钻 头 的 改 进 设 计

钻 头 的 改 进 设 计

ID:17696852

大小:126.73 KB

页数:8页

时间:2018-09-04

钻 头 的 改 进 设 计_第1页
钻 头 的 改 进 设 计_第2页
钻 头 的 改 进 设 计_第3页
钻 头 的 改 进 设 计_第4页
钻 头 的 改 进 设 计_第5页
资源描述:

《钻 头 的 改 进 设 计》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在工程资料-天天文库

1、钻头的改进设计楚雄州吕合煤业有限责任公司任禹昌二0一0年九月locatedintheTomb,DongShenJiabang,deferthenextdayfocusedontheassassination.Linping,Zhejiang,1ofwhichliquorwinemasters(WuzhensaidinformationisCarpenter),whogotAfewbayonets,duetomissedfatal,whennightcame钻头的改进设计摘要:本文主要介绍对原吕合煤矿自行研

2、制的“KZXL-130型垂直旋转钻机”所使用的钻头进行改进,使其在中等硬度的岩层上能正常穿孔作业,发挥该设备应有的效能。关键词:钻机钻头改进设计试验早在七十年代初,我矿工程技术人员根据本矿开采的地质结构情况及生产实际,自行研制了一种小型爆破孔的穿凿设备—KZXL—130型垂直旋转钻机,经多年的生产实践得到了不断的改进和完善。因为该设备结构简单、操作方便、轻便灵活、安全可靠、适应性强、性能稳定、使用寿命长、容易维修、价格低廉、使用成本低、穿孔效率高、整机价格低廉等优点,而广泛被人们所接受。为使该设备能更好地

3、服务于社会,我矿于一九九四年委托昆明煤炭设计院进行了定型设计,一九九五年由省煤炭厅组织了对该设备的鉴定,获得了省级鉴定证书,同时申请获得了国家专利。一九九0年至二00六年间,先后为省内小龙潭煤矿、先锋煤矿、文山普阳煤矿和黑龙江省宋集屯煤矿、黑保山煤矿、西岗子煤矿提供了二十多台钻机,为他们的矿山建设发挥了应有的效益。该设备还被广泛应用于公路、铁路、机场、房地产等建设中的爆破孔作业。该钻机的钻进原理是:钻头在通过钻杆获得的钻压力和扭矩的同时作用下,刀刃在岩石中呈螺旋形轨迹连续切削岩石,从而达到钻进的目的。因此

4、,在坚硬(岩石硬度普氏系数f>6)的岩石上是无法进5行穿孔作业的,就是在中等硬度(岩石硬度普氏系数f=6)的岩石上穿孔也是较为困难,具体表现在钻头容易破损,钻刃磨损严重,钻机振动剧烈,钻杆易扭断,钻进速度极慢。为使该钻机能最大限度地发挥其效能,在中等硬度的岩层上也能正常穿凿爆破孔,就必须对钻头进行了改进。我们一直使用的钻头两是刃一字型钻头,如图一所示。它的刀体材料是A3钢板(δ14),切削刃部分选用了强度和耐磨性都很高的YG8硬质合金刀片。这种钻头的结构非常简单,造价也较低(380元/个),在f<4的松软

5、岩层上穿孔其综合效率最高,有较高的适用价值,但在岩石硬度f>4时,它的不足就暴露无余了。随着岩石硬度的增加,穿凿它时所需的钻压力及扭矩也必然随之增大,由于这种钻头体的材质及其结构特点,不可能承受太大的钻压力(12025N)和扭矩图一两刃一字型钻头图二四刃钻头(865N·m)而产生变形,使切削刀片蹦刃、脱落完全丧失切削能力;钻头的两切削刃成一字型排列,它的平稳性必然较差,穿凿硬岩石时,5在较大的钻压力(12025N)作用下必然产生跳动,使钻机产生剧烈振动;当钻头出了问题后,不但钻进困难,还很容易把钻杆扭断。

6、在我矿的生产实际中,就遇到这样一层约一米厚的埂岩(经云南地质二勘院岩土测试中心测试为岩石硬度普氏系数f=6),在上面每打一个爆破孔都要付出很大的代价,不是钻头破损需要更换就是钻杆被扭断而前功尽弃,一个台班消耗了大量的材料还打不出一个炮孔是常有的事。为此,我们在详细分析实际问题的基础上,查阅了大量的有关资料,设计制造了几种钻头,经过在硬岩上反复试验,总结设计出了一种具有较好综合能力的切削钻头—塔型钻头,如图四所示。图三超前刃钻头图四塔型钻头根据钻机成孔的原理,我们首先从钻削的平稳性出发,在其他参数不变的情况

7、下,增加切削刃,增强切削的平衡性。先是三刃,后又改为四刃。为了控制钻头的成本,刀体材料仍然采用A3钢板(δ14)经焊接而成,但试验结果很不理想,除振动有所缓解外,其他问题依然存在。经认真分析总结认为,主要问题是刀体的强度不够,解决这5个问题的关键是刀体的材质、结构和热处理三个方面。因此我们选用了优质炭素合金钢—40Cr做刀体材料,经调质处理后整体加工而成,如图二所示,这样,大大提高了刀体强度,而其他参数仍然不变。经过试验,各方面情况虽然都有很大的改善,但钻进速度慢,平均每小时10公分,刀片磨损也很严重。随

8、着刀片磨损的加剧,钻进速度也就越来越慢。该钻机的钻孔直径较大,为φ130mm,经分析,决定采用分级钻孔的方式来提高钻进速度,设计出了超前刃钻头,如图三所示。钻头的超前刃部分直径较小,为φ60mm,主要承担钻进任务,而后半部就变成了扩孔作业,从而提高钻进速度。钻头的具体结构是把原来的切削刃分为前后二级,超前部分因直径小,承担钻进任务,所以采用了钻进能力强的两刃一字型钻头的结构形式,后半部分承担扩孔作业,采用了平稳性较好的四刃钻头

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。