关于protos70卷烟机组plc控制系统优化改进探析

关于protos70卷烟机组plc控制系统优化改进探析

ID:5990035

大小:27.00 KB

页数:5页

时间:2017-12-30

关于protos70卷烟机组plc控制系统优化改进探析_第1页
关于protos70卷烟机组plc控制系统优化改进探析_第2页
关于protos70卷烟机组plc控制系统优化改进探析_第3页
关于protos70卷烟机组plc控制系统优化改进探析_第4页
关于protos70卷烟机组plc控制系统优化改进探析_第5页
资源描述:

《关于protos70卷烟机组plc控制系统优化改进探析》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在学术论文-天天文库

1、关于Protos70卷烟机组PLC控制系统优化改进探析  【摘要】我国卷烟制造行业中,Protos70卷烟机使用广泛,但因其结构比较复杂,发生故障频率比较高。文章通过对Protos70卷烟机控制系统结构组成分析,提出改造优化的方法,以降低Protos70卷烟机故障频次,提高的工作效率。【关键词】Protos70PLC控制改造Protos70卷烟机是集机、电、气、液、核、光于一体卷烟设备,是一款具有较高的生产效率和可靠性的自动卷烟生产设备。其控制系统主要由继电器和分立元件等逻辑电路组成。在长时间生产过程中,控制系统中的分立元件和逻辑线路处

2、在粉尘和水分环境中,线路容易老化,并出现故障。为提升Protos70的运行稳定性,对其控制系统进行改造成为优化研究的重点。1Protos70卷烟机结构特点及常见问题5Protos70卷烟机主要由供料成条机(VE)、卷制成型机(SE)和接装机(MAX)等三部分构成。其中,供料成条机主要由传动、电气、吸丝成型、风力、气动控制、润滑等系统组成;卷制成型机主要由供纸、卷制成型、烟支切割分离等系统构成;接装机主要由主机架和传动、电气控制、滤棒烟支调头、滤嘴烟支检测、剔废和出烟等系统构成。通过这三部分系统复杂地配合和联动作用,Protos70卷烟机

3、生产烟支的速度能够达到7000支/min。2Protos70卷烟机PLC控制系统的弊端Protos70卷烟机在高速运转中,其机体齿轮、传动轴等机械传动部分旋转和摩擦非常频繁,因采用了大量的控制电路板和分立元件,电路板和分立元件发热大,导致机箱内部温度较高,而且生产过程中容易产生粉尘和水分,在高温、粉尘和水分三个因素作用下,如果设备长时间运转,其控制系统中的电路板、分立元件等设备容易发生老化,控制稳定性和精度都将受到影响,易出现例如,烟丝质量控制不当、圆周控制不当、剔除错误等的控制系统故障,影响产品的正常生产和质量控制。总结起来,其弊端主

4、要体现在以下几方面:5(1)设备的接口和接线比较多,在系统出现故障时,不容易进行排除。(2)由于Protos70卷烟机许多零部件还是进口部件,如果线路板出现故障或损坏,部分配件库存存量少,价格昂贵,在很大程度上影响正常生产。(3)由于采用的分立元件,发生故障不易对设备发生的故障进行准确定位,要利用依次检测的方法进行排查,维修起来非常困难,而且对维修技术要求很高。(4)Protos70卷烟机采用的是逻辑电路的控制方式,各项的生产数据不能进行自动化的采集,需要用手工抄写记录,系统的数据统计功能较差。3Protos70卷烟机PLC控制改造分析

5、Protos70卷烟机控制系统经过PLC改造后,主要由VE供料系统、SE卷烟系统和MAX接装系统组成,既相互独立又相互关联。改造后的结构图如图1:原控制系统中,控制元件和设备都集成到卷烟机的内部(图中1、2、3、4位置),每组控制设备都需要独立的箱体,在生产的过程中容易积累粉尘和水分,直接缩短控制分立元件的使用寿命,从而影响系统运行稳定性。将原来控制系统改用PLC方式控制,首先布线方面,将以前分散的布线,由内部改为外部,并按照VE-SE-MAX的顺序,独立进行分区(图中A\B\C区域)集中布置,减少粉尘水分侵入,省去冗余接线,实现集成布

6、局。在系统出现故障时,打开分区控制箱盖就可实现对线路的分析检测。其次将PLC结构放置在设备的主要控制点上,形成各部位既独立又集中控制系统,轻量化布局后,系统发热明显有效减少,分区控制面板可以安排在更靠近操作人员的位置,便于操作维护。4改造后的优点Protos70卷烟机的控制系统进行PLC改造以后,其优点主要体现在以下六个方面:5(1)降低设备故障率。由于PLC系统具有自动控制、防尘、防震、抗干扰等优点,这些优势实现了卷烟机工作稳定性的提升。(2)允许使用友好的人机交互操作界面。采用PLC自动控制系统后,可以允许扩展交互操作界面使用,系统

7、自动将每个分部控制点的相关数据信息(如停机时间、故障频次、故障类型等)通过触控屏幕显示和控制,这种交互式的操作界面,操作简便,亦可实现产量质量、故障信息和材料消耗等数据的收集,减少了劳动强度和数据误差。(3)提升维修效率。PLC集中控制系统能够将各主要故障点位进行定位和显示,利用控制线路程序图,技术人员能够熟悉理解每个部件的功能位置,能有效地提高了故障排除效率。(4)零配件通用性更好。PLC控制系统采用的是国际通用标准,运用广泛,更容易寻找通用或代替配件。(5)具备数据自动采集与传输功能。由于PLC集成控制系统采用了现场总线控制的方式,

8、能满足卷烟厂设备自动化以及CIMS系统信息集成管理要求,及时对生产的数据和信息进行采集分析,提高了设备管理和生产运行控制的质量和效率。(6)升级扩展能力增强。PLC系统具有扩展性好、认知度高和兼容性强的特点

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。