现场仪表故障分析实例

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1、1故障现象:硫磺装置汽提塔液面测量仪表为浮筒液位计,相同高度安装有一台玻璃板液位计。现工艺人员反映,DCS显示液位处于100%,而工艺人员去现场检查玻璃板指示60%。浮筒液位计的现场显示也为100%。试分析其原因?原因分析:经工艺人员现场检查,玻璃板指示正常。仪表工将放空阀打开排污,发现有污物阻塞现象。判断原因是筒内的污物将浮筒卡在了100%处,造成了浮筒指示有偏差、不变化。故障处理:仪表工将污物清理干净,重新投用浮筒,指示正常2故障现象:某装置锅炉在开工时,仪表(差压变送器)指示总是比玻璃板高,请分析其原因。(注:玻璃

2、板液位计与差压测量引压口等高)答案:分析与判断:采用差压变送器测量密闭容器液位时,导压管内充满冷凝液,用100%负迁移将负压管内多于正压管内的液柱迁掉,使差压变送器的正负压力差△P=ρgh,h为液面高度,ρ为水的密度,g为重力加速度。差压变送器的量程就是Hρg,H为汽包上下取压阀门之间的距离。调校时,水的密度取锅炉正常生产时状态的值,ρ=0.76g/cm3锅炉刚开车时,温度、压力没有达到设计值,此时水的密度ρ=0.98g/cm3,虽然h不变,但是ρgh值增大了,所以输出增加。玻璃板液位计只和h有关,所以它指示正常,但是差

3、压变送器的指示却大于玻璃板的指示。处理方法:这种情况是暂时的,过一段时间锅炉运行正常时,两表的指示就能一致,不必加以处理,但是要和工艺人员解释清楚。要防止一点,由于仪表工解释不清这个现象产生的原因,而工艺人员又要坚持两表指示一致,这时仪表工将变送器的零位下调至两表指示一样,待锅炉运行一段时间后,若不将变送器的零点调回来,差压变送器的指示将偏低3某装置用差压变送器配合孔板测量高压蒸汽流量。可是仪表在投用后,好长时间无指示。过了一段时间,仪表指示慢慢上升,直至正常。请问是什么原因?公布答案:由于测量蒸汽系统的差压变送器再投用

4、时需要将正负压室的冷凝液充满,可是仪表工忽略了这一点,直接将仪表投用了,造成两侧的液注不平衡,仪表无指示。待冷凝水自动充满导压管时,仪表只是就恢复正常了。4有一台锅炉上水控制阀(双作用气缸阀),工艺人员反映操作室给信号控制阀不动作,仪表工去现场测量有4~20mA的信号送过来,检查定位器输出也正常,但是控制阀还是不动作,试分析其原因?答案:操作工将控制阀切换至旁路控制,仪表工去现场后用万用表测量来自DCS的信号,4~20mA均正常,检查定位器的输出(将挡板靠近喷嘴或远离喷嘴),能输出最大或最小也正常,但是控制阀一点也不动,

5、检查汽缸中的活塞O型圈,也无漏气的迹象,此时将执行机构与阀体脱开,用扳手转动阀杆发现,阀芯动作自如,无卡、涩的现象,此时需要将缸体打开来检查,打开后,发现与中轴相连接的齿轮以破碎,成碎渣状,也就是当气缸中的活塞动作时,无法带动与之相连的齿轮转动(因为破碎、没有齿轮了)也就无法使齿轮带动中轴继而带动阀芯产生动作。事后分析齿轮破碎的原因为,产品质量不过关,齿轮不能用铸铝、铸钢的材质,否则长时间使用后,就会磨损、破碎。5某装置一调节阀用于压差较大的场合,作为停车保护用(见下图)。仪表工用普通的校验方法将阀调校合格后安装。开车后

6、,联锁动作使三通电磁阀动作,调节阀膜头压力放空为零时,该控制阀仍然没有关死,导致透平转速降不下来。试分析,控制阀没有关死的原因?以及处理方法?下载(12.34KB)2009-10-1723:59公布答案:故障分析:由于在校验控制阀时未考虑阀前后的压差对阀芯作用力的影响,所以在投入运行后,虽然联锁动作、电磁阀放空、膜头的压力为零,但是由于调节阀前后压差△P作用于阀芯上的力,使调节阀关不死。故障处理:对控制阀重新校验。校阀时,应将阀门在使用时前后的压差△P考虑进去。提高执行机构的输出力即可。6工艺过程  某石化企业重油总管压

7、力测量报警连锁PAS-723,其自控原理图如图所示。故障现象锅炉燃料油-重油总管压力下降,但备用泵P723B不能自动启动,导致重油压力继续下降,直到锅炉联锁动作切断重油而停车,造成故障。下载(16.33KB)2009-10-2600:43分析与判断:  正常情况下,当重油总管压力下降到某一值时,备用油泵P723B应自动启动,使重油保持一定流量和压力。现在P723B没有启动,(经DCS工程师检查逻辑、继电器均无问题)。说明备用泵没有收到压力下降的信号,(经仪表工检查变送器本身无故障)也就是说是由于PAS-723压力变送器没

8、有感受到总管压力力的变化。检查到该故障是由导压管内隔离液被放掉、重油进入导压管以及变送器的弹簧管内而引起的。由于采用隔离液测量总管压力,导压管和仪表没有采用伴热保温,重油凝固点比较低,因此在导压管和弹簧管内冻结,不能感应和传递总管压力的变化。同时,由于重油固化而体积膨胀,传感元件受力使指示偏高,亦一直保持这个值。当总

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