先进煤泥洗选和脱水工艺应用

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1、维普资讯http://www.cqvip.com第8期山西焦煤科技No.82003年8月ShanxiCokingCoalScience&.TechnologyAug.2003·国外技术·先进的煤泥洗选和脱水工艺的应用刘庆(山西焦煤集团进出口有限公司)摘要介绍了几种不同的先进煤泥洗选和脱水工艺技术,尤其是对收益大、设备总体性能达到最佳程度的工艺做了重点分析。’关键词煤泥;洗选;脱水;经济效益在煤炭洗选中,煤泥的处理是一个低效益、高成率。在浮选柱下部,空气和煤浆在通过与浮选柱平行本的环节。以美国东部一典型的洗煤厂为例,其煤质的静态混合器时产生微泡。混合器安装在浮

2、选柱的值见表1。不同粒度分析表明随着粒度的减小洗煤外部以便于检查和更换。微泡可以回收非常细小的中的灰分从7.5变为10.8。此外,煤泥中的水煤泥粒(<20/,m),使用常规浮选设备产生的大气分高出粗粒煤近5倍(即25.19/6对应于5.1)。煤泡是很难捕获这些煤泥粒的。另外,从浮选柱顶部注泥中水分高是一个特殊的问题,因为煤产品使用合入的新鲜洗液可使产生的泡沫冲掉灰尘生成物,例同对煤的含水量有严格的限制。此外据弗吉尼亚技如,泥土,它可能被带入洗净的精煤中。微泡发生器术中心调查显示:处理煤泥的成本是处理粗粒煤成和气泡清洗系统的独特结合,能产生高质量的泡沫本的3倍

3、~4倍(平均)。因此,只要这种粒度的煤构产品,同时还保持了高效的精煤回收率。成产品的一小部分,就常被废弃。最近美国能源部调表2微泡浮选技术的设备举例m查指出,美国煤产品目前每年被废弃的新煤泥为公司/设备/位置数量外形尺寸2700万t~3600万t。到目前,废弃在无用的池沼内西格勒煤.玛鲁保选煤厂,美国12.4×7.5的煤泥大约为18亿t,弃置在现有的池子里的煤泥彼持斯顿,米德·弗克选煤厂,美国03.0×7.5有4.5亿t~7.25亿t。废弃煤泥使得宝贵的自然资ANR煤,罗克萨蒂纳选煤厂,美国23.0×7.5源得不到有效利用,煤矿利润损失,并造成严重的环赛布鲁

4、斯阿麦克斯,雷地·达文34.0×8.5选煤厂,美国境问题。彼特斯顿。浩伊斯顿选煤厂。美国14.2×8.0表1不同粒度洗精煤的标准灰分和水分沿海煤,汤姆斯·克雷克选煤厂,美国24.2×8.0粒度mm质量灰分水分沿海煤,布鲁克斯·浪选煤厂,美国24.5×8.0+0.580.87.55.1欧伊欧煤炭开发,OCTAD选煤厂,美国11.8×9.00.5×0.1511.88.812.3柴里选煤厂,中国63.0×7.5一O.157.410.825.1进料100.07.97.4BHP,皮克·达文选煤厂.澳大利亚163.0×7.51先进的浮选技术国际炭,石墨选煤厂,澳大利亚1

5、1.5×9.0KURNARM,石墨选煤厂,韩国31.j×9.0m在近几年中开发了一些新的技术,以增加煤泥清洗的效益和降低成本在美国能源部的支持下,一微泡浮选技术设备安装的外形尺寸见表2。这个称作微泡浮选(MICROCEI)的技术在弗吉尼亚些设备中包括有在米德·弗克、皮克·达文和布鲁技术中心已经研制出来。这项技术是通过多年的基克斯·浪等选煤厂最著名的设备。米德·弗克位于础研究开发出来的,它表明微泡浮选可以提高浮选弗吉尼亚的西南部,它使用的是微泡浮选技术的第①作者简介:刘庆女1969年出生1992年毕业于山西大学翻译太原030002维普资讯http://www.

6、cqvip.com2003年第8期刘庆:先进的煤泥洗选和脱水工艺的应用·45·一套多室浮选设备。现场安装有5个3m的浮选~42的水分。加入1.5kg/t一2.0kg/t助滤剂柱,它从沉积了30a的垃圾池中回收煤泥。常规多后,滤饼含水量减为25或者小于25。水分减少室浮选机通常生产的洗精煤灰分高达15。安装微范围从42到接近60,比使用其它的助滤剂的泡浮选设备后,灰分降到8以下,相应增加可燃烧效果好的多(肯尼1994)。物的回收率15以上(戴维斯等人,1994)。表4含水量滤饼厚度试验结果(布什挪尔漏斗试验)第二套著名的微泡浮选设备是在澳大利亚昆士滤饼厚度没有

7、使用使用1.0kg/t减少水分助滤剂助滤剂兰洲附近的皮克·达文选煤厂,这里可以代表世界1823.1上惟一最大的浮选柱设备。在这个选煤厂内有16个1332.318.143.91O15.6%3m的微泡浮选柱,它代替了传统的多台浮选工11.7艺流程。微泡浮选柱减少了泡沫产品中的灰分,大约值得注意的是:在相同的过滤时间内,使用助滤从9.5降为69/5。这样可以提高粗粒级煤的可选剂增加了滤饼厚度2倍~3倍,由于滤饼的水分随比重,从而使全厂的精煤产率增加49/5(博莱克和爱滤饼厚度的增加而增加(米斯拉,1988),所以使得对尔德里杰,1996)。最后,最近在布鲁克斯·浪

8、洗煤助滤剂技术的使用失去了意义。因此,为了控制滤饼厂

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