★ml35冷镦钢炼钢生产实践

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1、ML35冷镦钢炼钢生产实践张成勇,冯跃平,陈寿红,黄载富,姚云苗(武钢集团昆明钢铁股份有限公司炼钢厂,云南昆明650302)摘要:针对昆明钢铁股份有限公司炼钢厂生产冷镦钢ML35初期存在的铸坯中心等轴晶率不发达、中心缩孔、中心偏析明显,钢中AlS含量控制不稳定、连铸中间包水口结瘤频繁等质量、技术问题,通过分析原因,并优化结晶器电磁搅拌等连铸参数,提高了铸坯中心等轴晶率,改善了铸坯中心缩孔、中心偏析等质量问题;采取步控制法,稳定了钢中A1S含量;合适的钙处理工艺及加强连铸保护浇注,解决了连铸中包水口结瘤堵塞的难题,提高

2、了单中包连浇炉数,稳定了ML35的生产。关键词:冷镦钢;技术;质量;生产实践冷镦钢作为生产紧固件的主要材料,需求较大。昆明钢铁股份有限公司(以下简称昆钢)于2006年9月开始试制,但由于多方面的原因,冷镦性能不能满足国家标准要求,改为生产E88,只能在个别用户定点使用,从而影响了该产品的合同量,作为产品的升级换代,有必要开发满足国标要求的冷镦钢,以便市场的推广。2007年10月24日,昆钢炼钢厂首次试制以ML35为代表的冷镦钢,试制初期开浇成功率低、钢液中AlS控制不稳定、中包水口堵塞频繁。铸坯中心等轴晶率不发达、中

3、心缩孔明显。经采取相应措施后,解决了试制初期存在的问题,ML35钢的单中包连浇炉数达到了23炉以上,最高达到了30炉,铸坯质量满足后工序要求,生产稳定。1ML35钢的成分设计及工艺路线ML35钢主要用作标准件,要经过深加工、冷加工,因此必须具备较好的加工性能。化学成分设计见表1。根据ML35钢热轧盘条的成分、性能要求,结合昆钢现有生产条件,采用了如下工艺路线:KR铁水脱硫→50t顶底复吹转炉冶炼→吹氩喂丝→70tLF精炼→弧形方坯连铸机(R9m,5机5流,铸坯尺寸为150mm×150mm)→高线轧制。2质量和技术难点

4、及其原因分析ML35冷镦钢盘条有以下特殊要求:1)拉拔性能好且波动小,在加工过程中有较大的压缩变形。要求ML35钢有较好的塑性,面缩率在45%以上,因此,在生产过程中就必须降低钢中S含量[1]。而转炉熔池气氛不利于脱硫。2)非金属夹杂物是造成冷墩开裂的主要原因之一,特别是B、D类夹杂危害较大,更要严格控制。而ML35钢是用铝脱氧的,难度更大。3)线材的通条性能要均匀、成分要一致。但生产初期由于钢水过热度、拉坯速度、结晶器电磁搅拌参数等不合适,致使铸坯中心等轴晶率不发达,中心疏松、缩孔、偏析等质量缺陷明显。ML35钢冶

5、炼具有以下技术难点:1)钢液中AlS的稳定控制是提高产品质量、保证生产顺行的关键。AlS含量一方面代表钢液脱氧程度,另一方面起细化晶粒的作用,要满足ML35钢的生产工艺及加工性能,钢中AlS不能过低,也不能高。然而,AlS与钢中氧、硫关系较为复杂,因此,稳定控制AlS含量特别困难。2)开浇成功率与保护浇注是生产顺行的保障。钢中含AlS,钢水流动性较差,因此采用孔径较大的水口,在开浇过程中对“出苗”时间及“试棒”时机把握不好,都易造成开浇失败;而长水口及中包两节水口接缝处都易造成二次氧化。若引流二次开浇或保护浇注不好,

6、都易造成Al2O3堵塞水口。3措施3.1降低钢中S含量为降低ML35钢中的S含量,在采用铁水脱硫及转炉出钢合成渣洗的同时,还需LF造高质量的“白渣”精炼。1)铁水脱硫工序在对铁水脱硫前后进行规定(见表2)的基础上,还采用具有均匀铁水成分、减少搅拌死角、易扒渣等优点的铁水罐底吹N2工艺。采用该工艺后,在搅拌头插入深度、搅拌转速及使用相同脱硫剂的情况下,平均脱硫率为89.36%,脱硫处理后平均铁水S质量分数由原来的43×10-6降低为26×10-6,最大S质量分数由原来的92×10-6降低为65×10-6,脱硫剂平均单耗

7、由原来的0.498kg/t降低为0.306kg/t。出站平均温度为1262.8℃,出站最低温度1251℃。处理过程中由于增加底吹,温降大,平均温降37.2℃,最大温降48℃。见表3。2)合成渣洗。转炉出钢前向钢包内加入一定量的合成渣,利用出钢过程中钢液动能产生的冲击功,使造渣材料在钢液中碎散为液滴,增加钢渣的接触面积(100~300m2/m3)[2];加速钢液中的硫向熔渣滴内扩散,从而获得含硫较低的钢液。通过采用合成渣洗法,出钢过程脱硫率达20%左右,以2008年1月25日的生产情况统计,采用合成渣洗法,出钢至精炼前

8、的脱硫率达19.20%,见表4。3)“白渣”精炼脱硫。在渣系确定的情况下,硫的分配比LS取决于钢液中的氧含量,氧含量越低,硫的分配比LS越高,氧含量越高,硫的分配比LS越低。而“白渣”含有较低的FeO及MnO,渣中氧势较低,避免了渣中的氧向钢液扩散,从而为脱硫创造了很好的条件[3]。3.2降低钢中非金属夹杂转炉终点过氧化、出钢下渣、LF的“白渣

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