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1、飞砂料的形成原因及解决措施出处:水泥网 发布时间:2004-5-15作者:温振新我厂2000t/d熟料预分解窑生产线自1998年12月2~5日通过系统考核后,生产运转一直正常稳定。但在熟料生产过程中,发现熟料中的细粉(俗称飞砂料)量较大约占10%,此飞砂料的产生不仅影响了熟料质量,减少了窑内的耐火砖、喷煤管、窑头罩、三次风管浇注料和窑头电除尘进口风管等设备的使用寿命,而且在处理飞砂料时还对环境造成污染。因此,研究分析我厂飞砂料的形成原因并解决处理具有很现实的意义。 1飞砂料形成原因探析 1.1原燃料因
2、素(1)石灰石的晶型结构对物料煅烧结粒性的影响。所用石灰石越纯,晶体越大,结晶越完整且有规则,其煅烧结粒性越差,所需热耗越高。在相同的生产工艺条件下,其生产的熟料f-CaO量较高,熟料强度低,并会产生大量飞砂料。而当石灰石中含有一定的泥质成分,纯度较低,成非晶体状或细泥晶状时,往往结粒性较好,能够烧出质量较高的熟料且不易产生飞砂料。从我厂的石灰石岩相分析报告来看,生产用石灰石中,高品位石灰石的晶型结构和晶体发育较好,而低品位石灰石的晶型结构较粗,晶体发育不良。实践中发现,当用高品位石灰石生产时,熟料中的飞砂
3、料量就大。(2)石灰石中难烧的f-SiO2量过高,也易产生飞砂料。我厂石灰石中的f-SiO2量较高,有些矿体平均大于5%,有不少地段大于6%,超出了一般规范小于4%的要求。岩相分析也表明:我厂石灰石中f-SiO2的晶体结构较细,发育完好。因此,这样高含量且发育又完整的f-SiO2很难将其磨细,因而造成生料易烧性较差而产生飞砂料。(3)物料成分波动大也易产生飞砂料。我厂矿山石灰石品质波动大,预配料效果差;加上生料库均化效果不理想,导致入窑的生料成分波动大,继而引起窑系统热工状况不稳,易产生飞砂料。(4)燃料因
4、素[1]。硫酸盐饱和度过高易产生飞砂料。熟料中硫和碱含量应有一定的比例,通常称为硫碱比或硫酸盐饱和度。熟料的硫碱比=w(SO3)/[(w(K2O)+1/2w(Na2O)]。若燃料带入的硫量比较高,原料中带入的碱量偏低,窑系统内硫的循环富集,就会造成熟料中硫碱比过高。硫碱比过高会增加液相量、降低液相粘度和表面张力,结果是改善了熟料颗粒的可浸润性,却降低了颗粒之间的粘着力。粘度和表面张力的降低,会使熟料颗粒结构疏松,物料在窑内滚动时难以形成较大颗粒,或形成后也会由于多次滚动而散开,产生大量细粉。我厂的燃料烟煤中
5、含硫量高达1.09%,熟料的硫碱比为189.36%,大大超过正常控制范围。1.2配料率值不合理[1](1)SM太高。熟料SM过高也易产生飞砂料。SM是表示在煅烧过程中或在烧成带内固相与液相的比例。在1400℃以上时,熔融物料中的固相为C3S和C2S,Si02基本上存在于固相中,液相则包括了全部的铝酸盐和铁铝酸盐矿物。若SM过高,液相量就会偏少,就不足以将物料结成大的颗粒,熟料颗粒细小,容易产生飞砂料。我厂石灰石中因SiO2含量高,设计时又没有考虑铝质校正原料,因此熟料中SM过高,平均在2.7~3.0,液相
6、量L[L=3w(Al2O3)+2.25w(Fe2O3)+w(MgO)]偏低,平均在23%左右。(2)IM较低,也易产生飞砂料。IM低时会降低熟料液相的粘度和表面张力,而要使熟料有一定的结粒度,熟料液相应有足够的粘度和表面张力。Al2O3有利于提高液相粘度和表面张力,即提高IM,有利熟料结粒。我厂生料的IM较低,平均在1.2左右。1.3其它因素(1)入窑分解率过高,使窑内过渡带相应延长产生飞砂料的原因[1]。我厂分解炉规格为5.012m×19.00m,热容量大,表现为入窑分解率较高(统计值为92%~96%
7、)和入窑物料温度高(经常为880~950℃)。入窑分解率高,相应回转窑内的碳酸盐分解带缩短了而烧成带受火焰形状限制不可能随意拉长,因此相应的过渡带变长,这样物料在950~1250℃的温度段停留时间过长,而在这个温度段下物料的扩散速度很快,却又形不成阿利特相,势必造成贝利特和游离石灰的再结晶,形成粗大的结构,降低了物料的表面活性和晶格缺陷活性,阻碍了下一步阿利特的形成。熟料中的液相也由于可浸润的表面减少了,难于将物料粘结成粒,严重时造成熟料过烧又有大量的粉料产生,即飞砂料。(2)窑热工制度不稳定,也易造成飞
8、砂料。我厂窑系统的上升烟道设计过长,结皮后,清料时间较长,造成窑内热工制度不稳定,而且在结皮较多时,清料时捅料孔开得较多,造成系统漏风严重,导致窑内通风不良,还原气氛浓,烧成温度低,熟料结粒差。 2解决措施 通过上述分析,针对产生飞砂料的原因采取了如下相应措施。 2.1调整配料针对我厂物料硅高铝低的特点,2001年6月起增加了铝质校正原料,即由原来石灰石、粘土、铁粉三组分配料改为现在的石灰石、粘土、铝矾土、铁粉四
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