洪口水电站天然砂石料生产系统优化改造论文

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时间:2018-07-06

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1、洪口水电站天然砂石料生产系统优化改造论文.freel3,总装机容量为200M。大坝混凝土总工程量为76.8万m3,其中碾压砼65.7万m3,常态混凝土11.1万m3,施工高峰期混凝土浇筑为7.3万m3/月,常态0.8万m3/月。2改造原因2.1原砂石料生产系统设计配置思路洪口水电站砂石料生产系统由闽江工程局勘测设计院设计。设计依据为业主标书提供的砂石料场勘测资料。砂石料生产系统的生产规模按8万m3/月配置,主要利用河床天然砂石料进行加工,设计思路是将大于300mm的超径料筛出作为弃料,仅把筛余的300mm以下的再进

2、行筛分,并进行少量轧制,予以利用。原砂石料生产系统具体布置见图1。其工作流程和原理如下:(1)将采挖上来的天然料,通过四台喂料口条筛,分离出大于300mm的超径料,作为弃料。(2)将筛余的300mm以下的天然混合料,由喂料口条筛下的1#皮带机运送到1#筛分楼筛分。(3)1#筛分楼为一台YKR24×60单层筛,将80mm以上的骨料分离。80mm以下的混合料由3#皮带和7#皮带机直接送往3#筛分楼。大于80mm以上的骨料由2#皮带机输送到粗碎车间进行破碎。(4)粗碎车间安装了两台PE750×1060,大于80mm以上的

3、粗骨料经破碎后,由4#皮带机输送到2#筛分楼。(5)2#筛分机是一台YKR16×45单层筛,将粗碎车间送来的破碎骨料分离成两部分:大于80mm骨料,由5#皮带机送到中碎车间,由两台型号为PEX-300×1300的颚破进行破碎,完毕后由3#和7#皮带机送至3#筛分楼。而小于80mm以下的骨料,则由6#、3#、7#皮带机,直接送到3#筛分楼。(6)3#筛分楼由两台香蕉筛33/月,不能满足大坝要求实际浇筑需要,生产出的骨料级配也不理想,大骨料偏多,中小骨料和砂偏少,同时,因蛮石弃料增多,加大了生产成本,因筛余的利用料中的

4、大石料偏多,轧制强度大,造成设备容易损坏。由于上述原因,经参建各方研究,决定对原砂石料生产系统进行改造,以提高砂石料产量,并增加中、小骨料产量。3改造难点和方案比选针对系统改造需要和施工条件、施工难点,设想了3个方案进行比选:(1)改用大型颚破机直接喂料,不使用喂料口条筛,因喂料口进料平台是填筑建成的,按此方案改造,需加高4m,进料平台和喂料口土建需推翻重来,势力必耽误生产,不可行。(2)另在本系统外建成一专门大型颚破机轧石系统,将蛮石弃料直接轧制利用或轧小后再运回,重建系统投资大,时间不允许,轧小后再运回,生产成

5、本明显增加,且只能增多大骨料产量,对增大中小骨料产量无帮助。(3)将喂料口的条筛栅格间距减小到150~160mm,在原喂料口条筛弃料口下方设一台板式给料机,在本系统边缘,沿1#皮带机,增设1台颚破和6台中碎,另辟一条破碎系统,蛮石和大于150mm的较大卵石经破碎后,由新增的18#、19#皮带机2条皮带机输送到3#筛分楼。同时,增设另1条17#皮带机,将从3#筛分楼出料皮带上的大骨料,送往2#筛分楼旁边的新增细碎机破碎,再送往3#筛分楼。由于本改造方案比较紧凑,做到了见缝插针,能够满足场地布置限制条件,同时,由于本方

6、案能够在生产间隔时间施工,基本不影响生产,方案可行、经济。经方案比选,决定采用(3)方案。4改造方案的具体实施4.1分成大于150mm和小于150mm两挡分别破碎处理(1)将小于150mm天然料,用喂料口条筛下的1#皮带机运走,通过原骨料筛分系统进行筛分。(2)大于150mm的较大卵石的天然料,通过一条设置在三个喂料口弃料出口处的板式给料机,输送给新增加破碎站(3)经新增的破碎站破碎后的料,通过新增的皮带机送到3#筛分楼开始筛分,筛分之后送往成品料堆。4.2板式给料机配置选型板式给料机工作原理是借助驱动轴的转动,通

7、过传动链轮带动封闭链带,使其作连续移动,从而达到传送物料的目的。由于板式给料机能够水平或带一定倾角运送较大直径的毛料,使之成为改造成败的关键设备。根据目前河床天然骨料的特点,蛮石最大直径为600~700mm,但其含量很少,可以通过挖机在采挖过程中剔除。主要粒经为500mm以下,因此板式给料机的机型选定在带宽B=1000mm,生产能力30~300m3/h、给料速度为0.03~0.25m/s、驱动电机为功率7.5k。4.3破碎设备的配置由于本次改造的目的是为了增大系统的破碎能力,增加中小骨料的产量,因此主要的投入放在破

8、碎设备上。粗碎选用一台PEV750×1060颚破;细碎为6台PEX250×1200颚破,破碎后的骨料由皮带机送往3#筛分楼,筛分后分送到各骨料堆。4.4大骨料回轧方案布置由于前期大骨料产量太高,已超出大坝RCC浇筑所需的用量,使得大骨料无处堆放,占用了大片场地。对大骨料过多的处理,本次改造有两种途径:(1)将成品大骨料皮带分出部分来进行内循环回轧。即在8#皮

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