低产泵况问题井综合治理探讨

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1、低产泵况问题井综合治理探讨摘要:分析了低产泵况问题井对油田开发及生产管理的影响因素,即漏失时间长、问题时间长、机采井井筒管理难度大等问题,对长期积压低产泵况问题井展开了全面调查,在提高产量的同时,减小对开发的影响,并根据其潜力和影响程度,提出了分类的治理措施。  关键词:低产综合治理层间矛盾    目前某矿水驱共有泵况问题井75口,日影响产液2353t,日影响产油111t。其中长期积压泵况问题井30口,日影响产液729t,日影响产油32t。这部分井在产量紧张时由于增产能力低被忽略,在产量较为宽松时

2、又考虑成本因素被延迟解决,导致积压时间普遍较长,时间最长的问题井已达四年零四个月。随着注水开发的不断延续,水驱低产泵况问题井影响油田总体开发效果的矛盾日益突出。在“控制生产成本,提高经济效益”的开发形势下,综合考虑开发和经济两个因素,有必要对低产泵况问题井进行措施优化,以改善开发效果。  一、低产泵况问题井对油田开发及生产管理的影响  1.1漏失时间长导致井区内注水井吸水状况变差  油井漏失后,地层压力逐渐上升,生产压差缩小,导致连通注水井吸水能力下降,尤其是吸水量过低进入冬季后易冻井,放溢流不利

3、于环保,挤火油又增加生产成本;在较为集中区域影响大。对启动压力较高的二次加密注水井影响较大,周围5口水井出现了吸水变差,平均油压由12.82MPa上升到12.96MPa,上升了0.14MPa,注水量由627m3/d下降到542m3/d,目前为504m3/d,下降了123m3/d。11口连通油井日产液、日产油分别下降了43t和7t,下降幅度达到17.4%和19.5%,含水上升1.4个百分点。吸水变差后为保证注水合格率对其中3口井进行了方案偏调,配注由290m3/d下调到220m3/d。  1.2问题

4、时间长导致局部井区压力高易发生套损  由于低产泵况问题引起地层压力升高,目前某矿有两口定点监测油井,接近连通水井破裂压力,不利于套管防护。例如;B2-2-064井漏失时间为2006年9月21日,问题前日产液41.6t,日产油2.0t,问题时日产液16.7t,日产油1.0t,10个月后2007年7月24日测试地层压力由2006年的11.29MPa上升到12.87MPa,上升1.62MPa,总压差为1.17MPa,地层压力与连通水井破裂压力13.91MPa只相差1.04MPa,憋压现象加剧注采矛盾,易

5、诱发套损。  1.3低产泵况问题井加大机采井井筒管理难度  低产泵况井增加了机采管理的难度,主要表现在三方面:一是井筒管理难度大,低产井出现问题后流速降低,结蜡速度加快,洗井周期变短。二是计量难度加大,低产问题井产量明显降低,一些井在冬季量油时为避免冻管线,必须进行折算,使单井计量误差变大。三是设备管理难度加大,泵况井一旦停机,易造成抽油机配件丢失,延误正常启抽。  二、治理措施  本着治理低产低效、减缓套损、确保地下形势稳定、进一步挖潜的原则,针对积压时间较长的30口低产泵况井进行分类,除10口

6、井暂时不具备处理价值外,对其余20口低效泵况问题井提出了具体解决建议,同时针对关井的井,开井后相当于周期采油,进一步挖掘潜力。  2.1针对由于低产泵况问题影响注水井水量低,冬季管理难度大的井建议抽改螺  该类井共有2口,检泵开井后预计平均单井日增液12t,日增油2t。如B3-342-55井,2006年9月29日漏失,日影响液6t,影响油0.8t,导致对启动压力较高的三次加密注水井影响较大,其主要连通水井3-342-56井吸水变差,油压由12.81MPa上升到12.94MPa,上升了0.13MPa

7、,日吸水量由原来的23m3降为目前的1m3,进入冬季管理难度增大,建议对该井实施抽改螺。  2.2建议对易产生套损井区的低产泵况问题井进行检泵  该类井共有2口,检泵开井后预计平均单井日增液14t,日增油1t。例如:B2-2-064井漏失时间为2006年9月21日,问题前日产液41.6t,日产油2.0t,问题时日产液16.7t,日产油1.0t,10个月后2007年7月24日测试地层压力由2006年的11.29MPa上升到12.87MPa,上升1.62MPa,总压差为1.17MPa,地层压力与连通水

8、井破裂压力13.91MPa只相差1.04MPa,憋压现象加剧注采矛盾,易诱发套损。目前井区地层压力很有可能与连通水井破裂压力相近,对预防套损极为不利。  2.3优化调整措施方案,实施精细挖潜  (1)多年来未上措施,原注采关系不完善,注采系统调整后,增加注水井数,有较好的能量补充能力,具有措施优化潜力。该类井共有5口,措施检泵后预计平均单井日增液32.7t,日增油3.6t。注采系统调整后B部来水方向新增两口注水井,即B3-J6-460、462井,注采关系较为完善,新增两口注水井和B

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