钻井设备管理降本增效方法

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1、钻井设备管理降本增效方法探讨殷树根,唐瑜,刘龙海(中国石油塔里木油田公司装备处,新疆库尔勒841000)摘要要实现企业“做盈、做强、做优”目标,降本增效成为企业生存和发展的必然选择,也是企业实现可持续发展的必由之路。特别是在全球金融危机的影响下,企业做好降本增效工作显的尤为重要。钻井设备作为油气田企业勘探生产的主要设备,也是高投入、高能耗的大户,从油气田设备管理的历程来看,钻井设备管理过程中降本增效大有潜力,本文从国内油气田钻井设备管理现状,节能降耗新技术、新设备、新材料和新工艺的应用情况,结合塔里木油田钻井设备管理的一些实践,对钻井设备管理降本增效

2、方法进行归纳和探讨,以此推进油气田钻井设备管理向提高经济效益的方向迈进。关键词钻井设备;降本增效;方法;探讨随着我国经济的快速发展,石油天然气等资源的需求和依赖度越来越高,2009年,我国原油进口量已经超过国内原油产量。要改变目前原油对外依存度现状,加大加快国内石油天然气勘探已势在必行。目前,低碳经济已成为世界各国共识,日渐深入人心,成为经济可持续发展的有力推手;全球金融危机的影响还在继续,原油、天然气、钢铁等重要物资价格还居高不下,降本增效、节能降耗是不少企业不得不面对的生存发展大计。钻井设备作为油田企业油气勘探的主要设备,塔里木油田钻进井深一般3

3、-5千米,能耗很大,如何在钻井设备管理、使用过程中充分挖掘降本增效潜力,国内钻井设备研发生产企业、油田使用单位进行了大量的探索、研究和实践,取得了良好的效果。塔里木油田结合油田实际,学习国际国内钻井设备降本增效经验,通过提高管理水平,探索创新钻井设备管理新思路,应用节能降耗新技术、新设备、新工艺,降本增效效果明显。一、推广实施“油改气”项目2005年9月,吐哈指挥部会同北京康明斯国际有限公司等3个机械制造厂家,经过一年的努力,到2006年9月,首批3部经技术改造后的柴油/天然气双燃料柴油机在吐哈钻井队安装调试成功,并于年底顺利完成了两口井的施工任务。

4、与原有柴油机相比,改造后的柴油机单机每小时可节约燃料费155.8元,节能效果明显。同月,吐哈特车公司首批21辆柴油运输车也完成了油改气技术改造,经测试单车节油率达23.35%。按年平均运行5万公里计算,单车年可节约成本1.07万元。推广钻机“双燃料”技术改造项目是西部钻探吐哈钻井公司节能的又一大亮点,1-10月份,“双燃料”钻机平均每台月节约成本13万元。二、使用网电、市电给系统及辅助系统供电目前国内大部分油田使用的钻机,主要用柴油发电机给钻井系统提供电力,需要消耗大量的柴油,钻井成本较高。由电网替代传统的柴油发电机给钻井系统提供电力,实现“油改电”

5、的转换。电网供电可减少现场的噪声污染,节约钻井成本,降低工人劳动强度。1、中原油田第一台网电式钻机钻探深井顺利完成施工任务,作业过程中系统工作稳定,运行情况良好,该井井身质量和固井质量合格率均为100%。据该公司承钻该井某钻井班组的职工们普遍反映,井场上变得安静了许多,再也听不到轰轰隆隆的柴油机声了,使噪声和柴油烟对环境的污染大大降低。更为可观的是降低了钻井成本,据该班组平台经理赵云峰介绍,网电钻机的使用是一项节能、清洁、降噪的新技术,相比柴油机发电的耗油成本来说,耗电成本要低得多,而且柴油机设备的维修费用和大量柴油的运输成本也不复存在,深井的耗电费

6、用对比柴油消耗费用,节约能源成本在45%左右,节约柴油费用24.6万元,对节能增效、节能减排和保护环境具有实际意义。2、吐哈指挥部钻井公司根据生产实际,调研论证并进行节能技术改造攻关,将柴油机驱动改为电驱动,实现无极调速,增强了钻井安全性,降低了运行维护费用。该公司借助吐哈油田电网推广使用的“油改电”技术效果显著。按改造后的50钻机来算,一部ZJ50J钻机每月共需费用48万元,而应用“油改电”技术后,一部钻机每月运行费用20万元,一年按10个钻井月算,可节约费用近200万元,井场噪声降低到95分贝以下,杜绝了柴油机尾气污染。推广钻机“油改电”技术改造

7、项目是西部钻探吐哈钻井公司节能的又一大亮点,1-10月份,“油改电”钻机平均每台月节约成本31万元。三、积极采用新技术、新工艺、新材料;1.柴油机耦合器反车箱由济柴公司生产制造的国内首台1300千瓦柴油机耦合器反车箱泥浆泵机组,在塔里木石油钻探中,不但传动效率高,而且节省燃油,降低钻井成本达20%。同时还简化了传动系统,减少了体积和重量,消除了柴油机的扭震。另外,据测算能提高柴油机及传动系统的寿命40%至60%。近年来,济柴公司生产的耦合器正(反)车箱机组已成为石油机械钻机主传动的标准配置。原来石油钻机一般使用变矩器机组,现在用耦合器正(反)车箱机组

8、后,平均效率能提高15%至30%,燃油消耗可减少20%至30%。与变矩器机组相比,使用耦合器正(反)车箱机组

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