浅析降低大型火力发电机组厂用电率的措施

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时间:2018-10-20

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1、浅析降低大型火力发电机组厂用电率的措施    华能德州电厂6号机组(660MW)是山东电网单机容量较大的2台火力发电机组之一,锅炉由德国巴布考克(BABCOCK)公司制造,为亚临界参数自然循环汽包炉,制粉系统配备6台BABCOCK公司制造的双进双出、正压直吹筒式钢球磨煤机;于2002年10月13日完成168h连续满负荷试运行后投入生产。华能德州电厂6号机组投产发电初期,单机综合厂用电率(包含外围除灰、化学、输煤系统厂用电)经常在5.8%以上,华能德州电厂在深挖节电潜力,降低6号机组厂用电率方面采取了一

2、系列措施。  1 机组节电潜力分析    厂用电主要消耗在经常连续运行的锅炉及汽机系统的6kV辅机上,风烟、制粉、循环水三大辅助系统的设备用电量占全部厂用电量的70%~75%左右[1],因此,深挖高压辅机节电潜力,减少风烟、制粉、循环水三大系统辅机耗电量,是降低机组厂用电率的关键[2]。  1.1制粉系统、风烟系统的节电潜力分析  (1)6号机组一次风机为入口静叶调节离心式风机,依靠风机入口挡板调节风机出力,一次风压跟踪锅炉负荷变化。由于一次风压设计值偏高,且风压随机组负荷变化小,当机组在400~5

3、00MW低负荷运行时(锅炉不投油稳燃负荷为400MW)。低负荷运行时,一次风压仍维持较高水平(9.0kPa左右),使磨煤机携带风调节挡板节流损失增大,一次风机电耗增加。针对这个问题,华能德州电厂修正了DCS内部一次风压曲线,增加了运行人员手动设定风压模块,在机组负荷为550~660MW之间时,维持一次风压为9.0~10.0kPa,当机组负荷降至400~450MW时,适当降低一次风压至7.5~8.0kPa,使低负荷期间磨煤机携带风调节板开度增大,减少了磨煤机携带风电动调节挡板的节流损失。  (2)由于

4、空预器漏风率较大,漏风损失造成风机电耗增大,同时,由于空预器积灰较为严重,造成部分蓄热片腐蚀,致使机组满负荷时空预器烟侧压差高达2.4~2.5kPa,远高于设计值1.2kPa,导致一次风机电耗增大。对此,在机组检修期间,将空预器密封装置更换为可调式密封,并更换了已腐蚀损坏的蓄热片,降低了空预器漏风率,减少了风烟阻力;同时,为了避免空预器低温腐蚀,损坏蓄热片,运行时需根据环境温度变化及时投入暖风器,将空预器蒸汽吹灰替换为乙炔脉冲吹灰装置,优化了吹灰运行方式,使空预器积灰得到控制,烟侧压差可以维持在1.2

5、kPa以下,降低了风机电耗。  (3)机组投产初期磨煤机故障率较高,磨煤机切换次数较多,启停频繁。因磨煤机启、停逻辑设计繁琐,从而延长了切换2台磨煤机并列运行的时间,增加了磨煤机的空载电耗。通过改良检修工艺,降低了磨煤机故障率,减少了磨煤机消缺切换次数;修改简化了磨煤机启、停步骤,删除了一些不必要的步骤,将磨煤机启动、停止时间由原30min缩短为15min左右。  (4)6号炉磨煤机为双进双出钢球磨,由于锅炉实际燃用煤种与设计煤种有差别,钢球实际磨损率与供货厂家提供的钢球添加公式存

6、在较大误差,致使投产初期需补充钢球数量偏多,磨煤机实际运行功率上升,增大了厂用电量。经不断摸索积累经验,运行人员调整了磨煤机充球频率,通过合理计划对磨煤机补充钢球,在保证磨煤机出力的情况下,使磨煤机平均运行功率由原来1430kW降低到1370kW左右。  (5)磨煤机油站逻辑设计不尽合理,原设计磨煤机顶瓦油压低时,无延时跳磨煤机;顶瓦油泵出口滤网堵塞无法实现在线清理。磨煤机跳闸不仅使锅炉燃烧不稳定,同时也增加了磨煤机切换次数,使电耗增加。经过多次攻关试验和分析论证,我们将磨煤机顶瓦油系统

7、进行了技术改造,将磨煤机顶瓦油压低跳磨煤机增加了50min延时,实现了顶瓦油泵出口滤网堵塞在线清理,进一步减少了磨煤机切换次数,同时保证了锅炉燃烧稳定。  (6)合理安排磨煤机组合运行方式,正常情况下,6号机组4台磨煤机组合可以带550MW负荷,5台磨煤机组合可以带660MW额定负荷,如果机组负荷曲线在550~580MW之间时,第5台磨煤机出力不足额定出力的30%,运行很不经济。当5、6号机组均运行在不经济负荷时,运行人员及时与值长沟通,请示调度,合理调整5、6号机组负荷曲线,使启动第5台磨煤机的机组

8、尽量多带负荷,节省厂用电消耗。  (7)6号机组送风机为定速、电机驱动轴流式动叶可调送风机,由于DCS内部原设计二次风压偏高,低负荷时二次风挡板节流较大,增加了送风机电耗。对此,结合锅炉燃烧情况,我们将各二次风口手动调节挡板由原50%开度增大到80%~100%。同时修正了DCS内部二次风压曲线,将满负荷(660MW)时,二次风压从2.5kPa降为1.85kPa,使运行中二次风电动挡板开度增大,减少了挡板节流带来的厂用电损耗。  1.2循环水系统节电潜力分

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