中国尿素中间试验装置

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1、中国尿素中间试验装置(3000t/a)于1958年在南京化肥厂建成投产,因此至今年中国尿素工业化生产已整整50年了。试验是从水溶液半循环法开始的,吨尿尾气中氨量为650kg左右,后发展到高效半循环,即一段分解气中氨回收利用程度有所提高,但尾气中仍有176kg氨。1960年我国引进前苏联10kt/a不循环法尿素装置在太原化肥厂投产。1962年南京永利宁厂半循环装置通过国家技术鉴定。根据此工艺由化四院设计的2套40kt/a半循环法装置先后在上海吴泾化工厂和浙江衢州化工厂投产。1966年我国引进荷兰Stamicarbon公司的两套80kt/a水溶液全循环工艺装置在泸州天然气化工厂投产,同

2、时化四院利用上海化工研究院测试的水溶液全循环法工艺技术数据,并借鉴进口装置的设备结构,自行设计了80kt/a和110kt/a尿素装置(整个装置的设备也均由国内生产),于1966年11月在石家庄化肥厂投入生产。该厂因**干扰,试完车后就停车。直至1970年1月,湖南湘江氮肥厂新建的45kt/a合成氨配80kt/a尿素装置投产,可以说这是国产化的第一套水溶液全循环法工艺装置,采用的是预分离工艺,衬里式合成塔(内径1.4m)由上海锅炉厂试制,这是国产第一台尿塔,一吸塔精洗段为浮阀塔,也是第一台。笔者组织和指挥了中国第一套国产化尿素装置的投产,并不断地改进和完善,使装置运转正常化。上世纪7

3、0年代开始至80年代初,我国建设80~110kt/a中型规模的尿素装置有32个厂,38套(包括两套进口),称前38套。这期间不断对中尿设计进行修改,前后共有四个版本。第四版是较为完善的一个版本,如浙江衢化、江西氨厂等都使用此版本建设。1986年我国尿素工业掀起了一个新的发展**,众多的小氮厂进行改产尿素的技术改造,使小氮厂发生了质的变化,首先3套40kt/a水溶液全循法小尿素试验装置在山东邹城、平度和河南辉县相继投产,特别是由笔者带队开车的辉县装置一次试车成功,给当时占我国合成氨产量50%的小氮厂由碳铵改产尿素展现了美好的前景。在“七五”和“八五”期间,国家选定150家有较好条件的

4、小氮厂改产尿素,共有120多个厂,其中18家厂建有两套,山东鲁西和山西临猗各建三套,投产装置中约有70%改造至100kt/a以上,其中还有150~200kt/a规模的。中型尿素装置在“七五”至“九五”期间,增加了16套,又称后16套,因此中尿装置共有54套。后16套在原小氮厂中建设的多,原中型厂建第二套时采用氨汽提、CO2汽提者为多。上世纪90年代后期至今,小尿素厂加大了技改力度,使装置能力大幅度提高,汽耗大幅度下降,成为中国水溶液全循环法工艺装置高产低耗的楷模。经过简单的增产节能技术改造,汽耗可降至1100kg,众多的原小氮肥厂新建尿素装置时仍采用此工艺,其投资低于CO2汽提工艺

5、装置的一半,如8-13,12-20,18-30规模的厂相继建成。鲁西集团八厂的水溶液全循环工艺装置设计为400kt/a,最近实产已达到500kt/a。如果按笔者的技术加以改进,汽耗可望降至1000kg。这是我国目前最大生产规模的水溶液全循环工艺装置,从汽耗降低水平来看,可以与大型CO2汽提、氨汽提工艺相媲美。下面介绍我国水溶液全循环尿素技术的发展情况。1中尿运行初期存在的问题及改进措施1.1设计中存在的较大问题(1)框架高度湘江氮肥厂即第一套的设计受**“技术革命”的影响,框架高度仅18.5m,因此一段循环系统设备之间的位差不足,导致出现回流氨加不进一吸塔,一甲泵打不好等问题,装

6、置难以正常运行。第二版设计时就改为23.5m,到第四版设计时为26.5m。1986年三套小尿试验装置标高为28.0m,到小尿40kt/a装置定型设计时已提到30m,因此小尿素装置一投产,就能较平稳地长周期运行。(2)设计裕量大因原设计富余量大,特别是一蒸加热器、二蒸加热器,吨尿面积比引进装置大得多。设计时没有核算各段缩二脲增加情况,从引进装置知道各工序允许的缩二脲值。当时中尿装置都是新建厂,合成氨能力还未达到设计水平,因此尿素装置在低负荷下运行,致使成品中缩二脲在3%~4%。小尿素装置投产时也有这种情况,因扩建的合成氨能力出不来。1.2中尿装置运行初期降低缩二脲的探索(1)齐鲁一

7、化李裕书总工对比引进装置一蒸加、二蒸加吨尿面积比,认为原设计面积偏大。原化肥司中氮处为此专门在该厂召开质量问题技术交流会。会上齐鲁一化介绍降低缩二脲的经验,一蒸加的面积应是日产一吨尿素用一根管子;二蒸加面积不能大,以缩短停留时间,二段加热器是缩二脲增加的关键部位,因尿液浓度已达99%,缩二脲增长值与浓度的平方成正比;而且又在140℃下运行,面积一大,缩二脲增值速度特快。当时大多数厂都堵一部分列管,使之与引进装置吨尿面积比相当,于是缩二脲降低到当时合格品标准,为1.5%

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