轧机出口步进梁升降液压系统的应用问题与改进的论文

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时间:2018-07-06

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1、轧机出口步进梁升降液压系统的应用问题与改进的论文  【摘要】该文对冷轧厂轧机出口步进梁液压系统出现问题的原因进行了分析,并结合该液压系统的特点,提出了相应的解决办法,经实践证明该方法切实可行。  【关键词】步进梁升降液压系统故障    1前言  轧机机组是我公司冷轧厂的主体机组。它主要通过几组轧机对热轧后的钢卷进行压轧,变成很薄的表面光亮、强度高、硬度高的钢卷。该机组的功能投入好坏直接影响冷板的质量和生产效率。轧机出口步进梁是轧机机组的一个重要组成部分,其功能是将轧制后的钢卷通过升降、移行的动作,从卸卷小车上移到轧后跨。为了保证机组稳定高效的生产,要求在

2、步进梁1、2号梁体上连续放满钢卷的情况下正常升降,从而保证整个机组生产的顺利进行,产出高质量产品,提高生产效率。轧机出口步进梁液压控制系统是由重庆设计院设计、装配调试。  2轧机出口步进梁液压控制系统故障现象  (1)步进梁液压系统原理(参见附图1)    步进梁液压系统原理如图1所示,上升时,hsv/20换向阀得电换向,压力油经过阀芯20、阀芯11进入液压缸无杆腔,有杆腔的油打开阀芯17接回油箱,液压缸上升。下降时,hsv/21换向阀得电换向,压力油经过阀芯18进入液压缸有杆腔,同时压力油经hsv/21阀推动液控换向阀15换向,无杆腔的油经阀芯13接回

3、油箱,液压缸下降。  (2)步进梁液压系统在应用过程中出现的问题  酸轧联机生产以后,轧机出口步进梁在1号梁体上连续放4~5个大卷(16~18t)时不能下降,这个现象较集中和频繁,平均每个班有2次,每次处理时间都在2~5分钟左右,制约了机组的正常生产节奏。.维护人员只有安排专人在现场捅阀维持生产:在不能下降时,手动捅一下上升的换向阀(hsv/20)后,步进梁就可以下降;这种办法既不安全,又大大增加了劳动强度。  3原因分析  经过现场检测,在不能下降时,mp32a、mp1测压头的压力为50~70bar,mp32b测压头的压力为70bar,判断液控换向阀存

4、在问题。液控换向阀型号4p32a和mp1点(见附图1)处产生压力,液压回路工作稳定。  方案二所需的备件、资材我厂均有,加工难度不大;设备安装、调试时间较短,利用一次定修就可以完成。  5结束语  改造后原理图见附图2。轧机出口步进梁升降控制改造以后,一个月内未出现一起步进梁不能下降的故障;步进梁承载能力明显加强,能够在步进梁1、2号梁体上连续放满钢卷的情况下正常升降,完全达到了改造的目的。改造彻底消除了步进梁不能正常下降的故障,使步进梁运行更加稳定、受控,满足了机组正常生产的需要。  附:附图一轧机出口步进梁升降控制液压原理图  附图二轧机出口步进梁升

5、降控制液压原理改造图    参考文献:  [1]雷天觉.新编液压工程手册(上、下册)[m].北京:北京理工大学出版社,1998.  [2]苏欣平.液压系统故障的快速诊断和排除[j].机床与液压,2003,(2).

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