长庆石化1.40mt/a重油催化裂化装置加工减压渣油运行分析

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1、长庆石化1.40Mt/a重油催化裂化装置加工减压渣油运行分析本文由p667676贡献pdf文档可能在WAP端浏览体验不佳。建议您优先选择TXT,或下载源文件到本机查看。中外能源 第3期 SN0一0B NER IGLALEGY?7 7长庆石化14Mta重油催化裂化装置 .0/加工减压渣油运行分析 赵剑涛 f国石油长庆石化分公司,西成阳72o)中陕100 摘 要 长庆石化1O/.Mt4a重油催化裂化装置自加T减压渣油后,原料质量变重变劣,i反再系统生焦量增大、生器 因 起再超温、馏塔结焦严重等问题,大降低了

2、装置的处理能力。通过将原料油预热温度由20提高至20以改善雾 分大2 6℃化效果,段反应温度由5O一l℃提高至58,换新型L0一O0型催化剂以及增设再生器内取热器等措施,得 1℃更Elo使装置运行状况得到一定程度的改善.T量提高至平均3otd轻质油收率提高约2%,生床层温度由7O加5o,,1再1℃降 至7oo℃左冉.机人口温度也控制在6O以内。并对仍然存在的问题提出了改进建议。烟8℃ 关键词 催化裂化减压渣油生焦加丁量掺渣比建议 1前言 等问题,致使加工量明显降低,6月份加工量平 至均仅达到25t92/

3、d。与加工常渣时相比,工量下降 加幅度达到3.%。79 长庆石化分公司催化裂化装置由洛阳石化工 程公司(PC设计,称能力为14Mt,设计 LE)公.0/原a原料按常压渣油和减压渣油11考虑,2o:于05年8 22轻质油收率低。焦损失大 .烧加工减压渣油后,质油收率和总液收都急剧 轻下降.2月份轻质油收率为6_2.98%4月份仅达到 5.8下降了1.4个百分点。烧焦由8641%,56.%增大 到97,加了11个百分点。干气和加工损失也 .%增.都有所增加。 23装置长周期运行困难 .自加工减渣后,置出现生

4、焦量大、馏塔结 装分月建成投产。该装置反再系统按同高并列式布置, 再生工艺采用LE的高速床一流床两段串联技 PC湍术,部为快速床(下即烧焦罐)上部为湍流床(二 ,即密相)反应部分工艺采用石油大学f东)段提升 。华两管催化裂化(SFC)术,、段提升管出口均 TRC技一二选用了粗旋分离器。一段粗旋出口与沉旋软连接, 原料油雾化喷嘴型号为K5H一 该装置自投运后加工常压渣油,装置运转正 常,工量满足设计要求。品分布较好。07年3加产20 月减压装置及加氢裂化装置投用.化装置开始加 催工减压渣油f掺有3约%的加

5、氢尾油)加工减压渣 。油后因再生器超温等原因迫使催化装置降低加工 量,成上游常减压及加氢裂化装置都处于低负荷 造焦严重、离精度下降等问题。20分07年7月检修时 打开塔底,现分馏塔底结焦严重。时3~4层 发同O3塔盘大部分浮阀卡死,油浆蒸汽发生器也有近l3/ 的管束被堵塞。分馏塔处于低负荷运行状态,盘 塔液面减薄,分馏精度下降,柴油抽出量不稳,使轻馏 程难以控制。由于反应生焦量大,生取热负荷不 再运行状态,常压部分处理量仅达到原设计的7%.0 使全厂的综合能力不能充分发挥。 2加工减压渣油后装置存在问题

6、 21装置加工量降低 .足,成再生系统温度高,造使得烟机入口温度也偏 高(9℃)这不仅不利于烟机长周期运行,且也 60,而影响了催化裂化装置的长周期运行。 加工减压渣油前,化裂化装置加工量平均在 催作者简介:剑涛,赵工程师.02年毕业于西安石油大学化工学 2o45t70,右,有一定的提量余地。07年3月底 d左并20开始加工减压渣油,再生器温度高、品收率低 因产院化学工程与工艺专业。主要从事催化裂化装置的技术管理 现工作。Emi:ho_sa0.m.  —alzajc@yh0cct0n中外能源 78? S

7、N0一GLI0BA ELNERGY 20年 第1094卷 3原因分析 以上,时甚至高达1%。有2 31催化原料变重 .③胶质和沥青质含量增大,焦量增加:料 生原中的胶质由71%增大到1.4,幅达7.8:.522%增11% 芳烃也由2.5增大到2.7:沥青质含量由 04%45%29.%增加到33%,幅达1.6.6增58%。而沥青质是焦 炭的前身物,焦量必然相应增加。生 从表1原料油性质分析可以看出,工减压渣 加油后,化原料明显变重变劣:催 ①密度上升:渣的密度为969/ 而减 常l.m, 渣密度达到933

8、gms3.k/。原料油的密度与其可裂解 性密切相关,度上升,化性能变差,必造成转 密裂势化率降低,浆产率上升。油 ④原料重金属含量增大,使催化剂中毒失活 从而增加了原料的生焦倾向。除Na以外,原料中 F、iV、a的含量都大大增加,CeN、CV、a的含量增加 都超过l倍,的增幅也达9.6Ni86% ②原料中残炭上升:原料残炭已由原来的 50.%左右上升至1.%左右,料残炭经常在1% 00原0表1各阶段催化装置原料油性质对比 项目 原料油来源 

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