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时间:2018-07-09
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1、CCBⅡ型电空制动机试验准备工作1、制动显示屏初始化正常,模式设置为本机、货车、不补风、管压500kPa(客车600kPa)。2、确认总风缸压力825~900kPa,均衡风缸、制动管压力500kPa,制动缸压力为0。3、缓解弹停装置,确认弹停指示灯熄灭,弹停指示器绿色。一、自阀手把移至初制位1、均衡风缸、制动管减压40~60kPa;2、制动缸压力上升至70~110kPa;3、下车检查:闸瓦应压紧制动盘,空气制动指示器应呈红色,踏面清扫闸瓦在制动缸压力100kPa左右投入。二、自阀手把阶段移至全制位1、均衡
2、风缸、制动管压力阶段下降,并能阶段保压;2、制动缸压力阶段上升,并能阶段保压。全制位时,均衡风缸、制动管减压140~170kPa(货~客),制动缸压力应升至360~420kPa(客~货)三、自阀手把移至抑制位均衡风缸、制动管、制动缸压力保持不变。四、侧压单阀手把1、制动缸压力降至0;2、松开手把制动缸压力应不回升。五、自阀手把移至重联位1、均衡风缸压力缓慢降至0;2、制动管减压至70kPa左右;3、制动缸压力上升至450kPa左右。六、自阀手把移至运转位1、均衡风缸、制动管恢复定压;2、制动缸压力下降至0
3、;3、下车检查闸瓦与制动盘应有缓解间隙,制动指示器应呈绿色,清扫闸瓦缓解。七、自阀手把直接移至全制位1、均衡风缸、制动管5~7秒减压140kPa;2、制动缸压力6~8秒上升至360kPa左右;3、保压1分钟,均衡风缸、制动管泄漏不超过10kPa。八、自阀手把移至运转位1、均衡风缸、制动管恢复定压;2、制动缸压力降至0。九、单阀手把阶段移至全制位1、制动缸压力阶段上升并能保压;2、全制位制动缸压力上升至300kPa左右;3、下车检查:闸瓦应压紧制动盘,空气制动指示器应呈红色,踏面清扫闸瓦投入;4、小开前后制
4、动管折角塞门,检查贯通状态。十、单阀手把阶段移至运转位1、制动缸压力阶段下降并能保压;2、运转位时制动缸压力应降至0。十一、单阀手把直接移至全制位制动缸压力2~3秒上升至300kPa左右。十二、单阀手把直接移至运转位制动缸压力3~5秒下降至0。十三、换向手柄置前进位,自阀手把置紧急位1、制动管压力迅速降至0,制动显示屏显示“动力切断”;2、均衡风缸压力缓慢降至0;3、自动撒砂5秒;4、制动缸压力3~5秒升至200kPa,并继续升至450kPa左右。十四、侧压单阀手把1、闸缸压力降至0;2、松开手把,闸缸压
5、力应上升至450kPa左右。十五、1分钟后,确认制动显示屏提示缓解信息,将自阀手把移至运转位。1、制动显示屏“动力切断”显示熄灭;2、均衡风缸、制动管恢复定压;3、制动缸压力降至0。4、换向手柄置0位
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