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时间:2019-10-23
《滨海X井螺杆泵问题分析》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在工程资料-天天文库。
1、滨海8井b*2-7/8tbg-p3-l/2tbg-p变扣上:2-7/8upbs-变扣下:2-7/8tb<-F:锚定器2123.013・1/2平式油管1根螺杆泵2120.84筛管3077.17•滨海8井采用螺杆泵试油,8月28日开始下螺杆泵排液管柱,井下管柱自下而上:丝堵+①73mmP110加厚油管5根+①102mm内置式压力计托筒+筛管+673mmP110加厚油管99根+Y211锚定器+GLB140-40螺杆泵泵筒+①89mm平式油管1根73mmP110加厚油管125根89mm平式油管93根,油管内部下入263根抽油杆底带转子,提防冲距2.2m,8月29021:50启动螺杆泵,转速30r/mi
2、n,22:06出液,次日0点转速提高至60r/min,开始止常排液,其间至31日19时逐渐将转速提升至150r/min(螺杆泵最高转速为150r/min),后市于皮带出现过3次打滑现象降转速至130r/min,厂家现场分析打滑原因为螺杆泵驱动器电机轴包角过小,31日19:30更换新皮带,按甲方要求继续釆用130r/min,电流27A,次日5:15皮带再次打滑,停泵紧皮带后5:40启泵发现电流突升至40A,立叩停泵检查驱动器无异样,怀疑井下卡住,6:10作业队组织提光杆,其间至7:30将悬重提升至12T,14T,16T(抽油杆总重9T),在悬重为16T时,抽油杆有50cm的提升高度,但都无法将抽
3、油杆提出,确认井下遇卡,开始尝试反循环洗井并配合反复提抽油杆解堵,经过多次试验后无效,9:40将驱动器与光杆连接的方卡子卸掉,下放光杆50cm,后提升,悬重由12T变至10T,并再无变化,解卡后反复上下活动数次,并反洗井,尝试将杂物洗出,15:30提防冲距至2.5m后重新启泵,转速由60r/min缓慢提升至105r/min,电流25.2・29.8A,20:40更换新皮带,转速提升至150r/min,电流27-30.5A,9月2日0:30皮带岀现打滑,紧皮带后调节转速至90r/min,后缓慢升至130r/min,10:00皮带打滑,更换新皮带后缓慢提升转速至120r/min时,光杆每转20几圈后
4、,电机便空转一圈,电流27-30A,紧皮带后缓慢提升至90r/min时,每隔10几秒偶尔出现空转现象,电流26-30A,11:50计量罐处无液量,13:30电流24.3A并再无变化,14:15停泵,活动抽油杆,后下放防冲距至2m,油管灌满海水,试压3・5Mpa,压力下降迅速,套管压力升高至IMpa,15:30启动螺杆泵,启泵观察2小时仍无液量,次日0点将驱动器从光杆上部提岀,下放3根抽油杆并无探到泵座,9:30开始起抽油杆管柱,17:30将转子提出泵筒,转子底部有已磨损,9月4日12:00开始起油管,16:00起出脱扣变扣,在2-7/8加厚油管与3-1/2平式油管相接位置处的2个变扣之间脱扣,
5、后采用可退式捞矛将井下剩余管柱提出,计算得出管柱共下落62.17米,起出的泵筒内含有残留胶皮,锚定器牙块已经磨损,锚定器限位套已经完全脱扣,分析:
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