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时间:2018-07-18
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1、#1-#4机组循泵电耗排查运行循泵电流(A)当前相应机组6KVA段电压(KV)循环水泵出口母管压力(MPa)凝汽器入口循环水压力(MPa)循环水泵出入口压差(MPa)凉水塔水位(m)循泵入口压力(取备用泵出口压力)(m)循泵单日电量(取08.15-08.24十日平均)(Wkwh)循泵电机实际功率(kw)机组负荷(08.15-08.24十日平均)(MW)机组排汽温度(08.15-08.24十日平均)(℃)循环水温入口温度(08.15-08.24十日平均)(℃)循环水温出口温度(08.15-08.24十日平均)(℃)循环水温升(℃)#1135
2、.26.0660.1920.1690.15620.0362.86341193113.97140.38730.52536.9896.464#2145.26.0980.210.1780.1762.010.0343.12601302113.76542.05930.94438.2757.331#3145.36.1280.2110.1770.17420.0373.09521289113.85941.07630.39337.5057.112#4143.26.1030.210.1730.17420.0373.07561281114.00541.2993
3、0.56837.8367.2681.首先联系电检人员对各循泵电流进行卡测,所测电流与就地开关柜及微机内显示一致,排除电气表计显示不准导致的电耗偏差;2.从上表中对比发现#2、#3、#4机组循泵电流基本一致,#1机组循泵电流较小,怀疑#1机组循环水泵可能因内部损失较大,造成其出力不足,从而导致其电耗较小,并且#1循泵扬程较低,进一步怀疑#1循泵出力不足;但是再进一步排查发现#2、#3、#4机循泵的电耗过高,从每日的电度量计算其电机的实际功率,发现#2、#3、#4机循泵电机的实际功率均超过了其额定功率(1250kw),其中#2机循泵电机的实际
4、功率更是高达1302kw;经查询一般情况下循泵电机在选型时都有一定的余量,余量系数一般为1.15倍,而#2-#4机循泵电机的实际功率均超过了其额定功率,说明#2-#4机的循泵效率较低,达不到其说明书中的87%,因此初步怀疑#2-#4机循泵电流偏大,而不是#1机循泵电流偏小;1.为了进一步排查#2-#4机的循泵效率较低的原因,我们仔细检查了各机组的循环水系统的各个阀门状态,结果各阀门均处于全开状态;然后有对各循泵入口滤网进行排查,未发现有堵塞现象;各凉水塔水位也基本一致;以上原因均可以排除;2.考虑到我厂循泵的轴端密封方式为填料密封,并且切
5、换循泵时经常造成盘根处漏水量大,每次都会联系汽检人员对盘根压盖进行紧固,因此怀疑是否因盘根压的过紧,从而导致了循泵的电耗过高;为了检验此推断,联系汽检人员对#2、#3、#4机组循泵的盘根压盖进行了调整,盘根压盖均松至不吃力状态,其中还让汽检将#2机循泵的自由端轴封去除了一道盘根,但是效果不明显,循泵电流未有明显变化,排除了盘根过紧的原因;3.由于机组在2006年投产,并且各种资料均保存不完整,基建科、档案室均无法找到当初的循环水系统管道的布置图纸,经多方打听,找到原泵班负责人张延吉后,得知循环水管道的布置情况,如下图:如上图所示,#1机组
6、的管道布置较为简单,管道的阻力损失较小;而#2-#4机组的管道布置均较为复杂,其中弯头就多达4处,其管道损失必然要大于#1机组;因此怀疑#2-#4机组的管道特性曲线与#1机组的差异,造成了循泵电耗的差异;1.进一步排查分析发现,#1机组的排汽温度(真空)在4台机组中为最低,而且在负荷基本一致的情况下,#1机组的循环水温升也是最小的,说明#1机组的循环水量在4台机组中是最大的,#2、#3、#4机组的循环水量则相对较小;这样的结果也可以解释前期一致分析无结果的#2机组循环水温高的情况,而#3、#4机组由于带供热,进入凝汽器的蒸汽量变小,则显得
7、循环水温不如#2机组的高;2.为了进一步证实以上推论,经查阅循泵的说明书得到其流量扬程特性曲线,泵的工作点不但取决与泵的特性曲线,而是泵的特性曲线与管道的特性曲线相结合的交点,结合以上各机组循环水管道的布置特性可以得到各循泵的工作点,如下图:图中:曲线1为循泵的流量扬程特性曲线;曲线2为#1机组循环水管道的特性曲线;曲线3为#2-#4机组循环水管道的特性曲线;如上图中#2-#4机组的管道损失较大,其特性曲线较#1机组的要上移,因此#1机组循泵的工作点为A点,而#2-#4机组循泵的工作点为B点,其中A工作点对应的循环水流量为qa、扬程为ha
8、;B工作点对应的循环水流量为qb、扬程为hb;A工作点的流量大于B工作点的流量、A工作点的扬程小于B工作点的扬程;这样的结果也正与以上的推论中#1机组的循环水流量较大一致,并且与统计表格中的各
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