,在2号机组正常运行中,发现主蒸汽管道蒸汽取样管开裂、泄漏,造成2号机组被迫停机修复。2管道及支吊架布置情况该型号锅炉主蒸汽管道共有1条蒸汽取样管、2条远端压力测量管、2条就地压力表管道,这里我们取多次发生开裂、泄漏的2号炉蒸汽取样管进行分析。蒸汽取样管从主蒸汽管道上方接管座引出,管道布置如图1所示,开裂泄漏位置在接管座大小头及手动阀前焊缝处。由于该管道多次发生泄漏,且位于主要通道附近,为了避免发生人身伤害,电厂相关部门特意在保温层外制作了一层2mm厚的钢板保护壳。该管道的规格为φ32×9,管道材质为A335T

4、92,介质温度为605°C,介质压力27.46MPa。图la主蒸汽管道蒸汽取样管照片图lb主蒸汽取样管立体布置图3管系应力计算分析根据该放气管道及支吊架的现场布置情况和设计参数,对该管道的管系应力进行计算分析,应力计算使用CAESARII5.3软件,计算结果见图2及表1。图2主汽管道蒸汽取样管应力计算结果由图2可以看出,在原来的管线布置和支吊架配置情况下,从接管出口到固定支架段绝大部分为红色,表示其一、二次应力均超过了材料的允许值。表1主蒸汽取样管最大应力计算结果(改造前)位置应力分类最大应力计算值(MPa)应力许用值(MPa)计算值/许

5、用值(%)管道最大应力点σl128.7886.93148.1σ21680.22208.36806.4接管座大小头σl72.6886.9383.6σ21680.22208.36806.4阀门前焊口σl102.5986.93118.0σ2517.29194.10266.5由表1整个管道的最大的一次应力为允许值的1.2倍,位置在图lb的S1处。整个管道的最大二次应力点在接管座大小头处(图lb的S2位置),最大二次应力值为1680.22MPa,允许值为208.36Mpa,二次

6、应力超标8倍。手动阀前焊缝处一次应力略有超标,二次则大大超过允许值(约2.7倍)。3.泄漏原因分析蒸汽取样管道从主蒸汽管道引出,引出点前的主蒸汽管道支吊架三向热位移分别为(AX:-37,AY:-130,AZ:91),引出点后支吊架的三向热位移分别为(AX:O,AY:-167,△ZilB)。此段主蒸汽管道热位移向炉前和向上的热位移量很大,取样管上却使用了固定支架,使管道的热位移受到严重限制,造成二次应力严重超标。加装钢板保护壳增加了管道自重,造成一次应力超标。基于上述的计算与分析,主蒸汽取样管道的开裂、泄漏主要是因为管系二次应力严重超标造成

7、的,而固定支架的管卡约束是管系二次应力超标的原因。4处理措施为了降低管道的一次、二次应力,需要对管道布置和支架配置重新进行优化改造设计。经反复验算和优化设计,采取了如下的处理措施:将原有1号固定支架的U型管卡拆除,改为恒力弹簧吊架。优化设计后的管系最大应力计算结果见表2。表2主蒸汽取样管最大应力计算结果(改造后)位置应力分类最大应力计算值(MPa)应力许用值(MPa)计算值/许用值(%)最大应力点σl29.2486.9333.6σ2112.43258.4743.5接管座大小头σl28.2486.9332

8、.5σ210.62252.804.2阀门前焊口σl27.6386.9331.8σ222.10253.418.7由表2可知,优化设计后的管系最大一次为允许值的

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。