f-cao高的原因及解决措施

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1、f-CaO高的原因及解决措施f-CaO高的原因及解决措施fCaO是指熟料中没有被吸收的以游离状态存在的氧化钙,熟料中fCaO含量高时会引起抗拉、抗折强度的降低,严重时甚至引起安定性不良,使水泥制品变形或开裂,导致水泥浆体的破坏,所以必须严格控制熟料中fCaO的含量。以下对fCaO含量高的原因及解决措施,做简要分析。1 原燃材料成分的影响1.1 熟料率值的影响  熟料率值的变化对fCaO的高低影响很大,熟料率值的高低是影响水泥生料易烧性的主要原因,如率值高时生料易烧性差,熟料形成就需要较高的温度和较长的保温时间,如果温度和时间达不到要求就会出现较高的fCaO。  为

2、了直观地得出熟料KH、***、IM对fCaO的影响,绘制fCaO等高线,见图1、图2。  由图1、2可见,在相同的KH和***条件下,IM变化对fCaO含量变化影响不大,而在IM相同条件下,变化***和KH都将引起fCaO含量的变化,增大***和KH都将增大fCaO的含量,参数见表1。1.2 燃料成分影响  我厂生产熟料所用燃料为煤粉,当煤粉质量变化时,对熟料fCaO影响很大,作为煤粉中不可燃烧的杂质,灰分增多,热值下降,尤其在灰分波动时,必然使煤粉热值波动,继而导致窑系统热工制度的不稳定。同时由于生料配料过程中,已按某一灰分成分对生料成分作了校正,灰分的变化直接

3、导致熟料率值的变化,严重时影响生产稳定和熟料质量,使fCaO过高或过低。煤的挥发分对熟料煅烧、fCaO的高低也有直接影响。挥发分过高将使窑内热力分散,形成低温长带燃烧,烧成带热量不够,致使fCaO偏高。反之,煤的挥发分过低,易造成热力集中,短焰急烧,窑生产情况恶化,熟料fCaO增加,强度下降。我厂煤质变化见表2。  fCaO合格率分别为:100%和37.5%。1.3 生料强度的影响  生料细度对熟料fCaO含量的影响见图3。  由图3可知生料磨得愈细,物料颗粒规格愈小,比表面积愈大,组分间的接触面愈大,同时表面的质点自由能愈大,使扩散和反应能力增强,因此,反应速度

4、快,fCaO低,但粉磨得细,磨机产量低,电耗高。我们制定生料细度为0.08mm方孔筛筛余为12%,由于我厂地理位置为我国的最北部,冬季生产时条件恶劣,经常出现粘土块大,物料水分大,混合料篷仓,严重影响生料磨产量。为了能够给烧成系统提供足够的生料,有时被迫放宽生料的细度,最高时控制指标为0.08mm筛余达22%,由于细度变粗,导致fCaO偏高。2 设备影响2.1 MF均化库的影响  我厂生料库为MF型多股流均化库,均化效果受料位影响较大,库料位高时均化效果H可达7,料位低时均化效果H仅为2.5,生料成分波动大,造成fCaO偏高、偏低。对于生料中fCaO偏高,我们采取

5、的措施为:  加强原料均化,提高出磨生料合格率;  提高生料磨产量,保证库有较高料位,提高MF库均化效果;  更换库底损坏的电磁阀。2.2 喂煤系统的影响  喂煤秤的波动直接导致系统热工制度的紊乱,造成fCaO偏高。我厂窑炉喂煤系统原采用申克秤配F-K泵,由于秤保养、使用不当以及秤体磨损等原因造成秤计量不准、反馈慢等,使调速螺旋喂料机失速,下煤不稳。改造后现用环状天平型煤粉计量供给系统,运行效果较好;但偶尔也会出现喂煤量忽高忽低,下煤不稳现象,主要原因有风格轮密封毡磨损,收尘系统阀门调节不当,冬季生产管道结露等。  解决措施为当密封毡磨损严重时,必须更换,及时调整

6、收尘管道阀门,确保各收尘点负压平衡。冬季生产时,在管道、煤粉仓原有保温岩棉的基础上缠加电热带,以防止结露。3 系统状态影响3.1 系统漏风的影响  系统漏风是预分解窑的一大弊端,它降低预热器的分离效果,增加热耗、电耗,同时使入窑物料温度和分解率降低,造成fCaO偏高。系统漏风包括内漏风和外漏风两种。  内漏风是指预热器下料管翻板阀受高温烧灼变形或配重不合理,致使密封不严造成短路,使物料在预热器或分解炉内造成塌料,例如C3级物料不经过C4级和分解炉而直接进入C5级后入窑,这时中控室系统参数表现为C3级锥部压力降低、温度降低,C5级出口、锥部温度降低,C4级、分解炉出

7、口温度升高,塌料后各级温度压力逐渐恢复正常,这部分料进入窑后,如果操作不当会很快从窑前窜出,造成fCaO偏高。  外漏风是指预热器捅料孔、检查门、法兰等密封不严,造成系统外部漏入新鲜空气,进入系统后改变了物料的运行方向,降低了分离效率,同时也降低了系统温度和入窑物料分解率,致使熟料fCaO偏高,我厂入窑物料分解率控制在90%左右,漏风严重时分解率仅为70%,这时,如果片面追求分解率会导致分解炉用煤过多,产生不完全燃烧,造成系统温度过高,导致结皮堵塞。  对于由漏风导致的fCaO过高,我们采取的措施为:外漏风,查找漏风源,及时堵漏;内漏风,配重不合理,调整配重;阀板

8、烧坏,及时

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