优化工艺,降低装置的物耗能耗

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时间:2018-10-22

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1、优化工艺,降低装置的物耗能耗摘  要:介绍了降低小本体聚丙烯装置成本的几种经验和设想,通过优化操作和技术改造,降低装置的物耗.能耗,创造更大的经济效益.关键词:小本体批量控制器变频内冷撤热 串压 脱硫核算开拓市场一、前言:液相小本体法聚丙烯生产装置,聚合釜体积小,间歇操作,丙烯单耗、能耗较高,与大型装置相比,差距大,效益低。1988年前,我国聚丙烯树脂总产量不足20万吨,供需矛盾突出,促使小本体聚丙烯工业的兴起,到1992年聚丙烯树脂产量超过80万吨,供需趋于平衡,用户逐步要求价格低,质量好的产品,这对小本体聚丙烯生产厂来说,

2、只有降低单耗、能耗,稳定生产,稳定产品质量,才能提高企业的竞争力。我装置是1988年建设投产的小本体聚丙烯装置,生产能力为10000吨/年,于1995年进行了扩建,生产能力为17500吨,1999又进行了扩建,现生产能力20000吨,经过几年的生产实践,对装置的不断改进,使装置不断优化。产品质量逐渐达到行业标准,产品的物耗能耗逐步降低,使本装置能立足于目前动荡的市场经济。本篇探讨一下如何降低装置的物耗能耗。二、批量控制器的投用以往经常出现升压效果差,压力升不起来的现象,造成投料时间过长,而且用蒸汽进行升压,使装置能耗较高。同时

3、自动化程度极差投料靠操作人员手工开关阀门,劳动强度较大,给工艺操作带来困难。因此,我车间对此进行攻关。改丙烯升压器投料为批量控制器自动化投料。原投料流程为:由计量操作员启动丙烯升压器(E-102A或B)开E-102的蒸汽入口阀和出口阀给丙烯计量罐(V-103A或B)进行升压,计量好丙烯液位(用玻璃板液位计),当V-103压力达到1.8-2.0Mpa时,联系聚合岗操作员进行投料,然后打开V-103的出口阀靠计量罐和聚合釜的压差把丙烯投到聚合釜中,聚合岗操作员同时将三剂(催化剂、活化剂、DDS)也投到釜中,每釜投8M3丙烯,投完后

4、关V-103的出口阀并通知计量岗人员关E-102的出入口阀,然后再联系精制岗给V-103倒料,给下一釜备料,正常情况下,每投一釜料需用30分钟以上,聚合釜投料工艺流程如图:改造后流程为:(自动化投料流程)改造后,加设了批量控制器,投料时,打开操作盘上的投料开关,原料罐中的丙烯经泵、批量控制器投到聚合釜中,在此期间操作人员把三剂投到釜中,当通过流量计的丙烯达4.2吨时(设定的),三通阀自动改走循环线,此时丙烯将处于打循环过程,这时聚合釜投料完毕。如果下一釜投料时,重复以上过程即可。这样就形成了一个自动化投料过程系统。在此系统改造

5、的同时,将丙烯泵加变频器,通过改变其转速来调节出口压力。投料时将泵叶轮转速调至最高,耗电15Kpa;走循环线时,泵转速最低,耗电5K3我厂充分利用闲置设备,利用V-103罐串压使用,当聚合釜回收不动时,一般回收余压为1.3-1.5Mpa左右,V-103串完压后压力降为1.0-1.1Mpa左右,然后喷料,喷完料后V-103中的气相丙烯再串回聚合釜。通过这一操作回收大量的丙烯,极大地降低了装置的单耗。创造可观的经济效益。(因为我装置放火炬回收的丙烯量,林源炼油厂每年转固定量)。五、及时更换脱硫剂以往每换完一次脱硫剂,能用上三年,因

6、脱硫剂不能再生,所以一直使用,致使在第三年时,脱硫效果不好,致使两剂投入量明显增加,Cat的耗量平均为48g/tPP,增加了产品的物耗,至此在2002.8检修期间,装置更换一次脱硫剂投资40万元,更换脱硫剂后,装置的脱硫效果明显增强,开工一个月统计Cat耗量平均为24g/tPP,大大降低了催化剂的单耗,创造了可观的经济效益。六、从管理方面对装置控制在管理上实行班组经济核算制度,每班组设立一名兼职核算员,计量班组的产量、产品质量、能耗、物耗情况,根据原材料。能源及聚丙烯粉料的价格,计算出每班的产量、吨加工费、吨利润。每月统计出产

7、品产量、产品合格率、消耗的原材料及能源总量,进而计算出月平均吨加工费和吨利润、根据每班的吨加工费和吨利润的多少计算出当月的奖金。通过班组核算,使员工能精心操作,降低能耗,在氮气的用量上就是一例,以往闪蒸置换和净化时,把氮气通上,就不管了,什么时候想起来,做一个分析,合格了就放料,往往其丙烯含量达到0.1%左右,平均耗氮气50/tPP浪费了氮气;而现在大家精心操作,浪费一点氮气都心疼,当闪蒸置换和净化时,先抽真空很长时间,然后用氮气走几分钟,分析就合格了,平均耗氮气36/tPP,节约了大量的氮气。实行班组核算体现了多劳多得的激励

8、机制,这极大调动职工的生产积极性,使产品产量、质量明显提高,大大降低了原材料的消耗和能耗,创造可观的经济效益。七、开拓低熔融指数的粉料市场我装置目前以市场高融粉料为主,低熔融料很少,高融料耗氢气量较大,增加了成本,而粉料价格是一样的,所以应调动销售人员的积极性,广泛开拓低熔融

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