项目建设清洁生产分析

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1、项目建设清洁生产分析实行清洁生产,走可持续发展的道路,是企业污染防治的基本原则。清洁生产将整体预防的环境战略持续应用于生产过程、产品和服务中,以期增加生产效率并减少对社会和环境的风险。其实质是生产过程中,坚持采用新工艺、新技术,通过生产全过程的控制和资源、能源的合理配置,并尽可能采用环保型生产设备及原料,最大限度地把原料转化为产品,实现经济和环境保护的协调发展。项目的清洁生产主要体现在一下几个方面。(一)节能1、节能措施本项目在方案设计中采用了各种行之有效的节能措施,采取措施为:(1)选择节能设备,系统电耗可节约15%。(2)工艺流程尽量简捷,

2、总图布置力求顺畅紧凑,减少物料的提升及倒运环节,减少物料输送电耗。(3)计量工作不仅能保证产品质量,而且对节约能源、降低消耗起着重要作用。全厂设有完善的计量装置,有利于提高系统的产质量,达到节能的目的。(4)选用节能型的电气产品。供配电设计功率因数补偿装置尽量靠近用电负荷。最大限度减少配电系统中线路损耗。根据工艺设计的需要,凡要求频繁调节风量的风机电机均选用交流调速装置,以达到节能目的。工艺过程设置相应的检测仪表及必要的过程调节回路,力保工艺过程中及设备参数处于最佳状态,提高单位产量,达到节能目的。2、节能效果通过上述的节能措施,选择节能设备,

3、特别是技改后改为8t中频电炉,和技改前5t中频电炉相比,由于中频电炉增大,提高了电能的使用效率,单位产品(吨产品)电耗比技改前减少。技改后,全厂用电约800万度/年,除去照明,除尘设备(含风机等设备)和其它用电外,中频电炉电耗为650万度/年,吨产品耗电650度,和技改吨产品耗电800吨相比,吨产品节约电150度。在生产用水方面,技改前设备冷却水直接排放,每天耗水约115m3/d(排放110m3/d,损耗5m3/d);技改后,采用冷却水循环使用,冷却水不排放,每天仅补充冷却水6m3/d。因此,技改前与技改后相比,技改前吨产品耗水6.9m3,技改

4、后吨产品耗水0.18m3,技改后吨产品节水6.72m3。技改前后能耗比较见表21。表21技改前后能耗比较时段中频电炉用电(度/吨产品)生产用水(m3/吨产品)技改前8506.9技改后6500.18技改后节能1506.72(二)减少污染物排放1、减少污染物排放措施(1)设置8YZ型脉冲袋式除尘器2套(一用一备),一套除尘器处理风量180000m3/h,并在工艺可能产尘的地方设置吸气罩,使工艺中外排粉尘达标排放,减少了粉尘对周围环境的影响。(2)冷却水循环使用,生产中无废水排放。(3)生产时除尘器收集的粉尘,机加工废铁屑当作原料回收利用;中频炉炉渣

5、出售给水泥厂作建材原料;机械加工的废油、废乳化液送有资质的危险废物处理单位处理,减少了固废对周围环境的影响。2、污染物减排效果资阳百炼铸造有限公司技改前采用5t中频电炉生产普碳钢坯,废气污染物排放量较大,且技改前未对烟(粉)尘进行处理。技改后,采用2套布袋除尘器,对废气烟(粉)尘进行治理,使废气污染物大幅度减少,技改前全厂排放烟(粉)尘313.43t/a,技改后排放量仅32.4t/a,技改后比技改前减少218.03t/a,技改前后吨产品废气污染物排放指标见表22。技改前生产废水(冷却水)没有循环使用直接排放,技改采用循环水系统,冷却水循环使用,

6、不外排。技改前生活污水直接排放,技改后修建沼气化粪池,经处理后生活污水用于厂区绿化或景观用水,生活污水不排放,因此,技改后无水污染物排放。生产废水污染物排放指标见表22。表22技改前后吨产品污染物排放指标时段废气污染物(kg/吨产品)生产废水水污染物(kg/吨产品)烟(粉)尘CODcrBOD5SS技改前62.690.10.0140.132技改后3.24000从表22可见,技改前吨产品排放烟(粉)尘62.69kg,技改后吨产品排放仅3.24kg。每吨产品减少59.45kg烟(粉)尘排放,全厂减少281.03吨烟(粉)尘排放。同时减少水污染物COD

7、cr、BOD5和SS排放,污染物减排效果明显。综合上述论述,技改项目采用较先进设备,采取节能措施,对污染物全面有效治理,达到明显节能减排效果,因此,本项目符合清洁生产要求。六、污染物防治措施经济、技术分析本项目的污染物主要为废水、废气、固废污染物及噪声。(一)废气治理废气污染物主要为烟(粉)尘,废气治理采取高效可靠的脉冲式布袋除尘器,烟(粉)尘除尘率达95%以上。本项目共设了2套除尘系统,对生产工艺产生的烟(粉)尘进行治理。同时,整个车间工艺的主要产尘点,如连铸机、旧砂再生等,均设置吸气罩,并入袋式除尘器处理,外排烟气达标。另外,厂区加强绿化,

8、保持洒水降尘,减轻粉尘的无组织排放对周围环境的影响。烟(粉)尘治理投资约90万元,废气污染物治理措施技术经济可行。(二)废水治理本项目生产中无废水排放

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