顶吹转炉炼钢法冶炼历程分析

顶吹转炉炼钢法冶炼历程分析

ID:11657017

大小:66.00 KB

页数:17页

时间:2018-07-13

顶吹转炉炼钢法冶炼历程分析_第1页
顶吹转炉炼钢法冶炼历程分析_第2页
顶吹转炉炼钢法冶炼历程分析_第3页
顶吹转炉炼钢法冶炼历程分析_第4页
顶吹转炉炼钢法冶炼历程分析_第5页
资源描述:

《顶吹转炉炼钢法冶炼历程分析》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在教育资源-天天文库

1、顶吹转炉炼钢法冶炼历程分析摘要:通过对转炉冶炼历程各种元素的氧化规律进行分析,探索出一条能够充分降低钢液中磷、硫两大有害元素含量的工艺制度,为实际生产提供理论依据。  关键词:转炉冶炼历程氧化规律  一、冶炼过程概述  从装料到出钢,倒渣,转炉冶炼一炉钢的冶炼过程包括装料、吹炼、脱氧出钢、溅渣护炉和倒渣几个阶段。一炉钢的吹氧时间通常为12~18min,冶炼周期为30min左右。转炉出钢完后,倒净炉渣,堵住出钢口,兑铁水和加废钢,降枪供氧,开始吹炼。在送氧开吹的同时,加入第一批渣料,加入量相当于全炉总渣量的

2、三分之二,开吹4~6分钟后,第一批渣料化好,再加入第二批渣料。如果炉内化渣不好,则加入第三批萤石渣料。  当吹炼到所炼钢种要求的终点碳范围时,即停吹,倒炉取样,测定钢水温度,取样快速分析[C]、[S]、[P]的含量,当温度和成分符合要求时就出钢。当钢水流出总量的四分之一时,向钢包中加脱氧剂,进行脱氧和合金化,由此一炉钢冶炼完毕。  二、熔池内各元素氧化规律分析  1.Si的氧化规律  在吹炼初期,铁水中的[Si]和氧的亲和力大,而且[Si]氧化反应为放热反应,低温下有利于此反应的进行,因此[Si]在吹炼初

3、期就大量被氧化为(SiO2),(SiO2)先是与(FeO)反应生成(2FeO・SiO2),随着吹炼的进行,石灰逐渐溶解,由于钙镁橄榄石中的FeO和MnO与SiO2的亲合力比CaO低、,故被CaO置换,生成(2CaO・SiO2)稳定化合物[1]。在吹炼中期,碳氧化反应剧烈的情况下,该化合物也不会被还原。  图2.1转炉冶炼各试验炉次钢水硅含量[Si]随冶炼时间的统计平均变化  图2.1表明,随着吹炼的进行,钢水硅含量逐渐降低;在钢水硅含量逐渐接近目标硅时,这种逐渐降低的速度越来越缓慢。这一规律可由随着吹炼的

4、进行,钢水硅含量逐渐降低,炉温逐渐升高,碳-氧反应逐渐为主,硅-氧反应速率逐渐降低而得到解释。  2.Mn的氧化规律  吹炼初期,[Mn]也迅速氧化,但不如[Si]氧化得快。[Mn]被氧化为(MnO)同(SiO2)反应生成(MnO・SiO2)。随着吹炼进行,温度升高加速石灰溶解,渣中(CaO)增加将(MnO)置换出来,(MnO)被C还原成[Mn]重新进入钢液中,吹炼后期炉温持续升高,部分[Mn]重新被氧化成(MnO)回到炉渣中,吹炼终了时,钢中的锰含量也称余锰或残锰。  图2.2转炉冶炼各试验炉次钢水锰含

5、量[Mn]随冶炼时间的统计平均变化  图2.2表明,吹炼中期(5min~10min)随着吹炼的进行,钢水锰含量逐渐升高,而吹炼后期(10min~15min)则逐渐降低。这是因为吹炼前期炉温较低,锰同氧的亲和力比碳同氧的亲和力大,锰大量被氧化生成氧化锰;中期由于温度的升高,脱碳反应剧烈,并有氧化锰被碳还原成锰重新进入钢液,所以中期锰含量有明显升高;后期随着吹炼的进行,碳的氧化反应逐渐趋于平缓,锰重新被大量氧化,所以钢水中锰含量逐渐降低。  3.C的氧化规律  影响碳氧化速度变化规律的主要因素有:熔池温度、熔

6、池金属成分、熔渣中(FeO)含量和炉内搅拌强度。在吹炼的前、中、后期,这些因素在不断发生变化,从而体现出吹炼各期不同的碳氧化速度。  图2.3转炉冶炼试验炉次钢水碳含量[C]随冶炼时间的统计平均变化  图2.3表明,随着吹炼的进行,钢水碳含量逐渐降低;在钢水碳含量逐渐接近目标碳时,这种逐渐降低的速度越来越缓慢。这一规律可由随着吹炼的进行,钢水碳含量逐渐降低,碳-氧反应速率逐渐降低而得到解释。  吹炼前期(0min-5min):熔池平均温度低于1400~1500℃,[Si]、[Mn]含量高且与[O]的亲和力

7、均大于[C]同[O]的亲和力,虽然(FeO)较高,但化渣、脱碳消耗的(FeO)较少,而且熔池搅拌不强烈,碳的氧化速度不如中期高。  吹炼中期(5min-10min):熔池温度高于1500℃,[Si]、[Mn]含量降低,[P]-[O]亲和力小于[C]-[O]亲和力,熔池搅拌强烈,反应区乳化效果好,结果此期碳氧化速度高。  吹炼后期(10min-15min):熔池温度很高,超过1600℃,[C]含量较低,搅拌也不如中期,碳氧化速度比中期低。  4.P的氧化规律  转炉脱磷的有利条件为:低温、高碱、高氧化性及较

8、好的炉渣流动性。  图2.4转炉冶炼各试验炉次炉渣去磷能力随冶炼时间的统计平均变化  图2.4表明,随着吹炼的进行,磷在炉渣和钢水中的分配比还是逐步降低,即炉渣的脱磷能力逐步减小。  前期不利于脱磷的因素是炉渣碱度偏低,因此,及早形成碱度较高的炉渣,是前期脱磷的关键。转炉冶炼前期采用高氧枪操作,可以加强熔池表面的搅拌作用,促进石灰的溶解,有助于提高炉渣碱度,高氧枪操作氧枪射流主要作用在熔池表面,同时也提高了熔渣中(FeO)含量

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。